降低原油生产井单井材料成本研究
2017-10-21王建军安丽
王建军 安丽
摘 要:单井材料成本是日常生产成本有效途径,通过对单井生产过程中成本费用分析,单井耗费有:电机运转费用、抽油机维修费用、三点一线材料费用以及其它费用。本文以取样研究法,通过降低电机运转费用,达到降低原油生产井单井材料成本目的。
关键词:电机;抽油工;低压过桥线;单井材料
随着开采时间的推移,开发难度的增大,原油吨油成本不断上升的严峻形势,把成本作为生产的前置条件,将成本控制贯穿生产全过程,真正从生产数量型向质量效益型转变,努力做到成本最低。在原油生产成本中,生产井单井材料成本是日常生产成本的主要部分。要降低原油生产成本,降低生產井单井材料成本是有效研究途径。以下以取样研究法,对个别油区做试点研究,通过降低电机运转费用,达到降低原油生产井单井材料成本目的。
1 设定目标
取样前33.2元/井次、厂里目标32.4元/井次、大队目标32元/井次、样本目标31元/井次。
2 目标可行性分析
据采油一大队2012年单井成本分析,单井材料成本结构如下表:电机运转费用占比60%、抽油机维修费用30%、三点一线材料费用5%、其它5%。可以看出,对于单井成本消耗最为严重的为电机运转费用所占的比例最大,包括电机、皮带、闸刀等各种日常费用,以2012年采油一大队采油一区队电机运转消耗材料费用统计为例:
針对占用成本比例60%的电机运转费用消耗,我们可以采取措施将它降低7.5%,就可以降低成本额为:33.2×(60%×7.5%)=1.494元,设定的目标值就可以实现。
根据上表,对其末端因素逐个进行了要因和非要因的区分。要因确认:
a、低压过桥线老化 b、未纳入目标责任考核 c、抽油工未进行专业培训
物价上涨——非要因。
3 制定对策
4 效果检查
效果检查一
a、对14处高压过桥线进行了更换,降低了两相电的发生频率。
b、更换过后的14台自控箱吸拉开关没有出现断电不灵敏的现象,其它区域由于自然条件等影响,仍有烧电机现象。
效果检查二
a、按照月度计划,555口不平衡油井配平工作全面完成,所有油井都在平衡下运行,并成立了专门的配平监督小组,除对配平过后的油井平衡率进行检测外,还对日措施作业过后的油井平衡进行检测,发现一处,配平一处。
b、油井“五率”调整作为抽油工日常工作范畴,并纳入年度考核项目之一。
效果检查三
a、各项操作规程都能达到目标要求,通过现场操作和理论考试,各抽油工对需要理会和掌握的知识都能掌握,考试合格率达到了100%,应知率达到了100%、应会率达到了97.5%。
b、经过讲解,人员全面掌握了保险更换办法,使2013年保险丝使用量有了明显下降。
c、2013年,由于采油工误操作导致的额外费用下降到了2218元。
间接经济效益
①野外油井隐患排查成为了流程化管理,减少了野外隐患频发的现象;②通过项目开展,延长了油井检修周期,降低了设备磨损;③形成了油井平衡动态化监测监督机构;④在进行材料节约的同时,我们电费也有了明显的节约,单井每小时节约:1.57-1.48=0.09度,合计节约电费为:0.09×6.5×0.16×555×124=6441.6元。
5 总结
目前虽然解决了部分电机材料降耗问题,但皮带、电机、闸刀、保险丝的使用还不是最优,还有进一步挖潜的空间,而抽油机系统效率不能有效提高,此项问题就不能达到最优。②在单井材料消耗中,虽然电机运转费用占到很大比例,但抽油机维修费用也占到了整体费用的30%,这项费用在本次项目开展中没有开展。
参考文献:
[1]徐卓.辽河油田原油生产成本控制研究[D].大连理工大学,2003.