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乙烯精馏塔的冻塔原因分析及处理

2017-10-13徐永国李广杰

化工技术与开发 2017年9期
关键词:干燥器精馏塔塔顶

徐永国,李广杰,王 勇

(中国石油兰州石化公司石油化工厂,甘肃 兰州 730060)

生产工艺

乙烯精馏塔的冻塔原因分析及处理

徐永国,李广杰,王 勇

(中国石油兰州石化公司石油化工厂,甘肃 兰州 730060)

在乙烯装置生产中,乙烯精馏塔的操作好坏直接关系到乙烯产品的质量和产量,产品质量对下游装置的稳定生产有直接的影响。本文针对乙烯精馏塔的冻塔事故进行全面的分析,并总结经验,提出改进措施,为及时判断、处置此类事故提供依据。

冻塔;塔压差;注入甲醇;乙烯精馏塔

1 概述

兰州石化公司240kt·a-1乙烯装置采用顺序分离流程设计,生产能力 160kt·a-1,2003年、2004年分别进行了脱瓶颈扩能改造,生产能力达到240kt·a-1。为了适应高负荷生产,乙烯精馏塔在保留原塔的基础上进行了塔内件的改造,采用了由杭州赛普分离工程开发有限公司、浙江工业大学化学工程设计研究所共同设计制造的DJ-Ⅲ型高效塔盘,其中精馏段98块塔板,提馏段28块塔板。

乙烯精馏塔自改造以来运行一直正常,2015年12月4日,由于物料中夹带的微量水进入乙烯精馏系统,造成乙烯精馏塔(DA-402)发生冻塔,塔压差居高不下,一度危及装置正常运行。为解决这一问题,车间技术人员收集大量数据,经过认真分析、摸索、调整,找到了防止冻塔发生的一些措施。

2 乙烯精馏塔的工艺技术

2.1 工艺流程简述

来自脱乙烷塔(DA-401)顶的-21℃气相组分与干燥的富氢按一定比例混合进入碳二加氢反应器(DC-401A~F),反应后的碳二馏分经水冷却器(EA-452),并经反应器进出料换热器(EA-448A/B)换热降温后,进入绿油吸收塔(DA-408)。绿油吸收塔底物料用泵(GA-422)打到脱乙烷塔(DA-401)塔顶作为回流,绿油塔塔顶碳二馏分经乙烯干燥器(FA-402)干燥后进入乙烯精馏塔(DA-402)。

在乙烯精馏塔中,来自FA-402的碳二馏分,从乙烯精馏塔的第98板进入。乙烯产品从第9板抽出进入乙烯产品缓冲罐(FA-401A/B)。塔顶气体经塔顶冷凝器(EA-405)冷凝后进入乙烯塔回流罐(FA-403),罐内液体经回流泵(GA-403)打入塔内作为回流。而不凝气体经(EA-453)用-62℃乙烯进一步冷凝,冷凝液体返回到回流罐(FA-403),最后不能冷凝的不凝气经(EA-321)加热后,返回DA-301。

乙烯塔设有中间再沸器(EA-404),用裂解气来回收冷量。塔釜再沸器(EA-403/A)用0℃丙烯加热,塔釜乙烷经乙烷蒸发器(EA-306)蒸发后,再经冷箱系统回收冷量后,去裂解炉作为原料。

2.2 乙烯精馏塔主要运行参数

乙烯精馏塔主要运行参数见表1。

表1 乙烯精馏塔主要运行参数

3 乙烯精馏塔系统异常现象分析及处理

3.1 冻塔现象分析

当物料含水量超过规定指标,或积聚含水量达到一定程度时,水凝结成冰或与物料形成固体水合物,导致物料通道堵塞称为冻塔。很明显的冻塔症状是塔压差增大,当采取加大塔顶采出、减少回流量和降低釜温等措施后,压差仍不降低。发生冻塔时,塔釜液面波动大,严重时液面几乎不能建立,同时回流罐液面波动幅度大,全塔温度分布异常,塔顶气体带液,产品纯度变差。

2015年12月4日9:40,乙烯精馏塔塔压差从33.5kPa开始缓慢上升至45.0kPa,车间初步怀疑塔压差指示有误,并通知仪表人员进行校对,校对结果正常,而此时回流罐液位由45.0%开始缓慢下降,在线乙烯产品中的乙烷含量降至93.5×10-6,塔顶温度-15.3℃,塔釜液位波动较大。操作人员采用降低回流量FIC-428、增大侧线乙烯产品采出量FFRC-425、降低塔釜加热量等措施后,塔压差仍不见降低,并持续上升至65kPa。回流罐液位LIC-412下降较快,难以维持回流泵的正常运转。由以上现象分析判断乙烯塔发生冻塔,为进一步确认,安排质检人员对乙烯干燥器(FA-402A)出口做露点分析,分析结果为5×10-6(指标≤1×10-6),最终确认以上的分析判断是准确的。

3.2 冻堵处理

车间当即决定采用注入甲醇的方法进行解冻。用甲醇解冻的原因是由于其熔点为-97.8℃,它与水混合后可使水的冰点下降,使烃水化合物生成的初始温度下降,而且极易溶于水,随之带出系统。

室外操作人员将乙烯干燥器(FA-402)由A台切至B台,同时准备乙烯精馏塔甲醇注入流程。根据现场实际流程甲醇从第10板和第98板处同时注入,甲醇注入30min后,塔压差开始缓慢下降,全塔温度分布慢慢趋于正常,各项操作参数逐渐恢复正常值,注入甲醇后乙烯精馏塔主要参数变化见表2。

表2 注入甲醇后乙烯精馏塔主要参数变化

4 冻塔原因分析

1)11月23日,碳二加氢反应床(DC-401A~F)进行了切换,再生完的B床投入使用。从DCS调取B床再生历史趋势发现,在用热甲烷恒温干燥的步骤中,恒温时间只维持了200min,没能严格按照再生操作卡中规定的6~8h的恒温时间执行,床层恒温时间不足,干燥不彻底,导致B床投进系统后,床层内的游离水随物料带到乙烯精馏塔。

2)乙烯干燥器(FA-402)原本使用时间较长,分子筛干燥剂吸附水分达到饱和,已经无法将碳二加氢反应床(DC-401A~F)出口带来的水分脱除,出口物料中水含量超标。

以上两种原因共同作用,使物料中夹带的微量水在塔内经过一段时间的积累,形成固体水合物堵塞通道,导致乙烯塔冻塔。

5 预防措施

此次乙烯精馏塔冻堵事故说明,在化工生产过程中,每一种看似微不足道的因素都有可能导致系统的波动,甚至影响到整个装置的正常生产。为此,我们需要做好以下几点工作:

1)要求岗位操作人员严格按照碳二加氢反应器(DC-401A~F)再生操作卡中的再生步骤进行操作。保证甲烷氢的恒温干燥时间和甲烷氢流量,当再生甲烷氢量不足时可延长恒温干燥时间,再生期间做好再生记录。

2)应合理安排乙烯干燥器(FA-402)的再生周期,在干燥器吸附的水分尚未饱和之前切下再生,让另一台具备良好吸附能力的干燥器投入使用。每周安排质检人员定期对出口水含量做露点分析,以确定是否需要再生,使干燥器始终保持良好的状态。

3)发生冻塔时,首先应根据分段压差和全塔温度分布查找出冻塔部位,然后在冻堵上方注入甲醇。甲醇必须缓慢注入,减少塔釜加热,防止甲醇带入塔顶,影响乙烯产品的质量。同时回流罐、乙烯产品罐及塔釜低点间断放火炬进行排放,防止甲醇在系统内累积。

4)在工艺生产过程中,每一个单元的工艺参数都需要认真对待,以便及时发现问题,将所有的隐患都消灭在萌芽状态。

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Cause Analysis of Freeze Blockage of Ethylene Rectifying Tower and Measures

XU Yongguo, LI Guangjie, WANG Yong
(Petrochemical Plant, PetroChina Lanzhou Petrochemical Company, Lanzhou 730060, China)

TQ 221.21+1;TQ 052.5

B

1671-9905(2017)09-0064-03

2017-06-12

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