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双氰胺—甲醛絮凝剂的合成及脱色效果研究

2017-04-05张勤刘培

江苏农业科学 2016年12期
关键词:双氰胺合成脱色

张勤++刘培

摘要:以双氰胺、甲醛为原料合成高分子絮凝剂,系统考察了絮凝剂的加入量、pH值、搅拌速度、搅拌时间和沉降时间对丽春红溶液脱色效果的影响,并研究了絮凝剂对实际印染废水的脱色效果。实验结果表明,处理150 mL丽春红(100 mg/L)染料废水的最佳工艺条件为:絮凝剂加入量为5 g,pH值为8,沉降时间为120 min,搅拌速度为 120 r/min,搅拌时间为20 min;在上述工艺条件下,该絮凝剂对实际印染废水的脱色率为67.48%。

关键词:双氰胺-甲醛絮凝剂;脱色;印染废水;合成

中圖分类号: X703文献标志码: A

文章编号:1002-1302(2016)12-0499-02

收稿日期:2015-10-31

作者简介:[JP2]张勤(1967—),男,江苏泰州人,高级工程师,主要从事有机合成研究。Tel:(0523)86150056;E-mail:903386438@qq.com。

印染废水是难处理的工业废水之一,絮凝沉降法是其脱色的重要方法[1]。双氰胺-甲醛缩聚物作为一种新型高效脱色剂,它具有脱除印染废水颜色的特殊功效,通过提供大量阳离子,使染料分子上所带的负电荷被中和而失稳,与此同时加入的高效脱色絮凝剂因水解生成大量的絮状物,可吸附、网罗脱稳后的染料分子,从水体中分离,达到脱色的目的[2]。本试验合成了双氰胺-甲醛高分子絮凝剂,研究了该絮凝剂在印染废水中的脱色效果,考察了絮凝剂用量、絮凝时间、搅拌等对脱色效果的影响,从而得出处理印染废水的最佳工艺。

1材料与方法

1.1试验药品、仪器

试验药品:双氰胺(二氰二胺)、甲醛、硫酸铝、硫酸铵,均为AR级;丽春红,为GR级。

试验仪器:JJ-4A六棱同步自动升降搅拌器,722N可见分光光度计。

1.2絮凝剂的合成

在装有电动搅拌器、温度计、回流冷凝管的四颈烧瓶中,依次加入29.5 g双氰胺、6 g硫酸铝、18.6 g硫酸铵、59.8 g甲醛,搅拌溶解后,控制温度为70 ℃,保温反应3 h,冷却至室温即制得高分子絮凝剂产品,烘干,研成白色粉末。

1.3脱色

常温下,取一定量的丽春红模拟印染废水,用10%(质量分数)的氢氧化钠溶液调节溶液的pH为8,加入一定量上述合成的絮凝剂,使用JJ-4A六棱同步自动升降搅拌器以一定的速度搅拌一定时间,再静置一定时间,取上层清液用722N可见分光光度计测量反应后水样的吸光度,研究各工艺条件对脱色效果的影响[3-9]。

2结果与分析

2.1双氰胺-甲醛絮凝剂加入量对脱色效果的影响

调节溶液的pH值为8,沉降时间120 min,搅拌速度 120 r/min,搅拌时间20 min。只改变双氰胺-甲醛絮凝剂的加入量,絮凝剂对丽春红溶液脱色率的影响如图1所示。

[TPZQ1.tif]

[JP2]如图1所示,加入絮凝剂时,丽春红溶液中微粒的表面电位降低,相互之间的排斥力降低,使得微粒开始凝结,继续加入絮凝剂,微粒表面的电位逐渐降至零,微粒之间排斥力最小,絮凝速度最快,脱色效果最好,此时絮凝剂用量为5 g,再增加絮凝剂的量,溶液中的微粒为絮凝剂包围着,与其他微粒接触困难,微粒表面的电位上升,相互之间的排斥力增加,不利于絮凝,因而脱色效果变化不大。以下试验絮凝剂用量为5 g。

2.2pH值对脱色效果的影响

双氰胺-甲醛絮凝剂的加入量为5 g,其他条件不变,只调节溶液的pH值,絮凝剂对丽春红溶液脱色率的影响结果如图2所示。

如图2所示,在酸性条件下,H+离子和其他酸根离子会对絮凝剂和染料微粒进行包围,从而降低脱色率。在碱性条件下,随着碱性的增强,絮凝剂中带正电荷的季胺基与OH-发生中和反应,从而降低了絮凝剂的脱色效果。当pH值为8时,脱色效果最佳。以下试验pH值调节为8。

2.3沉降时间对脱色效果的影响

调节溶液pH值为8,其他条件不变,只改变沉降时间,絮凝剂对丽春红溶液脱色率的影响结果如图3、污泥量如图4所示。

[CM(24]如图3所示,沉降时间在40~120 min时,絮凝剂对丽春红溶液脱色率显著提高,120 min后,脱色率变化很小,说明在搅拌静置120 min后,絮凝过程基本完成,所以沉降时间为120 min时,脱色率最高。同时120 min后,污泥量基本上没有变化,说明搅拌静置120 min后,溶液中的絮凝过程基本结束,而且从40~100 min时间段内所产生的污泥量可以看出,该絮凝剂对丽春红溶液脱色的沉降速度较快。以下试验沉降时间为120 min。

2.4搅拌速度对脱色效果的影响

试验沉降时间为120 min,其他条件不变,只改变搅拌速度,絮凝剂对丽春红溶液脱色率的影响结果如图5所示。

由图5可知,随着搅拌速度的增加,絮凝剂对丽春红溶液的脱色率先升后降。搅拌速度慢,搅拌不充分,絮凝剂无法与溶液中的染料充分接触,导致脱色效果差;搅拌速度过快,又会使絮凝剂从固体粒子表面脱落,也不利于絮凝脱色。120 r/min 时脱色率最大,以下试验搅拌速度为120 r/min。

2.5搅拌时间对脱色效果的影响

试验搅拌速度为120 r/min,其他条件不变,只改变搅拌时间,絮凝剂对丽春红脱色率的影响结果如图6所示。

由图6可知,随着搅拌时间的增加,絮凝剂对丽春红溶液的脱色率先升后降,20 min达最大值。搅拌时间过短,絮凝剂对丽春红溶液中的染料分子凝结没有足够的时间,导致絮凝不充分;搅拌时间过长,又会对已经形成的凝结体造成破坏,同样不利于絮凝剂脱色。搅拌时间为20 min时脱色率最大。

2.6实际染料废水的脱色试验

(1)印染废水最大吸收波长的确定。

用10 mL的移液管移取10 mL某印染厂的废水于 100 mL 的容量瓶中,定容至刻度线,用722N可见分光光度计测其最大吸光波长。

如圖7所示,当波长为410 nm时,吸光度最大。

[TPZQ7.tif]

(2)取150 mL稀释10倍的印染废水,调pH值为8,加入 5 g 的双氰胺-甲醛絮凝剂,调搅拌速度为120 r/min,搅拌 20 min,静置沉降120 min。在410 nm的波长下,测得处理后的废水的吸光度为0.080,脱色率为67.48%。

3结论

[CM(24]双氰胺-甲醛缩聚物是一种高效脱色剂,对印染废水有较好的脱色效果。

用所合成的双氰胺-甲醛絮凝剂处理150 mL丽春红(100 mg/L)染料废水的最佳工艺条件是:絮凝剂的加入量为5 g,pH值为8,沉降时间为120 min,搅拌速度为 120 r/min,搅拌时间为20 min。

用该工艺处理实际印染废水,脱色率为67.48%。

[HS2*2/3]参考文献:

[1]赵雪,何瑾馨,展义臻. 印染废水处理技术的研究进展[J]. 化学工业与工程技术,2009,30(2):38-43.

[2]汤继军,高枫. 双氰胺-甲醛缩聚物脱色剂的研究及应用[J]. 工业水处理,2002,22(4):27-28.

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[5]尚玉婷,陈莉. 壳聚糖-TiO2复合絮凝剂的制备及其在印染废水处理中的应用[J]. 天津工业大学学报,2013,32(3):56-60.

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[9]GB 11903—1989水质色度的测定[S]. 国家环境保护局,1989.

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