二氧化钼滴水料和板结消除方法研究
2017-03-14安鹏飞刘秋萍
安鹏飞,刘秋萍,白 阳
(金堆城钼业股份有限公司金属分公司,陕西 西安 710077)
目前,工业生产钼粉多采用两段还原法,一段还原以MoO3为原料,氢气为还原剂,产品是MoO2,二段还原以MoO2为原料,氢气为还原剂,产品是Mo,反应方程式分别如下:
还原设备采用平四管还原炉,有五个加热温区。氢气逆向流动,从平四管还原炉出料端流向进料端,在进料端通过回氢管将氢气引入水封箱,使用水封方式保持炉管内氢气压力稳定,同时多余氢气通过水封箱进入氢气回收系统循环使用[1]。相对于二段还原而言,一段还原工艺温度较低,所以通常称一段还原使用的平四管还原炉为低温炉。
图1 滴水料成因示意图Fig.1 The cause of the dripping material
图2 MoO3和MoO2物料图Fig.2 The products diagram of MoO 3 and MoO2
工业生产过程中,在一段还原阶段存在两个问题。一是滴水料,一段还原反应过程生成大量水,在氢气中以水蒸气形式存在。氢气通过回氢管路并在其顶端形成冷凝水,推舟气缸推力作用下产生震动将水滴滴入料舟中(如图1所示),在原料MoO3表面形成凹坑(图 2(a)),经过还原后,产品 MoO2表面凹坑硬化,形成体积约有4~5 cm3的滴水料结块(图2(b));二是MoO2板结,一段还原反应为放热反应,反应过程受料层厚度、温度、氢气流量等因素影响,工业生产中低温炉三温区与四温区实际温度超出工艺设定温度约100℃以上,生产出的MoO2易产生板结(图2(c))。MoO2形成滴水料和板结料对产品危害极大,不仅造成筛上物增加,降低钼粉的成品率,而且影响钼粉质量[2]。因此,MoO2研究主要通过设备的改造及还原工艺的优化,消除MoO2滴水料及板结料,生产出松散、无板结、颗粒大小均匀的MoO2。MoO2筛上物大量减少,间接提高了钼粉的成品率,并对钼粉质量提升有所帮助[3]。
1 MoO2滴水料和板结成因分析
1.1 MoO2滴水料的影响因素
因设备原因,氢气在低温炉中逆向流动,氢气从5温区流向1温区。一段还原反应过程产生大量的水,水以气态随氢气流动,通过1温区时温度为350℃左右,再通过外置于常温下的回氢管路(图3(a)),因温度差异,回氢管路顶端形成的冷凝水落入料舟形成图2(a)可见的凹坑,这种凹坑经过低温炉还原结成硬块,形成滴水料,如图2(b)所示。
1.2 MoO2板结的影响因素
理论情况下,MoO3还原为MoO2的过程中,开始反应温度为400℃,而剧烈反应温度为500~550℃之间,所以在450~650℃之间MoO3完成向MoO2的转变,这一转变一般在550℃之前完成,若550℃时反应未结束,易熔中间氧化物会在550~600℃熔化,使物料熔化结块[4]。原工艺设定5个温区的温度从低向高逐步递增,目的是为了防止局部集中放热造成的MoO3熔化结块,缓慢加热,让反应缓慢进行。原设备条件和工艺温度下,在实际生产过程中,氢气中水汽凝结,低温炉内氢气纯度较高,这样加速了MoO3还原生成MoO2的反应,并且3区和4区实际温度在550~650℃之间,处于MoO3-MoO2系(或可能是Mo4O11-MoO3系)低熔点共晶体的熔点之间,这种低熔点共晶体的熔点是550~600℃[5],低熔点共晶体融化,在料层中出现液相,形成MoO2料层板结。如图5(a)所示,可以看出MoO2成片状团聚,有熔融的趋势,颗粒大小不均。
2 试验方法
2.1 原料和设备
采用高纯MoO3为原料,利用低温平四管炉将MoO3进行一段还原为MoO2,然后继续利用高温平四管炉将MoO2进行二段还原为Mo,还原后的钼粉于SHZ-2000自双型双锥混料机进行混料,最后进行成品包装。采用KYKY 2800B型扫描电镜观测粉末形貌。对回氢管道竖管部分和管头部分进行保温处理,保温材料是型号为LYGX-422的高铝陶瓷纤维毯,其厚度均为4~6 cm。
2.2 设备改造
在回氢管道竖管部分和管头部分进行保温处理。回氢管道竖管部分及管头部分使用保温材料进行包裹,再包裹上薄铝塑板,最终的改造结果如图3所示。
图3 回氢管道包裹前后对比图Fig.3 The comparison diagram of the hydrogen pipeline before and after a package
2.3 工艺优化
对平四管炉一段还原阶段的工艺温度进行合理调整。具体还原工艺还原炉温度调整前后对比见表1所示。从表1可知,原工艺一段还原阶段中设定的5个温区温度从低到高缓慢递增;改进后的工艺是在一温区先设定一个较高温度,对MoO3进行预处理,然后温度再从二温区开始从低到高逐渐升温,完成一段还原。
表1 平四管还原炉温度调整前后对比Tab.1 Comparison of the temperature adjustment of four pipe reduction furnace
3 分析与讨论
3.1 滴水料的消除
对回氢管路进行保温处理。氢气通过回氢管道时保持接近1温区的温度,随氢气流动的水保持气态,不会因温度差异而在顶端冷凝,因此生产出的MoO2无滴水料(如图4),滴水料得以消除。
图4 制备的无滴水料MoO2Fig.4 Products of molybdenum dioxide without drip feed
3.2 MoO2板结的消除
原工艺温度设定为逐温区递增,后一温区比前一温区温度高50~100℃。因为该还原反应属于放热反应的原因,生产中此工艺第3和第4温区实际温度比设定温度高100℃左右,所生成的MoO2有板结现象。新工艺中设定的1温区温度与3温区接近,而2温区设定温度最低。实际生产中,放热发生在第5温区,第5温区的实际温度比设定温度高20℃,所生成的MoO2无板结现象。设备改造和工艺调整前后制备的MoO2扫描电镜图如图5所示。
图5 MoO2扫描电镜图Fig.5 SEM image of molybdenum dioxide
经过设备改造和工艺调整后,一方面氢气所含水分没有冷凝而是被设备封在炉管里,相当于对氢气进行加湿,氢气纯度下降。使用水含量高氢含量低的氢气作为还原剂进行一段还原,有效地避免反应失控过热,使反应速度变缓,能消除局部集中放热造成的MoO2板结问题[6]。另一方面,工艺调整后,前三区温度较低为预热区,4温区和5温区为主反应温区,而实际生产中反应是集中在5温区进行,反应区大大缩短,反应放热而不至于过热。
经过以上的设备改造和工艺优化,消除了MoO2滴水料和板结料,同时从图5(b)扫描电镜照片中也可看出,MoO2颗粒大小比较均匀,团聚明显减少。
3.3 筛上物统计情况
将改造前后所生产的MoO2随机取16个样品做筛上物比例对比,由图6可以看出改造后筛上物比例大幅度减少。根据文献[7]中化学气相迁移原理,MoO3的分解是通过生成中间气态迁移相来完成的,所以在其他条件不变的情况下,反应过程中氢气中水蒸气含量越少,气体反应物在固体产物中的扩散速度就比较快,致使整个反应速率也过快,温度漂移也快,造成MoO2板结严重,过筛率也比较低;通过对设备的简单改造及工艺的调整,对炉内的气氛有所改变,也就是氢气中水蒸气含量逐渐增加,气体反应物在固体产物中的扩散速度就比较缓慢,反应速率随之减缓,温度漂移也减缓,生产的MoO2也比较松散,无结块,所以筛上物少了,相应过筛率就比较高。
图6 MoO2筛上物比例对比Fig.6 The comparison diagram of molybdenum oxide sieve
3.4 钼粉质量的改善
图7(a)为设备改造前的MoO2生产的钼粉,从图中可以看出钼粉颗粒不均匀,小颗粒比较多,团聚也比较严重。图7(b)为设备改造后的MoO2生产的钼粉,从图中可以看出,钼粉颗粒大小比较均匀,团聚明显减少,钼粉质量得到提升[8]。
图7 钼粉扫描电镜图Fig.7 SEM image of molybdenum powders
4 结论
通过对回氢管道竖管部分和管头部分进行保温处理,以及对低温炉工艺进行优化后,消除了MoO2滴水料和板结料,并且生产的MoO2比常规方法生产的MoO2松散,颗粒大小均匀;MoO2筛上物减少,提高了最终产品钼粉的成品率;同时钼粉颗粒大小比较均匀,团聚明显减少,钼粉质量得到改善。且设备改造及工艺优化的整个过程简单易操作,适合工业化生产。
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