降低二氧化碳闪蒸气中CO含量
2016-10-11申友军
申友军 李 宁
(兖矿国泰化工有限公司山东滕州277527)
降低二氧化碳闪蒸气中CO含量
申友军李宁
(兖矿国泰化工有限公司山东滕州277527)
兖矿国泰化工有限公司年产240 kt甲醇装置于2005年10月一次试车成功,经几年工艺改造,目前年产达300 kt。甲醇净化系统采用NHD脱硫脱碳工艺,物理吸收脱除CO2和H2S等硫化物,再依靠减压闪蒸、汽提、解吸CO2等,能耗较低。
1 净化脱碳工段流程
进脱碳塔的贫液在塔内与CO2传质、传热,脱碳塔底部出来的NHD富液经自调阀减压后进入脱碳高压闪蒸槽,在此部分CO2和大量的H2被减压解吸出来。从脱碳高压闪蒸槽底出来的溶液经氨冷器被冷却至约9.6 ℃,减压至0.1 MPa(表压)后直接进入高位低压闪蒸槽进行闪蒸,NHD富液中溶解的大部分CO2气体被解吸出来,气体中CO2体积分数≥95%,然后经CO2分离器分离后进入脱碳气体换热器,回收冷量后送往造气系统。NHD溶液经汽提后变为NHD贫液,经脱碳泵加压后进入脱碳塔顶部循环使用。
2 现状调查分析
2015年8月1日至10日对外送CO2纯度(体积分数,下同)、闪蒸气中的CO含量进行了数据统计(表1)。
表1 闪蒸气浓度调查 %
由表1可以看出:CO2平均纯度为95.28%,虽然大于控制指标(CO2纯度≥95%),但仍偏低;CO平均体积分数为1.965%,而CO在线分析的高报值为2.3%,因此,降低CO含量、提高CO2纯度刻不容缓。
3 原因分析及解决方案
3.1氨冷器传热效果差
查阅氨冷器结构图,虽符合设计时的换热要求,但由于脱硫气中仍含有少量H2S,使脱碳溶液存在一定的腐蚀性,而氨冷器材质为非不锈钢,在长期运行过程中会造成换热器部分腐蚀,进而影响换热效果,使脱碳温度不易控制。
解决措施:利用2015年9月大修期间,对氨冷器进行检查及更换,制定详细的检修方案,新氨冷器到货后,借系统检修机会进行更换。
3.2脱碳溶液温度高
实际操作中,规定脱碳溶液温度≤-2 ℃,对2015年10月上旬脱碳溶液平均温度进行调查,脱碳溶液平均温度分别为-1.3,-0.9,-1.8,-1.6,-0.5,-1.4,-0.7,-1.6,-1.2,-0.9 ℃。由此可见,脱碳温度均≥-2 ℃,温度偏高。
调整方案:控制室优化氨冷器的运行,加大稀氨水的流量,并加大液氨采出量,降低氨水浓度,从而保证吸收器较低压力,以利于液氨汽化吸热,可降低脱碳溶液温度。
3.3高、低压闪蒸槽压力高
由于高压闪蒸槽的压力偏高,致使脱碳富液中的CO不能充分闪蒸出去;同时,低压闪蒸槽压力偏高,致使富液中CO2闪蒸不充分,进而CO2纯度偏低。
调整方案:①对于高压闪蒸槽,调节高压闪蒸槽出口压力调节阀,降低闪蒸气压缩机入口压力,从而降低高压闪蒸槽压力, 现场密切监视闪蒸气压缩机的运行状态;②对于低压闪蒸槽,调节CO2分离器出口压力调节阀,控制低压闪蒸槽压力,监视闪蒸槽现场压力表及系统运行状况。
4 结语
经反复实践操作,严格操作确保氨冷器液氨采出量,降低稀氨水浓度;严格控制闪蒸气压缩机入口压力,确保脱碳高、低压闪蒸槽压力处于较低状态,因闪蒸气压缩机入口压力低报值为0.8 MPa,控制闪蒸气压缩机入口压力在1.0 MPa。因低压闪蒸槽压力低报值为80 kPa,为适应指标、减少误报,现将低压闪蒸槽压力低报值改为70 kPa,并且及时用CO2分离器出口压力调节阀控制低压闪蒸槽压力。
经1个月调试观察运行,CO2闪蒸气纯度稳定在96.2%以上,其中CO体积分数低于1.8%,脱碳溶液系统和脱碳闪蒸气压缩机运行稳定。
2016-01-20)