全盐酸缩合工艺在ADC发泡剂生产中的应用
2016-09-25曹绍良
曹绍良
(江西世龙实业股份有限公司,江西乐平333311)
全盐酸缩合工艺在ADC发泡剂生产中的应用
曹绍良
(江西世龙实业股份有限公司,江西乐平333311)
介绍了用盐酸全部替代98%浓硫酸缩合工艺原理、流程和操作,对ADC发泡剂清洁生产和绿色循环经济起到关键作用。
盐酸;缩合;ADC发泡剂;清洁生产;循环经济
ADC发泡剂缩合工艺分为2种,即无酸缩合和酸性缩合,酸性缩合工艺被国内尿素法生产粗水合肼的ADC发泡剂公司广泛使用,其优点是缩合时间短,设备利用率高。采用酸性缩合工艺企业大多以98%浓硫酸为主。然而,98%浓硫酸具有超强的腐蚀性和氧化性,使用过程中危险性大。加上联二脲氧化工序生产过程中产生稀盐酸需要回收利用,因此,本文主要介绍采用盐酸全部替代98%浓硫酸缩合高效回收利用氧化稀盐酸工艺方法,以提高企业的经济效益,实现ADC发泡剂清洁生产和绿色循环经济。
1 98%浓硫酸缩合工艺存在的问题
尿素法生产ADC发泡剂硫酸的消耗约为1.5 t/t,加酸过程难掌握,加上超强的腐蚀性和氧化性,使用过程中存在以下问题。
(1)硫酸运输、卸车、贮存及输送等设备及输送管道故障检修要求难度大,危险性高。
(2)缩合加酸过程中经常出现酸泥堵管问题,疏通困难且危险性大,不利于缩合反应过程中pH值稳定控制,影响收率。
(3)缩合高氨氮废水中含有大量的硫酸根离子,回收治理难度大,回收装置连续化生产周期短,系统结垢,堵塞严重,清理相当困难。
2 盐酸缩合工艺原理及流程
(1)尿素法盐酸缩合工艺AC发泡剂生产原理:
(2)工艺流程
本文阐述的全盐酸缩合工艺生产ADC发泡剂,不是简单的盐酸替代硫酸缩合,而是有一套系统的回收利用ADC氧化工序生产过程中产生的稀盐酸的工艺和方法,工艺流程图见图1。
图1 盐酸缩合工艺流程图
3 全盐酸缩合工艺与操作
全盐酸缩合工序操作程序及工艺条件为:将除盐后水合肼与尿素按一定的比例配制好氧化液,氧化液泵入带搅拌的缩合釜内,先加入盐酸进行酸碱中和反应到pH值为3~4,然后打开蒸汽升温,当温度升至100℃左右,关小蒸汽阀门,再加盐酸进行缩合反应,反应过程控制料液的pH值为4~5,反应温度为(110±5)℃,到残肼量达到1 g/L以下视为缩合反应终点,缩合反应整个过程约在9~11 h。
4 全盐酸缩合工艺生产ADC过程中遇到的问题及解决办法
(1)外来盐酸的不确定因素对设备造成的腐蚀及解决方法
全盐酸缩合试验阶段,除回收氧化稀盐酸外,不足部分盐酸量不多,均为江西世龙科技园区内企业提供,质量相对稳定可靠。随着全面采用后,需用的盐酸数量较大,涉及副产盐酸企业较多,因盐酸贮槽贮量没有及时跟上,不能分开贮存,加上分析方法不到位,使用过程对缩合釜产生了轻微的腐蚀。
针对上述情况,通过试验对比,找到了解决以上问题的方法:把盐酸进行分类使用,存在轻微腐蚀的盐酸与无腐蚀的盐酸分开,在缩合加酸不同阶段使用不同的盐酸,禁用有严重腐蚀的盐酸。
(2)稀盐酸提浓技术进一步探索
全盐酸缩合工艺技术应用,再通过成品洗涤工序优化改造,氧化稀盐酸得到充分回收利用,还有极少部分稀盐酸在提浓试验过程中遇到了问题,氧化稀盐酸中含有微量的AC成份,在吸收提浓试验过程中系统易结垢,效率低下。为此,对稀盐酸提浓技术需进一步探索,下一步着手采用合理有效的过滤技术,把稀盐酸中AC等成份过滤后再进行循环吸收提浓。
5 全盐酸与硫酸缩合效果分析
(1)采用全盐酸缩合工艺,一方面回收了氧化工序稀盐酸,节约原料,减少废水处理量,盐酸不足的部分利用副产盐酸,价格相对低廉,与硫酸缩合对比,经济效益显著,安全可靠。
盐酸与硫酸缩合反应数据对比见表1。
表1 盐酸与硫酸缩合数据对比表
(2)公司自主研发的“高氨氮”废水环保综合治理回收液氨装置按期投运,全盐酸缩合母液 “高氨氮”废水得到了高效治理,与治理原98%浓硫酸缩合母液比较,液氨回收装置结垢堵塞问题得到解决,系统连续化运行时间长,氨回收率提高了8%以上。
6 结语
江西世龙实业股份有限公司自2012年以来研究开发用盐酸全部替代98%浓硫酸缩合工艺生产ADC发泡剂,2013年10月进入中试阶段,该项研发试验取得实质性进展,并逐步推广使用。到发稿为止,公司ADC发泡剂缩合工序全部采用盐酸生产,取得显著的经济和社会效益。
综上所述,全盐酸缩合工艺的应用,氧化稀盐酸得到充分回收利用,降低了ADC生产成本,实现了ADC发泡剂清洁生产和绿色循环经济。
Full hydrochloric acid condensation technology used in the production of ADC foaming agent
CAO Shao-liang
(Jiangxi Selon Industrial Co.,Ltd.,Leping 333311,China)
This paper introduces the total replacement of 98%hydrochloric acid and concentrated sulfuric acid condensation process principles,processes and operations of ADC foaming agent cleaner production and green circular economy played a key role.
hydrochloric acid;condensation;ADC foaming agent;cleaner production;recycling economy
TQ225.26+1
B
1009-1785(2016)07-0027-02
2016-04-12