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高粉尘SCR的生产实践

2016-09-23陈友德

水泥技术 2016年3期
关键词:水银电耗熟料

高粉尘SCR的生产实践

Mergelstetten水泥厂原设置一套SNCR装置,可满足工厂煅烧60%的工业废燃料时350mg/m3(标)的排放需求,但环保部门需求,煅烧100%的工业废燃料,NOX排放为200mg/m3、NH3为30mg/m3的限值。从2008年起,在有关部门支持下,启动SCR示范项目,历经多年努力,取得成功,项目投资为1 070万欧元。

1 工厂技术

烧成生产线由一台四级预热器、回转窑、篦冷机组成,产量3 400t/d,为降低NOX排放,2003年投产了一台SNCR装置,长期运行过程中,证实可将NOX排放值降至350mg/m3以下。但出现NOX排放值越少,NH3逃逸量越多,费用也越高的现象,限制了工厂进一步增加代用燃料的需求,为此,开展了SCR的工艺装备技术的开发(图1)。

图1所示,SNCR装置的NH3是在窑尾上升烟道的高温部位喷入,而SCR装置的NH3则在二级预热器上升管道烟气温度在260~380℃的高含尘部位喷入,烟气内的NOX经减排后,经催化反应塔和排风机入增湿塔、收尘器、烟囱排至大气。若催化反应塔检修,烟气可直接入增湿塔、收尘器、烟囱排至大气。生产时,可单独操作SNCR,也可联合操作SNCR和SCR或单独操作SCR系统。

由于噪音控制要求,提升机、催化反应塔、各层检修平台及风机等建筑均密闭。

图1 SNCR、SCR喷入部位及工艺流程

催化反应塔共7层,每层由18个陶瓷模块组成,实际操作为4层,其中2层储备,1层作检修备用。

8台压缩风机的风压为200~300kPa,空气最低温度>140℃,以避免冷凝。

催化反应塔在停机后,避免温度过低,其中4层设置棒状电加热器加热,每层6个,共24个。

2 操作情况

2010年4月SCR装置投入生产后,很快就遇到高粉尘浓度的烟气通过催化层时,粉尘堵塞催化层微细孔,随即对压缩空气清理系统的管道、喷孔尺寸、喷孔喷射位置、喷射方式以及软管弯头漏风进行清理和改进,同时对压缩空气压力进行探索,确保4层操作全部风压大致为0.6~0.7kPa,每层约0.15kPa。

第二个问题是沉积在催化层的粉尘使催化层失去活性,原设计采用保护棒,以消除粉尘。操作时保护棒失去作用后被拆除改为活性催化层。此外,为减少粉尘阻塞催化层,设计采用六边形蜂巢状催化层,但形状复杂易损坏,且制造困难,价格高,后改为方形蜂巢状催化层,使用证实效果较好,且价位低。原设计采用的催化层所选用材质机械强度差,后改为陶瓷材质,强度及使用温度均有提高。

操作10个月后,烟气进入的最上一层催化层的使用效率越来越低,随即进行更换,又运作了10个月,中间层因催化使用效率降低也被更换。

操作中曾出现烟气温度>400℃,催化剂失效的状况。因而烟气温度必须控制在380℃以内。

2010年投产至2011年底,期间主要是对装备进行优化改进,以后生产逐年正常,大致10个月就对不同的催化层进行更换。

从2011年起,NOX排放值在200mg/m3以内,而NH3逃逸量在20mg/m3以内。某些时间NOX排放值会<350mg/m3,这是更换催化层,换用SNCR所致。

在近期的785d操作运行周期内,SCR装置运行742d,运转率为95%。

表1 系统装机功率和生产电耗

表2 操作费用

3 生产费用

3.1更换催化层部件

生产运行初期,因催化层部件的材质和形状难于满足生产需求,此外操作温度偏高,造成催化剂失效,以至于多次出现更换部件材质和形状。当矩形陶瓷部件投入生产后,操作温度控制在380℃以内,运行正常,一年仅维护、更换4层部件,4年的年平均费用约0.30欧元/t熟料,包括清理和安装费用。由于陶瓷部件及操作温度控制稳定,今后费用可下降30%~40%。

3.2电耗

系统装机功率和电耗见表1。

系统压降及清理空气量及压降均可优化,电耗可降30%。

3.3催化剂消耗

生产运行初期,采用SNCR和SCR组合还原剂,平均消耗约6kg/t熟料。从2011年11月起,采用SCR操作,还原剂降至约3.51kg/t熟料,消耗量仅约为SNCR的50%。

3.4操作费用

操作费用见表2,4年生产的平均费用为1.12欧元/t熟料,但催化部件和电能消耗还可降30%以上。

4 其他效果

预分解窑的含尘烟气经SCR装置的催化层,从实践得来的效率不仅是NOX、NH3排放值明显下降,而且烟气中一些欧洲水泥协会明确规定的其他排放物都不同程度下降,情况如下:

烟气中所含水银未经催化层,80%为水银原子。而经催化层后,10%为水银原子,90%为水银离子。通常离子结合的水银较水银原子处置方便。

烟气中的碳总量减少约70%。烟气中的二恶英和呋喃约50%~60%分解。

烟气中的甲烷、分解效率不大。

5 结语

SCR经4年的操作、优化、提高的过程,完全满足欧洲水泥协会现定的焚烧100%工业代用燃料NOX排放值为200mg/m3,NH3为30mg/m3的限值。生产安全可靠,满足窑运转率95%的需求,此外,还可降低碳总量、二恶英和呋喃以及水泥元素的排放值。

SCR系统内单位熟料消耗的NH3较SNCR降低50%以上。

上述因素在选用时,可综合考虑。

陈友德编译自

No.3/2015Cement International

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