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除盐水系统的应用

2016-09-06孙照新黄占立河南能源开封龙宇化工有限公司河南开封475200

河南化工 2016年4期
关键词:混床反渗透

孙照新,黄占立(河南能源开封龙宇化工有限公司,河南开封 475200)

除盐水系统的应用

孙照新,黄占立
(河南能源开封龙宇化工有限公司,河南开封475200)

摘要:为保证锅炉用水及工艺用水,根据原水水质分析,采用盘式过滤和超滤为预处理、反渗透为预脱盐、混床为深度除盐处理的水处理工艺,混床出水电导率≤0.2 μS/cm、SiO2≤0.02 mg/L,系统投运几年来,运行稳定,工艺指标合格率高,达到较好的运行效果。

关键词:盘滤;超滤;反渗透;混床;除盐水

开封龙宇化工有限公司40万t/a聚甲醛项目于2011年投产,160 t/h+75 t/h除盐水系统作为项目的配套设施,主要为公司锅炉及甲醛、单体、聚合等工段提供工艺用水。

1 系统工艺流程及工艺指标

1.1工艺流程

系统以地下水为原水,采用盘式过滤、超滤、两级反渗透加混床的处理方式。系统设计能力为生产160 t/h除盐水、75 t/h精制冷凝液、10 t/h饮用水。核心工艺以盘式过滤和超滤(UF)为预处理,反渗透(RO)为预脱盐,混床为深度除盐处理来保障出水水质。其中盘式过滤器1套,处理能力为356 m3/h;超滤4套,单套处理能力为90 m3/h;一级反渗透4套,单套处理能力为65 m3/h;二级反渗透2套,单套处理能力为80 m3/h;混合离子交换器3台,处理能力为160 m3/h+75 m3/h,其中单台处理能力80 m3/h的2台混床用来处理二级反渗透产水,75 m3/ h的混床专门用来处理工艺冷凝液。为保证系统的长期运行和提高运行效率,辅助装置有盘式过滤器反冲洗装置、超滤装置反冲洗装置、RO冲洗装置、RO清洗装置、阻垢剂投加装置、还原剂投加装置、杀菌剂投加装置、絮凝剂投加装置、混床酸碱再生装置、紫外线杀菌装置等。

生产水泵来的水为0.45 MPa左右的原水,加入絮凝剂和杀菌剂后进入盘滤装置,去除颗粒直径大于100 μm的大颗粒杂质后进入超滤装置,进一步去除水中颗粒直径0.45 μm以上的各种杂质,使出水水质达到SDI≤3、浊度≤0.5 NTU后进入UF水箱,当达到设定压差或时间后,盘滤和超滤装置可进行自动清洗,去除截留在装置内的杂质后继续进行生产。UF水箱内经提升泵加压至0.5 MPa左右并加入阻垢剂、还原剂和杀菌剂后进入一级RO 5 μm保安过滤器,去除水中杂质后经一级RO高压泵加压至1.2 MPa左右后进入一级RO装置,淡水大部分送入一级RO水箱,部分经紫外线杀菌装置杀死水中的大肠杆菌等对人体有害的细菌,达到生活饮用水标准后送到食堂及各岗位饮用水管处供饮用,浓水送入循环水水池作为补充水或外排,一级RO的脱盐率可达98%。一级RO水箱中的水经提升泵加压至0.5 MPa左右并加入阻垢剂和杀菌剂后进入二级RO 5 μm保安过滤器,去除水中杂质后经二级RO高压泵加压至1.2 MPa左右后进入二级RO装置,淡水经除碳器脱除水中CO2后进入二级RO水箱,浓水送入UF水箱循环利用,二级RO的脱盐率可达92%。二级RO水箱内的水经提升泵加压至0.2 MPa左右进入混床,通过阴阳离子树脂交换进一步脱除水中的盐分,达到电导率≤0.2 μS/cm、SiO2≤0.02 mg/L后送入除盐水箱,除盐水部分经加压至0.8 MPa左右并加氨水调整pH值为8.5~9.2供锅炉使用,部分经工艺水泵加压至1.2 MPa左右送至各工段作为工艺用水。

1.2工艺指标

原水水质分析如表1所示,工艺术指标一览表如表2所示。

表1 原水水质分析

表2 工艺指标一览表

2 运行中出现的问题及处理

2.1原水浊度高

系统运行过程中,分析原水浊度逐步升高,由于原水全部来自地下水,经对原水泵逐台取样分析,发现H#泵出水浊度高。停泵后检查,发现上部井管有局部腐蚀穿孔现象,导致泥沙等杂物通过穿孔部位进入井管内,致使出水浊度升高。经采取措施堵漏后,出水恢复正常。

2.2反渗透装置高压泵无法启动

二级反渗透装置计划停运,在开启时,高压泵在远程自动状态下无法启动,切换为现场手动启动状态后,泵启动运行1~2 min后自动停止运行。经进一步检查发现,高压泵进口保安过滤器压差大,在远程自动控制状态下,由于高压泵出口阀门始终处于常开状态,高压泵进口压力无法满足联锁要求,导致高压泵无法启动。而现场手动启动时,由于高压泵出口阀在启动时处于关闭状态,高压泵进口压力不受影响,因此泵可以启动;而泵启动正常后,随着泵出口阀的逐步开启,泵流量越来越大,保安过滤器的出口压力越来越低,直至达到联锁值导致泵跳车。经检修人员更换保安过滤器滤芯后,装置恢复正常。

2.3反渗透装置爆膜

爆膜在反渗透装置运行中是常见问题,最主要的原因是反渗透装置在现场手动启动条件下,开启过程中反渗透冲洗结束向正常生产状态转换时,排水阀关闭过早,产水阀打开不及时所致,只要精心操作,根据阀位指示灯按程序执行,一般可避免。另外电动阀故障、爆破膜质量等原因也可导致爆膜,但实际运行中一般很少发生。

2.4混床出水不合格

混床出水不合格主要是指电导率和SiO2超标,能导致不合格的原因很多,但实际运行中,在预处理和反渗透系统运行正常的情况下,主要有两方面的原因:一是混床树脂老化、更换不及时,树脂再生后失效很快,容易导致出水指标超标;二是混床反洗阀内漏,由于混床反洗用水是混床进水(即二级反渗透出水),因此反洗阀内漏相当于二级反渗透出水直接去混床出水,从而导致混床出水指标超标。

3 运行效果

系统投运5年来的运行数据见表3、表4。

表3 除盐水产量及工艺指标合格率

表4 除盐水消耗

4 结论

目前,我国水的除盐处理技术已经比较成熟,但是要想达到理想的运行效果,需注意以下几点:①根据原水水质及生产系统需要,合理制定除盐水指标及水处理工艺路线,达到既能满足生产要求,又能尽可能降低运行成本的目的;②严格控制原水水质,发现水质变化较大需要及时分析其原因并采取相应的措施;③根据采购药品质量、浓度的变化,合理调整系统加药量,确保系统的长周期稳定运行;④合理调整设备运行负荷,做好系统废水回收利用,降低水资源浪费及节约运行成本;⑤加强工艺管理,更加密切关注各项工艺指标的变化,及时调整,确保除盐水质量。

中图分类号:TQ028.4

文献标识码:B

文章编号:1003-3467(2016)04-0038-03

收稿日期:2016-02-21

作者简介:孙照新(1976-),男,工程师,从事化工工艺和化工安全方面的工作,电话:13837815467。

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