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转K2型摇枕浇口端粘砂问题的解决实践

2016-07-25黄贤毅太原铁路局设备监造处山西太原030013

铸造设备与工艺 2016年1期
关键词:工艺改进

黄贤毅(太原铁路局设备监造处,山西太原 030013)



转K2型摇枕浇口端粘砂问题的解决实践

黄贤毅
(太原铁路局设备监造处,山西太原030013)

摘要:根据对转K2型摇枕浇口端粘砂原因的分析,对摇枕铸造工艺进行了一系列改进,较好地解决了浇口端的粘砂问题。

关键词:摇枕;粘砂;工艺改进

摇枕、侧架作为铁路货车走行部的关键部件,其质量对货车的运行安全及品质起着至关重要的作用。努力减少铸造缺陷的发生,把好源头质量关,为铁路运输安全提供源头质量保证是我们应尽的职责。

粘砂是在铸件外表面或内腔形成难以清除的钢砂混合物,是铸件的常见缺陷之一,通常存在于铸件的浇口端及热节附近,不仅使铸件表面粗糙难看,给机加工带来困难,而且易诱发铸件产生其他铸造缺陷。如粘砂造成的铸件表面粗糙,显著增加了铸件收缩阻力,使铸件裂纹倾向加大。同时,粘砂区域又有碍于缺陷观察,严重的粘砂将影响产品的几何尺寸,会给组装带来负面影响。因此,解决铸件粘砂问题,对提高产品质量,保证产品的安全性能,是控制源头质量的重要步骤。本文针对摇枕、侧架常见的铸造缺陷之一粘砂,在转K2摇枕上进行了解决。

1 转K2摇枕粘砂情况简介

图1 改进前的摇枕浇口端

太原机车车辆厂铸钢车间生产的转K2型摇枕,采用的是一端浇注工艺,由于单端浇注时间较长(有时达45 s)加上型砂的紧实度、浇注温度、钢水的纯净度等因素的影响,摇枕的浇口端经常产生粘砂缺陷(如图1所示),不仅清理困难,冲进铸件内部的细小夹砂将减小铸件受力截面积,并产生应力集中,严重时只能做报废处理。

2 粘砂成因分析

从现有的铸件粘砂情况看,粘砂位置全部集中在浇口周围,上箱旁承盒以外,下箱的弹簧承台面(如图1所示),内腔立筋。粘砂层厚度为2mm~8mm的铁砂混合体,属于机械粘砂、化学粘砂及高温粘砂的综合体。摇枕属于长大箱体铸件,长×宽×高约2 400 mm×350 mm×400 mm,为获得清晰的铸件轮廓和较高的密实度,单端浇注工艺往往设计的静压头较高,加之内浇口形状、面积设计不合理等因素造成浇口附近的型砂长时间被高温钢水冲刷。在浇注过程中金属液表层薄膜迅速发生氧化,FeO的熔化温度为1 370℃~1 380℃,而氧化物的薄膜增加金属液对铸型的浸润性,氧化的钢水流动性特别好,过热的钢水对底部反复冲刷,使铸型表面的耐热层被破坏,砂粒的烧结致使孔隙尺寸增大,流动性好的钢水在较大的静压头的作用下渗透进砂粒间隙中,间隙中的钢水(FeO)在流动钢水的带动下,向前继续流动,型砂间隙继续被高温氧化后的钢水充填,故形成一定厚度的化学粘砂(硅酸铁2FeO.SiO2,熔点1 205℃).填充的钢水又由于型砂温度很高,不会产生激冷或冷凝作用,粘砂层进一步加剧,于是形成粘砂缺陷。

3 防止粘砂措施

从粘砂的形成机理上不难看出,造成粘砂的因素是多方面的,通过厂验双方共同研究,决定对转K2摇枕工艺进行改进。

3.1改进前工艺

改进前工艺设计是:直浇道采用φ60铸管砖,采用阶梯式上下两层内浇口(如图2所示),从一端进行浇注,另一端为出气冒口端。

图2 改进前的内浇道

其它工艺参数如下:

1)浇注时间:工艺上为20s/箱~45s/箱,为保证其内部的密实度,实际浇注时间为29 s/箱~32s/箱,按浇注后期从收流到补浇,一般都在45 s/箱以上,即浇口处钢水的过热时间大于45 s;

2)浇注温度:工艺规定为1 540℃~1 580℃,浇口端距冒口端的距离为2 460 mm.为了使充型顺畅,不至于使冒口端产生浇不足的缺陷,则必须保证足够的浇注温度和静压头;

3)现场所使用的型砂为CO2水玻璃石英砂,水玻璃加入量5%~8%,原砂粒度为40目~70目,铬铁矿的粒度为70目~100目;

4)现场所使用芯砂为有机脂水玻璃砂,水玻璃为改性水玻璃,加入量3%~3.5%,固化剂为10%~14%,24 h后再使用。

3.2改进后的工艺

为了解决浇口端粘砂这一缺陷,对工艺进行了一系列改进:

1)在浇口端上、下箱多扎暗气眼,增加铸型的排气能力,在浇注过程中,有利于型砂水分的蒸发,减少氧化气氛的形成,来减少粘砂缺陷;

2)加大内浇口截面积,由原来的40 cm2,增加到81 cm2(如图3所示),减小了钢水对砂型及砂芯的冲刷;

3)在浇口附近涂刷耐火度高的锆英粉涂料,在钢水的冲刷下表面耐火层不至于被迅速破坏;

4)浇口周围及易粘砂处使用耐火度高的成型铬铁矿砂,并在铬铁矿砂中加入1%~1.5%的碳粉,在表面耐火度被破坏的情况下,碳粉的碳化作用,能使表面局部产生一定的还原气氛,阻碍钢水被氧化,也就阻碍了粘砂缺陷的形成。又因铬铁矿砂密度大,在震实过程中,砂粒间的孔隙自然很小,也减少了氧化渗透作用;

5)降低浇注温度,开浇温度改为1 540℃~1 570℃.浇注温度过高钢水流动性提高,且金属液易被氧化,均会增大粘砂倾向,另外,过高的浇注温度能迅速毁坏砂芯或砂型的表面层,使氧化金属液渗入砂型、砂芯,造成粘砂。

4 应用效果

通过上述工艺改进,并严格控制浇注温度,要求实际开浇温度控制在 1 550℃~1 560℃之间,对铸型紧实度进行跟踪检测,湿态硬度控制在30 kPa~45 kPa之间,浇口端粘砂缺陷基本消失(如图4所示)。

粘砂缺陷的解决,不仅提高了铸件的产品质量,还大大减轻清理工人的劳动强度,并降低了生产成本。经过一年的生产实践,证明工艺改进措施有效,效果明显。

参考文献:

[1] 铸造手册·铸钢[M].中国机械工程协会铸造分会编制.北京:机械工业出版社,2002.

图4 改进后的摇枕浇口

中图分类号:TG245

文献标识码:A

文章编号:1674-6694(2016)01-0045-02

doi:10.16666/j.cnki.issn1004-6178.2016.01.014

收稿日期:2015-10-15

作者简介:黄贤毅(1965-),男,浙江宁波人,助理工程师,主要从事铸件产品质量检验及铁路铸件产品监理工作。

Solution of Burnt-on Sand on the Gate End of K2 Shaking Bolster

HUANG Xian-yi
(Taiyuan Railway Administration Equipment Supervision office,Taiyuan Shanxi 030013,China)

Abstract:Through analyzing the reasons of the pouring of the gate end of the K2 shaking bolster,a series of improvements were made to solve the burnt-on sand at the gate end.

Key words:bolster,burnt-on sand,process improvement

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