大牛地气田关停水平井复产潜力评价
2016-06-17张家伟石国强
李 翔 张家伟 石国强
(中石化华北油气分公司采气一厂, 郑州 450006)
大牛地气田关停水平井复产潜力评价
李 翔张家伟石国强
(中石化华北油气分公司采气一厂, 郑州 450006)
摘要:为了适应稳产及提高产量的要求,展开大牛地气田关停水平井复产潜力评价研究。综合关停水平井的钻遇情况和生产特征进行评价,将关停水平井由好到差依次分类进行分析,最后结合关停原因及以往复产经验,给出关停水平井治理顺序及治理建议。
关键词:关停水平井; 钻遇显示; 生产效果; 复产; 潜力评价
大牛地气田开发至今已进入大规模开发期,但是目前部分关停水平井已影响到油田开发成效。为了进一步保证气田稳产并提高产气量,考虑对部分关停水平井予以复井生产。根据气田此项发展要求,本次研究主要针对关停水平井复产潜力进行评价,为复井提供准确的决策依据。综合分析关停水平井的钻遇情况和生产特征,根据分析结果将关停水平井由好到差依次分为4类,最后结合关停原因及以往复产经验给出关停水平井治理顺序及相关建议。
1气田关停井基本情况
截至2014年底,大牛地气田水平井井数为336口,其中关停水平井共计52口,占总井数的15.5%。图1所示为大牛地气田关停水平井平面分布图。
从生产层位来看,关停水平井主要集中在H1层,共31口井,占关停水平井总井数的59.6%;从井区分布来看,关停水平井主要集中在D8井区,共22口井,占关停水平井总井数的42.3%;其次是D98井区,有15口关停水平井。
2关停水平井分类评价
2.1钻遇显示评价
气井的钻遇显示是表征该气井地质属性的重要指标。统计显示,关停水平井平均含气显示段长为333.46 m,平均含气显示钻遇率为31.53%。
图1 大牛地气田关停水平井平面分布图
根据表1所示钻遇显示评价标准,钻遇效果评价以含气显示钻遇率为主要指标,含气显示段长及平均全烃为次要指标。图2所示为含气钻遇率-钻遇显示段长交会图。将关停水平井钻遇效果分为好、中、差3类:钻遇效果好的井,含气显示钻遇率大于40%;钻遇效果中的井,含气显示钻遇率为15%~40%;钻遇效果差的井,含气显示钻遇率小于15%。
表1 钻遇显示评价标准
图2 含气钻遇率-钻遇显示段长交会图
2.2生产效果评价
关停水平井平均生产时间为145.48 d,折算日产气量为0.96×104m3d,平均日产水量9.25 m3d。根据以往复产经验,投产后生产时间越长,产量高的井复产成功率越高。将生产效果评价以生产时间和折算日产气量作为主要指标,由此确定生产效果评价标准。将关停水平井生产效果分为好、差2类:生产效果好的井,生产时间大于100 d且折算日产气量大于0.5×104m3d,或者生产时间小于100 d且折算日产气量大于2×104m3d;生产效果差的井,生产时间小于100 d且折算日产气量小于2×104m3d。图3所示为折算日产气量-生产时间交会图。
图3 折算日产气量-生产时间交会图
2.3综合分类评价
根据钻遇显示评价和生产效果评价可以将关停水平井由好到差依次分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类:Ⅰ类井,钻遇效果好,生产效果好;Ⅱ类井,钻遇效果中等,生产效果好或者钻遇效果好,生产效果差;Ⅲ类井,钻遇效果中等,生产效果差;Ⅳ类井,钻遇效果差,生产效果差。Ⅳ类井的钻遇效果及生产效果较差,暂不治理,其余具有治理潜力的关停水平井数共计41。
3关停原因及复产方法
关停原因分为5项:(1) 气井出砂量大,管线多次刺漏,出于安全考虑而关井,钻遇率>40%,无阻流量>6×104m3d,折算日产气量>2×104m3d;(2) 排水措施不完善,水淹关井,钻遇率>15%,无阻流量>2×104m3d,生产时间>100 d,折算日产气量>5 000 m3d;(3) 测试产能低,间歇生产,钻遇率>15%,无阻流量<2×104m3d,生产时间<100 d,折算日产气量>5 000 m3d;(4) 测试产能低,一投产即被水淹,钻遇率>15%,无阻流量<2×104m3d,生产时间<10 d,折算日产气量>5 000 m3d,折算日产水量>10 m3d;(5) 工程作业过程存在问题。
根据以往复产经验,复产方法主要分为3种:优化管柱结构;疏通井眼,释放气井产能;补充能量。表2所示为关停水平井复产方法分类。
4治理顺序及建议
综合以上研究,对关停水平井总体特征及分类有了明确认识,可以对具有治理潜力的41口关停水平井进行综合排序。
在此建议:对于出砂关井前钻遇效果及生产效果良好的井,可优先治理;排水措施不完善造成水淹的水平井,应优先治理;工程作业存在问题的井治理难度较大,治理顺序靠后。具体治理排序由先到后为:I类井 — Ⅱ类井 — Ⅲ类井,出砂井 — 排水措施不完善井 — 测试产能低井,间歇生产井 — 测试产能低井 — 投产关井。Ⅰ类井共11口,预计可恢复日产量至15.3×104m3d;Ⅱ类井19口,预计可恢复日产量至12.4×104m3d;Ⅲ类井共11口,预计可恢复日产量至4.7×104m3d。共计41口关停水平井,预计恢复日产量至32.4×104m3d。限于篇幅,在此仅给出部分关停水平井治理排序表。表3所示为部分关停水平井治理排序。
表2 关停水平井复产方法分类
表3 部分关停水平井治理排序
5结语
本次研究针对大牛地气田关停水平井复产潜力进行评价,主要做了以下工作:
(1)建立关停水平井钻遇显示评价标准,评价结果分为好、中、差3类。
(2)建立关停水平井生产效果评价标准,评价结果分为好、差2类。
(3)综合钻遇显示评价和生产效果评价,将关停水平井由好到差依次分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类,Ⅳ类井暂不予治理,结合关停原因和复产方法,对Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类井进行综合排序。
参考文献
[1] 姜丹.关停井综合治理潜力分析及界限研究[D].大庆:东北石油大学,2011:15-27.
[2] 刘清志.石油技术经济学[M].北京:石油工业出版社,1999:163-661.
[3] 马素娟.苏里格低孔、低渗、低压气层评价方法研究及应用[J].国外测井技术,2010(6):57-60.
[4] 汪中浩,章成广.低渗砂岩储层测井评价方法[M].北京:石油工业出版社,2004:14-15.
[5] 张亚莉,李强,王观会,等.柯柯亚致密砂岩气层评价方法研究[J].石油地质与工程,2010,24(5):46-49.
Production Potential Evaluation of Shut Down Horizontal Wells in Daniudi Gas Field
LIXiangZHANGJiaweiSHIGuoqiang
(Sinopec No.1 Gas Collecting Plant, Huabei Oil and Gas Company, Zhengzhou 450006, China)
Abstract:In order to achieve stable gas production and increase production, this paper focuses on the research of the resumption production potential of shut down horizontal wells. Combined the drilling situation and production characteristics of shut down horizontal wells, we classify and study the shut down horizontal wells from good to bad, and get the management order and management advice of shut down horizontal wells, based on its shut down cause and the previous resumption production .
Key words:shut down well; drilling ratio; production effect; recovery production; potential evaluation
收稿日期:2016-01-15
基金项目:国家科技重大专项“鄂尔多斯盆地大牛地致密低渗气田开发示范工程”(2011ZX05045)
作者简介:李翔(1990 — ),男,江西人,助理工程师,研究方向为油气田开发地质。
中图分类号:TE375
文献标识码:A
文章编号:1673-1980(2016)02-0068-04