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转盘设计方案

2016-04-21朱伟坚广州市国光电器股份有限公司广州510800

山东工业技术 2016年3期
关键词:弹片滚珠弹簧

朱伟坚(广州市国光电器股份有限公司,广州 510800)



转盘设计方案

朱伟坚
(广州市国光电器股份有限公司,广州510800)

摘 要:为了使转盘结构能有效的起到支撑音箱箱体自重,转动顺畅,避免震音,协调产品外观,此文利用科学的方法和机械设计学科中的知识,分两个版本详细说明其中的设计利弊,并经过样品的结构验证,得出最终的可行方案。

关键词:弹簧;滚珠轴承;滚珠;弹片

1 方案一结构开发要求

在产品开发过程中,有一项目的产品在结构上要实现转动的功能,产品由四个木箱体堆叠而成,箱体与箱体之间分别转动,并且起到联接的功能,结构的开发要求如下:

(1)相对于箱体正面能左右90度转动,公差为±2度;

(2)转动时每15度一个档位转动,转动时尽量不带声音,有轻微挡位手感;需一定的作用力才能转动音箱( 音箱在听低频音箱时不能自动移位或出现振音 );

(3)转盘安装在箱体后,单个转盘的上下盖板摇摆公差为±0.5MM ,两节箱体左右摇摆公差为±1.5MM,主箱( 四节箱体 )底部与顶部的摇摆公差为±10MM(主箱高度为1036MM ,每节箱体尺寸为280*280*250H);

(4)转盘旋转寿命约在2000次左右。开发初期因考虑到成本问题,转动壳体选用廉价的ABS材料,用弹片实现每15度一个档位的转动功能,中间用滚珠转盘结构实现转动功能,箱体与箱体之间的联接通过螺杆紧固,箱体密封用密封罩密封。螺杆及螺母主要起到连接固定箱体的作用,使箱体连接成为一个整体起到抗摇摆,转动平稳并且调节箱体与箱体紧固力的作用;转盘分上下壳体,壳体间分别平均分布4条弹片。

详细结构横截图如图1。

图1

2 结构设计存在缺陷

此方案在样品试制时就发现了一个严重的设计缺陷,用力推一下箱体就左右摇摆。经详细研究分析后,原因有如下几条:(1)转盘设计尺寸偏小,内外圈的高度不一样,内圈比外圈高;(2)塑料转盘ABS的强度不够,不足以支撑整个箱体重量的下压力;(3)螺母与螺杆锁紧力不一致,转动转盘时手感不清晰,每个档位转动都不顺畅。

音箱箱体之间的联接钢度与强度达不到设计标准。在手板评审会议后,对单薄的转盘进行结构修改并且在转盘上下壳体增加加强筋,弹片间增加润滑油等等一系列改善方案。但最终此方案都无法达到产品的设计标准与预期效果。

3 方案二结构改良措施

针对方案一出现的问题并吸收其中的经验教训,重新设计了另外一个方案二的转盘结构。转盘外形尺寸调整为φ177*12(H),为原方案一的1.5倍并且占箱体三分之二的横切面积。

详细结构如图2、图3。

(1)上下盖板钣金件为SPCC冲压件,表面有8个分散形的凸包加强筋,通过螺钉与箱体固定锁紧;

(2)弹珠固定塑料板为ABS+波纤,通过12个螺钉与下盖板的钣金件固定;

(3)上下盖板钣金件间隔0.5mm,上下盖板左右摇摆±0.5mm;

(4)弹簧、滚珠、上下盖板钣金件相应的活动部份都加上消声油或者润滑油脂。

转盘与箱休安装固定后,轴承外圈,下盖板与下箱体成为一个运动整体,螺杆螺母,轴承内圈,钢圈,上盖板与上箱体成为一个运动整体。两个部分做相对运动时,转盘纵向受力主体为轴承与钢圈。轴承主要受到轴向的力,深沟球轴承理论不受轴向力,但实际应用过程中可承受轻微的轴向力,因为它有一定的调心作用,受轴向力之后的球轴承的受力情况相当于有了接触角,变成了类似于角接触球轴承,如深沟球轴承处于单纯的轴向负荷。

4 结论

经过以上结构改造的方案二,完成三套样品安装测试后,达到的产品的设计要求,也很好的解决了摇摆,震音等问题。在第一种方案中,因未考虑到每个箱体10KG的重量,最低部箱体的承重压力为30KG,普通的ABS塑料件在重压下达到了形变极限,从而影响了成品的装配效果,在跌落试验中,转盘也会有破坏的风险。改良后的转盘,因使用钢性与强度更好的钢材料,可以形成很好的抗扭能力与承重能力。

作者简介:朱伟坚(1984-),男,广东人,本科,中级工程师,研究方向:消费类电子结构。

DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.03.220

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