重油催化裂化分馏塔结盐问题的分析及处理
2016-03-14王晓博穆承旭中国石化海南炼油化工有限公司海南578101
王晓博 穆承旭(中国石化海南炼油化工有限公司,海南578101)
重油催化裂化分馏塔结盐问题的分析及处理
王晓博 穆承旭(中国石化海南炼油化工有限公司,海南578101)
本文对催化裂化分馏塔结盐问题进行简要分析,及在尽可能小的影响操作的情况下对结盐问题进行处理,对清洗分馏塔的洗塔方案给以简要说明。
催化裂化;分馏塔;结盐;洗塔
1 分馏塔简介
公司催化裂化分馏塔,底部有十层人字塔板,上部32层舌形塔盘,塔盘间距900~110mm。分馏塔工艺流程简介:从反应系统来的过热油气进入分馏塔底部,在人字塔板上与返塔油浆逆流接触,进行脱过热和洗涤催化剂,饱和油气在分馏塔分割成富气、汽油、柴油、回炼油和油浆产品。
2 分馏塔结盐对装置运行的影响
分馏塔的结盐会造成分馏塔压降持续增大,柴油汽油质量难于控制,分馏塔中上部操作难以平稳,操作弹性较小,催化处理量及原料性质或是污油回炼量稍微改变就会出现大幅波动,柴油质量不稳,柴油出装量及塔盘抽出温度大幅波动,顶循泵、贫油泵抽空等现象,严重时造成分馏塔冲塔。一般泵入口过滤器解盐严重,是造成流量不稳定甚至泵抽空的主要原因。
3 结盐的原因
催化裂化加工原料较重质化,原料中氮化物及氯盐含量较高,电脱盐装置处理能力有限,反应油气中不可避免的含有NH3和HCL,其在分馏塔中上部塔盘中形成NH4CL并析出结在塔盘、降液管、升气孔上,其反应机理可用以下方程表示:
2RN+3H2→2R+2NH3↑
2CL~+2H2O→2OH~+2HCL↑
NH3+HCl↔NH4Cl
在分馏塔内,反应生成的NH3及HCL与混有少量水蒸气的油气在上升过程中,温度逐渐降低,当温度在此环境下达到水蒸气的露点时,就会有冷凝水产生,这时NH3和HCL溶于水形成NH4Cl溶液,NH4Cl溶液沸点远高于水沸点,随塔内回流在下流过程中不断被提浓,当浓度达到一定的程度时便会有盐析出,逐渐使降液管、受液盘和塔盘上的空隙减小,导致气液流量降低,上层塔盘液层高度增加,塔盘之间有效空间减少,塔盘压力降增加,导致过量的雾沫夹带,累计到一定的程度将影响分馏塔的正常操作,使产品质量合格率下降,严重时造成冲塔。
催化裂化装置原料较重,为了增加轻质油的收率,采用高温,短反应时间,大剂油比的操作手段。由于高温操作会造成过度裂化,在提升管一反出口注入急冷水作为终止剂才抑制二次裂化,改善产品分布。为使原料油充分雾化,提升管使用雾化蒸汽;为减少可汽提碳进入再生器,使用汽提蒸汽;为使提升管内充分流化,底部使用预提升蒸汽;为防止分馏塔底油浆结焦,分馏塔底注入搅拌蒸汽;为保证柴油闪点合格,柴油塔底部注入汽提蒸汽;这些水蒸汽的使用导致分馏塔顶水汽分压较高,易使分馏塔中上部出现液相水,为形成盐溶液提供条件。
4 分馏塔水洗过程
水洗过程可分两个阶段进行,第一阶段水洗至顶循环抽出层,顶循带水盐含量不再下降时可开始第二阶段水洗。第二阶段水洗柴油汽提塔A塔,同样在盐含量不再下降时结束水洗。分馏塔水洗操作步骤如下:
(1)封油罐停收催化柴油,改收外来封油建立燃烧油循环,避免水洗时柴油带水影响机泵运行。
(2)联系罐区做好接收不合格汽柴油和大量油浆的准备。
(3)投用柴油汽提塔A塔,但不投用汽提蒸汽,同时B塔汽提蒸汽降至829kg/h。
(4)催化降量至245t/h左右,此时主风为4046nm3/h,沉降器顶压为0.18MPa,再生器压力为0.25MPa。
(5)停贫富吸收油系统并关闭抽出和返塔器壁阀,避免水洗过程中将含盐污水带至贫富吸收油系统。柴油改去不合格罐。
(6)粗汽油罐A罐拉低液位至20%,B罐拉空,吸收稳定系统各塔底及稳定塔顶回流罐拉低液位至30%,凝缩油罐液位拉低至20%。停粗汽油去吸收稳定系统,吸收稳定改三塔循环。
(7)分馏塔通过冷回流线注水。水洗水量有9t/h逐步提升至35t/h,后提升至50t/h。
(8)五个小时后柴油汽提塔A塔采样:氯离子51200ppm、铵离子18582ppm。
顶循泵入口样:氯离子3555ppm、铵离子793ppm.
(9)之后每个20分钟采样一次:
柴油汽提塔A塔样:氯离子331ppm、铵离子242ppm。
柴油汽提塔A塔样:氯离子252ppm、铵离子229ppm。
顶循泵入口样:氯离子509ppm、铵离子331ppm.
(10)达到要求后停注水,开顶循至塔顶冷油器退水线,恢复操作。
5 分馏装置两次洗塔的对比
本装置曾于三个月前对分馏塔在线水洗,此次洗塔是通过新增加顶循至分馏塔顶冷却器排水专线排出污水,待粗汽油分析合格后再恢复正常流程,此过程中催化处理量保持不变;此次洗塔结束后缓慢提高处理量,利用反应油气不断增加带来的热量将塔内剩余的水分蒸出。两者的主要不同为:洗塔结束恢复正常生产过程中,提高原料处理量的时间点和幅度的不同。前一次恢复操作共用10小时,产品从恢复到合格共10小时,排放不合格污油约1400吨。此次恢复操作共用8小时,产品从恢复到合格4.5小时,排放不合格污油约930吨。
6 结语
6.1尽量提高原油的品质,对电脱盐装置及催化原料预处理装置进行优化,尽量减少催化原料含盐量。
6.2在保证产品质量合格基础上,提高分馏塔中上部温度,避免在塔内形成水相内回流。
6.3提高顶循及一中返塔温度。
6.4降低水汽分压,减少进入分馏塔的蒸汽量,反应加大预提升蒸汽量,增加塔的操作弹性。
[1]刘可非,韩剑敏,叶晓东,等。重油催化裂化分馏塔结盐的分析与对策[J]。石油炼制与化工,1994,35(1):46~49.