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某金矿无氰浸出药剂对比试验研究

2015-11-26程严玲

新疆有色金属 2015年3期
关键词:氰化细度磨矿

程严玲

(新疆天地源矿业工程技术有限公司 乌鲁木齐830002)

1 浸出条件试验原则工艺流程

为确定最佳的浸出条件,对浸出剂种类、磨矿细度、氰化钠用量、浸出时间等基本操作因素进行条件试验研究,浸出条件试验原则工艺流程见图1。

图1 金精矿浸出条件试验原则工艺流程

2 氰化钠浸出试验

2.1 氰化钠浸出时间试验

为确定常规浸出时间对氰化效果的影响,进行浸出时间试验,结果见表1。

表1 氰化钠浸出时间试验结果

由表1 可知,相同的浸出条件下,采用氰化钠作为浸出剂时,浸出时间对尾渣降低有一定效果,但降低幅度不大。

2.2 氰化钠用量试验

进行氰化钠用量试验,考察不同用量氰化钠对浸出效果的影响,结果见表2。

表2 氰化钠用量试验结果

由表2可知,氰化钠用量10 000 g/t 即可,继续增加浸出率无明显增加。

2.3 磨矿细度对比试验

为确定磨矿细度对氰化效果的影响,进行细度对比试验,结果见表3。

表3 磨矿细度对比试验结果

由表3 可知,在氰化钠低用量下,磨矿细度较粗时浸出率较高。

2.4 搅拌力对比试验

试验过程中发现搅拌力对浸出效果的影响较为显著,因此进行不同搅拌力强度浸出试验,普通搅拌时,浸出搅拌槽叶轮转速为43 r/min;强搅拌时,浸出搅拌槽叶轮转速为80 r/min,结果见表4。

表4 不同搅拌力试验结果

由表4可知,采用氰化钠,在强搅拌力情况下,浸出率大幅提高,重现性好。

可见,采用氰化钠为浸出剂时,确定磨矿细度-0.043 mm 占95%,氰化钠用量10 000 g/t,浸出试验48 h,强搅拌浸出率为89.77%;强搅拌力条件下可大幅提高金浸出率。

3 无毒浸出剂JC浸出试验

3.1 JC浸出时间试验

采用JC进行浸出时间试验,结果见表5。

表5 JC浸出时间试验结果

由表5 可知,无毒浸出剂浸出12 h 的浸出率偏高,在24 h后可获得与氰化钠浸出效果相近的指标,继续增加浸出时间浸渣金品位降低不大。采用无毒浸出剂JC时,浸出时间确定为24 h。

3.2 JC用量试验

进行JC用量试验,试验采用24 h、48 h、72 h三组浸出时间,分别对比不同JC用量的浸出效果,结果见表6。

表6 JC用量试验结果

由表6 可知,在同组相同的浸出时间条件下,JC用量均为12 000 g/t 比24 000 g/t 浸出效果好,因此选择JC用量为12 000 g/t。

3.3 磨矿细度对比试验

JC 作为浸出剂时,为确定磨矿细度对氰化效果的影响,进行细度对比试验,结果见表7。

表7 磨矿细度对比试验结果

由表7可知,在高用量下磨矿细度较细时浸出率较高。

3.4 搅拌力对比试验

同样在JC浸出试验过程中发现搅拌力对浸出效果的影响也显著,因此进行不同搅拌力强度浸出试验,普通搅拌时,浸出搅拌槽叶轮转速为43 r/min;强搅拌时,浸出搅拌槽叶轮转速为80 r/min,结果见表8。

表8 浸出验证试验结果

由表8 可知,强搅拌力可获得较高浸出率,同时重现性较好。

采用JC为浸出剂时,确定磨矿细度-0.038 mm占95%,用量12 000 g/t,浸出试验24 h,浸出率为90.03%;同样强搅拌力条件下可大幅提高金浸出率。

4 结论

(1)提高搅拌强度可以提高浸出率。

(2)普通搅拌下,采用氰化钠为浸出剂时,确定磨矿细度-0.043 mm 占95%,氰化钠用量10 000 g/t,浸出时间48 h,金浸出率为60.89%;采用JC作为浸出剂时磨矿细度为-0.038 mm 占95%,用量12 000 g/t,浸出时间24 h,浸出率为68.74%。

(3)强搅拌力可获得较高浸出率,在磨矿细度-0.043 mm 占95%,氰化钠用量20 000 g/t,浸出试验48 h,浸出率为89.77%。JC 作为浸出剂时磨矿细度为-0.038 mm占95%,用量12 000 g/t,浸出试验24 h,浸出率为90.03%。

(4)普通搅拌下,JC作为浸出剂时比氰化钠作为浸出剂时,金回收率提高7.85 个百分点,强搅拌下,JC 作为浸出剂时比氰化钠作为浸出剂时,金回收率提高70.26个百分点。

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