老矿区复杂条件下采区布置再优化研究与实践
2015-07-29朱振涛孟凡武龙周彪董良志
朱振涛 孟凡武 龙周彪 董良志
上海大屯能源股份有限公司孔庄煤矿 江苏 徐州 221600
摘 要:近年来,老矿区采区布置方式优化在资源回收、降低回采难度和提高采区回采安全系数、降本增效等方面起到显著效果,其低投入高产出、高效益且适用性强的特点已被各大矿业集团认可,大屯煤电公司孔庄煤矿综合考虑矿井生产能力和生产条件,对在采采区和即将投产的准备采区进行再优化再设计,减少巷道投入提高采区回采煤量,结合大功率设备的投入使用,使工作面以最优化的布置方式投入生产,确保矿井的正常生产。
关键词:老矿区;复杂条件;采区布置
1 概述
孔庄煤矿隶属中煤能源集团上海大屯能源股份有限公司。井田位于大屯矿区东南,地处江苏省沛县和山东省微山县境内,矿井于1973年10月开工建设,1977年7月正式竣工投产,设计能力60万t/a,服务年限58a。1984—1986年,矿井生产规模扩大至105万t/a。2007年矿井三期改扩建,矿井生产规模扩大至200万t/a。
孔庄煤矿井田内断裂构造较发育,受断层影响,采区回采方式多为单翼开采,且走向长度短,工作面储量小,甚至在个别区域,断层切割不规则,造成综采工艺回采难度大,因此矿井至今任然保留水力采煤工艺回采不规则区域的煤炭资源。
2 矿井采区布置制约因素
该矿自实施综采工艺以来,矿井采区布置受多种因素制约,其中主要包括:
2.1 地质条件:该矿目前回采采区正在逐步由浅水平转向深水平,随着采深的不断加大,工作面矿压、地热、瓦斯、煤质、断层、防灭火等问题,在一定程度制约和影响超长工作面的布置和回采进度(冲击地压、瓦斯和地热排放限制工作面回采速度,而煤层易自燃需要加快推进速度;大断层构造影响工作面的布置。)。
2.2 装备问题:该矿采煤工作面断层多且落差大,过断层时间长,正在回采的IV1采区和Ⅰ6采区均有落差超过10m的断层,过去在过断层期间,煤机破矸能力不够,通常需要放震动炮的方式辅助破矸,而支架老旧、运煤设备功率较小,都在一定程度上制约了工作面的面长布置。
2.3 安全问题:该矿煤层倾角较大,对控制设备下滑不利,工作面面长过大,综采设备功率不足,导致工作面推进速度下降,防灭火工作难度加大,在回采过程中也存在滚矸、片帮伤人等安全隐患。
2012年后该矿三期改扩建工程投产,新型综采设备的使用,使矿井年产量由原来的105万t增长至200万t以上,增产幅度较大,但矿区回采条件相对复杂,断层多且落差大,导致工作面回采难度大。受地质条件影响,采区多为单翼采区,布置的工作面存在走向长度短、面长短、储量小等缺点,在矿井大幅度增产的前提下,频繁的搬家倒面,使繁重的生产任务更显得雪上加霜,因此矿井采区布置优化工作显的尤为重要。
3 采区布置优化方案
针对该矿采区布置存在的短板,对目前在采采区及即将投产的准备采区进行再设计再优化,根据新型综采设备的使用情况,以减少巷道投入和搬家倒面次数、增加回采煤量,降低运行成本为目的,使工作面参数与生产组织之间存在的制约关系做到最好。
3.1 Ⅲ5采区
Ⅲ5采区是该矿井田东翼深部采区,目前采区正在准备中,采区工作面布置原设计为面长170~190m,后重新对各甩道位置及高差進行调整,增加工作面面长至200~220m的同时,通过旋转调面最大限度回采7301工作面与F12断层、7307工作面与徐庄大断层之间的煤炭,优化后采区在减少施工200m岩巷的前提下,共计多回收煤炭资源90万t。
3.2 Ⅰ6采区
Ⅰ6采区是该矿井田东翼浅部采区,采区煤层赋存条件总体相对较好,平均煤厚3.0m,单产6万~8万吨/月,目前采区7煤工作面仅剩7103工作面,此面受开采上限影响及断层切割,工作面不规则无优化空间。Ⅰ6采区8煤原规划综采工作面7个,煤层赋存情况较为理想,但因为采区位于该矿最东部,工作面走向长无法增加,只能考虑增加工作面面长,减少回采工作面个数,由于采区中部的8201和8107工作面已基本到位,两工作面中间的8109工作面无优化可能,因此只能将8103、8105和8203、8205工作面合并,将工作面面长由原来的150m增加至240m,在采区回采煤量不变的前提下,减少煤巷工程量约3600m,岩巷工程量约120m。
3.3 IV1采区
IV1采区为该矿深部改扩建采区,于2012年10月进行试生产,首采面为7433综放工作面,Ⅳ1采区七煤赋存条件较好,煤层平均厚度4.6m,整个采区采用综采放顶煤开采方式,单产水平7万~10万吨∕月。待7435综放工作面回采结束后,IV1采区将成为单翼采区,且采区西翼存在村庄和地面设施压煤情况,工作面走向长度无优化可能性,只能通过增加面长减少工作面个数,但考虑IV1采区7煤为放顶煤开采,且煤层倾角较大,工作面面长不宜过长,因此优化方案为将西翼待采的3个综放工作面优化为2个综放工作面,优化后IV1采区减少煤巷工程量约1800m,减少工作面1个。另外东翼的7435工作面优化后,溜子道开门位置优化至采区煤仓口,工作面净长增加为213m(平距),回采储量超过130万t,较原设计方案多回采煤炭30万t,另外工作面跨-1015m水平大巷回采,在未来-1015m水平大巷向东掘进期间动压影响将会大大降低,减少巷道修复量。
4 实施效果评价
新型设备的投入使用,为采区布置优化提供有利条件,在不增加任何巷道投入,甚至在减少巷道投入的前提下,单单依靠对采区布置方式的优化,达到增加工作面回采储量,减少煤柱损失和搬家倒面次数,降低矿井运行成本的目的,使工作面参数与工作面生产组织达到最优的平衡,具有较广的应用价值。
5 结语
国内同类优化项目,多为单一工作面优化,效果单一成效不够明显,而本文优化项目为采区优化,与国内其它矿业集团相比,优化内容更为详细,通过结合矿井采区布置优化前后对比,使方案效果一目了然,在减少巷道投入的同时增加煤炭回收量,所带来的收益数目可观,且孔庄矿为典型的复杂地质条件下生产的老矿区,在全国各大老矿区中具有很好的示范作用。
作者简介:朱振涛(1987-)男,新疆乌鲁木齐人,助理工程师,2009年毕业于湖南科技大学采矿工程专业,现任中煤集团大屯煤电公司孔庄煤矿设计室副主任。