常压塔顶系统铵盐结晶诊断与治理方案
2015-06-05柳荣
柳荣
(中国石油化工股份有限公司天津分公司,天津300271)
中国石油化工股份有限公司天津分公司1 000万t/a常减压装置,于2009年9月建成投产,2012年9月到10月实施了首次大检修。装置以沙特轻油+沙特重油为原料进行设计,设计原油硫含量小于2.56%,酸值小于0.5mg/L。实际加工的原油完全从海外市场采购。
1 常压塔顶铵盐结晶问题
自开工以来,3#常减压装置常压塔顶循环系统中时常出现一种不明组成的“垢盐”类物质,造成管线堵塞、流量不足,回流泵运行工况差、机封损坏等问题,通过采取局部间断水冲洗措施,在第一个周期实现装置了安全稳定运行。2012年首次检修后,“垢盐”问题导致常压塔顶循环系统触液部位腐蚀,换热器泄漏,塔顶循环线阀门关闭不严,故障泵不能顺利切出检修,严重了影响装置安全、平稳、经济运行。对“垢盐”问题进行统计,有以下现象:
1)2011年初发现常顶循泵P107出口流量表流量不准及泵体机械密封泄漏现象,检修发现存在许多黑色胶状物,此物质用清水清洗时易分解冲干净。
2)2012年初发现常顶循泵P107的泵体预热线DN25阀门内漏。2012年大修期间,发现该泵腔内充满黑色胶状物(垢盐),阀门闸板存在腐蚀。
3)2012年大修开工以后,车间定期对常顶循泵的备台进行水浸泡、放净、水洗处理,约1次/2个月。
4)2014年1月21日P107/A机封泄漏,并且出口阀内漏,在换阀过程中,发现从阀体流出大量黑色胶状垢物,污垢含有轻油,水和固体物质,具有刺鼻的气味,表面颜色并不均匀,大部分为黑色,少部分为红褐色,且放置一段时间后,表面都为红褐色。同时发现常顶循与原油换热器E107C/D常顶循侧的阀门也存在内漏。E-107常顶循换热器E107C/D泄漏,局部系统切出,清洗后进行腐蚀检查,发现管束及管板腐蚀明显,管板有明显腐蚀坑,个别管嘴焊缝局部腐蚀殆尽。浮头侧和管箱侧的管口、焊缝都发生了腐蚀,严重程度不一,隔板附近和管板边缘等污物易积聚的位置较其他区域腐蚀稍重,管束的进口较出口腐蚀稍重。
2 铵盐结晶原因分析
2.1 塔顶系统工艺
该常减压装置常压塔,共有52层塔盘。塔顶循环从44层塔盘上部,由顶循环泵P107抽出,经塔顶循环换热器E107A/B/C/D和E107E与原油换热后,从49层塔盘上部返回塔内,设计抽出温度136.6℃,返回温度100.8℃。塔顶油气从塔顶油气线出,经过注有机胺中和剂、缓蚀剂和水,再与原油换热器、空冷器、水冷器换热,进入塔顶回流罐。塔顶回流是单罐冷回流,由泵从回流罐抽出,从52层塔盘上部侧壁反回塔内,回流设计温度为38.6℃。含硫污水去污水气体装置处理。装置电脱盐注水和常压塔顶注水来自污水汽提装置。
2.2 铵盐结晶条件
常压塔顶铵盐结晶是指固态氯化铵析出成盐的现象。氯化铵为无色立方晶体或白色结晶,是一种强电解质,氯化铵受热容易分解。易溶于水和液氨,并微溶于醇;但不溶于丙酮和乙醚。水溶液呈弱酸性,加热时酸性增强。对黑色金属和其他金属有腐蚀性,特别对铜腐蚀更大,对生铁无腐蚀作用。粉状氯化铵极易吸潮,吸湿点一般在76%左右,当空气中相对湿度大于吸湿点时,氯化铵即产生吸潮现象,容易结块。能升华(实际上是氯化铵的分解和重新生成的过程)而无熔点。加热至350℃升华,沸点520℃。水中溶解度在0℃时为29.4g,50℃时为50.4g,100℃为77.3 g。加热至100℃时开始显著挥发,337.8℃时离解为氨气和氯化氢气体,遇冷后又重新化合生成颗粒极小的氯化铵而呈现为白色浓烟,不易下沉,也极不易再溶解于水。
是否出现铵盐结晶,取决于塔顶的氯离子浓度、氨离子的浓度及温度,即铵盐结晶取决于介质Kp值和温度,某一Kp值状态的介质,对应一个铵盐析出临界温度,即铵盐“结晶点”。美国贝克休斯公司给出了单罐冷回流工艺条件下,依据回流罐水中氯离子和氨浓度,判断常压塔顶铵盐析出的“结晶点”曲线。从图3可见,氯离子和氨浓度乘积即Kp值越高,出现铵盐结晶的“结晶点”也越高,意味着常压塔中铵盐结晶在高温部位也会出现。
图3 塔顶系统铵盐结晶条件曲线
中国石化工艺防腐管理规定要求,控制塔顶冷凝水中氯离子含量小于30×10-6,当回流罐中氨质量分数在265×10-6时,塔顶系统物料温度低于104℃,塔顶系统就会有氯化铵盐析出。如果塔顶冷凝水氯离子含量达到50×10-6,氨质量分数达到150×10-6时,塔顶系统物料温度低于105℃,塔顶就会有铵盐析出。
2.3 常压塔实际运行状况
由于原油劣质化,原油中的有机氯含量较高,原油氯含量抽样化验数据见表1。
表1 常炼油种有害元素的测定结果 μg/g
实践应用证明,电脱盐装置对脱除油中的无机氯十分有效,而对于脱除有机氯则无效[1]。尽管天津分公司优化电脱盐运行,但电脱盐后,因有机氯的存在,常压塔进料中的氯化物含量实际超出了可接受的控制水平,进料抽样分析化验数据见表2。
从公司腐蚀月报获得塔顶冷凝水的运行状态指标,2013年12月常顶冷凝水中氯离子平均值是46.1×10-6,2014年采样分析最高值达到95.4×10-6。常压塔顶的实际操作温度见表3。可见,在正常操作条件下,塔顶回流以下的区域,存在38.6℃到121℃的温度区域,在塔顶温度分布上,一些区域范围低于铵盐“结晶点”,铵盐结晶成为必然。
表2 电脱盐前后指标比对
表3 操作工艺参数表
2.4 垢样分析验证
取得垢盐样品,分析其组成,结果见表4。
表4 垢盐样品成分的测定
由表4可见:垢样中氯离子、总氮、铁离子占据最高的组分,垢样中主要成分是氯化铵盐和腐蚀产物。
3 铵盐结晶治理方案选择
治理方案一是预防,二是冲洗处理。预防可以在提高塔顶温度、工艺上降低塔顶氯离子、降低氨氮水平3个方面采取措施。
3.1 铵盐结晶预防
镇海炼化三套常减压装置建于1999年,设计加工中东含硫原油,加工能力800万t/a[2]。2001年扩能为900万t/a。装置采用初馏塔—闪蒸塔—常压塔—减压塔流程。常压塔顶所有设备主要材质为碳钢。由于原油含盐量高,特别是因有机氯,脱盐效果不理想。常顶系统低温腐蚀一度非常严重,换热器管束一年半时间内曾经泄漏23次。在电脱盐后的原油管线上,注入质量分数为4%的NaOH碱液,注入量为2.5g/t。在油种不变的情况下,腐蚀在线监测表明,常顶换热器腐蚀速率下降80%,常顶回流罐污水氯离子浓度下降80%,中和剂消耗量由180kg/d下降到100~120 kg/d。减二线Na+含量1.01μg/g,减三线Na+含量1.51μg/g,符合产品质量要求,未造成二次加工装置原料Na+大幅上升。
九江石化为控制塔顶腐蚀,进行了氯转移剂在电脱盐装置的工业应用试验,结果表明,原油氯转移剂能有效地把有机氯转化为无机氯,使电脱盐切水中的氯离子明显增加,氯离子随切水排除系统,加30μg/g的氯转移剂,有机氯脱除率大于80%,常压塔顶含硫污水氯离子下降幅度大于30%[3]。
塔河炼油厂加工的塔河原油具有重质、高硫、低酸、高氮、高氯、和高盐的特点,2009年常压塔壁腐蚀穿孔,既有铵盐结晶腐蚀,也有HCl—H2S—H2O腐蚀[4]。经电脱盐优化运行,虽然原油脱后含盐量在3~4mg/L的水平,但是常顶水的氯离子仍达到300mg/L,氨在165mg/L。依据塔顶物料组成和操作压力,计算塔顶水的自然结露点在89℃左右,为避免水凝结,将塔顶回流温度由40℃提高到80℃,又经过两年运行,塔顶系统稳定安全,未发生严重腐蚀问题。
表5 镇海炼化原油注碱常压塔顶防腐蚀效果
3.2 铵盐结晶冲洗
青岛炼化常压塔顶与2008年8月出现严重结盐现象,塔顶石脑油与常一线分离精度不够,塔顶出现雾沫夹带,压降增大,装置利用塔顶注水线注水,水流从塔上部向下部清洗塔盘,污水大部分从顶循环线排出,其余的从常一线排出装置。在线清洗后,塔顶压降恢复到开工水平,塔顶产品合格[4]。
中石油锦西石化重油催化裂化装置,采用中石化石油科学技术研究院MIP工艺技术1998年建成投产,年产能140万t,2005年扩能为180万t。随着原油的重质化,2009年分馏塔结盐次数增多,采用水清洗,不能从根本上解决结盐问题,该公司于2009年9月,塔在线清洗后,开始使用纳尔科工业服务(苏州)有限公司的铵盐分散剂,产品牌号为EC3031A,注入量为10μg/g,一年运行期内塔顶没有再出现结盐现象,汽柴油产品保持合格。
3.3 铵盐结晶治理方案选择
在实际生产中,为保证塔顶石脑油收率,提高塔顶温度不可行。原油有机氯水平高,电脱盐优化运行也不能收到效果,需要采取进一步的措施,注氯转移剂,没有性能可靠稳定的产品,且经济性差,电脱盐后注碱,可能对二次加工装置带来附加风险。氨氮在原油中本来浓度就较高,降低氨氮浓度缺乏经济有效的技术。因本常压塔结盐现象并不严重,为局部现象,但对设备造成了明显腐蚀,经技术经济论证,设计使用在线分散清洗铵盐洁净的技术方案进行处理。
4 结 论
a.常压塔顶循环线时常出现的不明“垢盐”,主要是铵盐结晶和腐蚀产物的混合物。
b.垢盐起因是原油有机氯含量高,常压塔顶冷回流,使塔内部存在低于氯化铵“结盐点”的区域,出现局部铵盐结晶析出现象。
c.在装置正常操作情况下,常压塔顶局部铵盐结晶,可以采用加注分散剂进行清洗处理。
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