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三招联动 增效千万

2015-04-20文/王

中国石油石化 2015年14期
关键词:丙烯腈腈纶化工厂

○ 文/王 妍

三招联动 增效千万

○ 文/王 妍

抚顺石化公司腈纶化工厂采取严抓节能、严控成本、严把效益的“三招联动”措施,努力挖潜创效。

面对国内丙烯腈产品市场持续低迷,产品价格大幅度下跌、企业盈利空间日趋缩减的严峻形势,抚顺石化公司腈纶化工厂党政工团合力共为,采取严抓节能、严控成本、严把效益的“三招联动”措施,努力挖潜创效。

今年前5个月,该厂实现销售收入3.55亿元,同比增效1222万元。

严抓节能

● “让我们研究一下哪些还能出效益。” 摄影/张春胜

腈纶化工厂围绕挖潜创效目标,党政合力,多管齐下,实施降本压费,力求实现管理创效。他们针对节能降耗工作实行全方位、多层次、立体化的动态管理。

厂党委注重从思想上挖潜,在全厂干部员工中深入开展形势任务教育,及时把企业面临的严峻形势层层传递、各项指标层层分解,增强员工责任意识和紧迫感。以车间党支部为单位,持续开展了“节约一滴水、一度电、一张纸、一滴油、一立风和一公斤蒸汽”的“六个一”节约创效活动。党委宣传部以节能创效为主题在全厂干部员工中开展漫

与此同时,厂部细化管理措施,与机关部室及基层单位分别签订责任状,在节能挖潜上抓大不放小,将全厂生活用水用电以及办公用品消耗进行盘点、统计和分析,本着能省必省的原则,对机关走廊公共区域用电管理采取部门轮值的方法。热水器定时开关,走廊人走关灯,办公楼洗手间采用节能感应开关,画征集和巡展活动,积极引导干部员工树立“节能减排,人人有责”“节约创效,点滴做起”的理念;鼓励员工从身边小事着眼,多提节能合理化建议。

该厂仓储车间党支部全体党员利用4天时间,施工完成了丙烯腈贮罐喷淋水回收管线恢复工程,每年可节水2400吨,节支3.12万元。推行电子化办公及工艺管理资料电子化,办公用纸双面打印等等。

通过大力推行实施一系列节能挖潜措施,今年前5个月该厂仅管理费一项就比去年同期减少483万元。

严控成本

腈纶化工厂将开展日核算和班组绩效管理工作紧密融合,在班组、车间、厂逐级开展了日核算工作,形成了人人讲成本、人人会核算及利用数据说话的良好氛围,在充分调动各层级人员工作积极性的基础上力争效益最大化。

班组级,每个岗位以生产班组为单位,指定专人开展日核算工作,对当班产量及所发生的物耗、能耗、材料消耗等数据采用统一模板进行电子化记录,自动计算出效益情况,让员工更直观地了解“量”与“钱”的关系,并于下班前发送到车间核算员邮箱中。数据出现偏差时,要及时查找原因并总结经验,合理简单的进行成本分析。

车间级,核算员每日记录、汇总前一天所发生的数据,经车间管理人员确认数据无误后,在公示板上进行公示,并对日核算中的物耗、能耗、材料消耗制定相应的单耗指标,以月为期限,进行统计。每月进行一次分析,指导生产优化运行,并根据车间、装置、班组的实际情况,建立切实可行的成本费用考核指标。考核结果纳入到班组奖金分配工作中,并确保班组绩效考核在车间奖金分配中所占的比重达到奖金总额50%以上。

厂级,由预算成本部牵头,每日将车间上报的物耗、能耗、材料消耗等数据及其他固定费用,一并带入日核算模板中,计算出日成本,并根据企划部提供的价格体系,最终形成日利润表。

开展三级日核算工作既体现了公平、公正原则,又直观再现了各个班组的任务完成情况及工作业绩,从而大大提高了岗位员工规范操作的主动性和节能增效的自觉性,有效地促进了车间生产优化控制,可谓一举多得。以该厂主要生产车间——丙烯腈车间为例,4月根据剩余氨含量和硫酸消耗调整氨的配比,尽量低控氨比,同时适当减少了脱氢氰酸塔冷凝器E-118的醋酸加入量,降低了成本。三剂单位成本比上月减少51.13元/吨,液氨单位成本比上月减少9.64元/吨。仅此一项当月就增效43万元。

严把效益

腈纶化工厂坚持 “挖潜创效既要捡西瓜,又不能丢芝麻”的原则,将强化工艺管理、优化设备运行与节能挖潜项目同步实施,进而达到挖潜增效的目的。

在生产管理方面,该厂把节能创效提升到锱铢必较的程度。例如,过去隆冬时节要保证各装置的正常运行、管线伴热以及采暖所需,就需要大量外购3.5MPa蒸汽;而出了采暖期后,丙烯腈装置反应器、余热炉、尾气催化焚烧炉自产的蒸汽除保证装置所需外,还会产生一定的富余蒸汽。为了合理利用厂内蒸汽,该厂经过大量调研和科学论证,提出了“非采暖期蒸汽系统封闭优化运行,降低生产成本及能量消耗”的优化运行方案,即利用非采暖期实施全厂蒸汽系统封闭优化运行,将丙烯腈装置反应器、余热炉、尾气催化焚烧炉自产的蒸汽并入厂内蒸汽管网,向其他装置提供生产用汽。这样既可以节约燃料,又可以大幅降低蒸汽外购量。从4月1日进入蒸汽系统封闭运行到5月31日,仅两个月时间就减少外购3.5MPa蒸汽7760吨,创效120万元。

除此以外,腈纶化工厂实施了丙烯酸甲酯罐利旧、降低氮气系统压力等七项优化运行项目,累计可节能创效232.6万元。

在设备管理方面,腈纶化工厂通过大力推行设备优化运行,全力控费增效。他们打破公用系统设备双台运行模式,减少运行设备数量,降低动力费用,压缩风系统停运1台空压机组,每年节电费241万元;合理配置脱盐水成品泵,功率由75kW改为18.5kW,每年节电费25.3万元。还将对采暖泵站采暖水温度、液位实施自动控制,降低蒸汽及工业水消耗,每年可增效11万元。在保证设备长周期稳定运行的基础上,该厂对部分设备实施配件国产化。这样既能节省设备、配件采购费用,又可缩短设备采购的时间。今年该厂计划完成丙烯腈冷冻机组蒸发器E402国产化,节省设备采购资金780万元。

责任编辑:石杏茹

znshixingru@163.com

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