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解决HT350气缸盖试压漏水问题

2015-02-23李兆军王鹏杨承雁贾志明桑伟韩小伟曹澍

金属加工(热加工) 2015年5期
关键词:热节冷铁气缸盖

李兆军,王鹏,杨承雁,贾志明,桑伟,韩小伟,曹澍

解决HT350气缸盖试压漏水问题

李兆军,王鹏,杨承雁,贾志明,桑伟,韩小伟,曹澍

1. 概述

气缸盖是柴油机的关键部件之一,它集润滑、冷却、进排气为一体,因而对铸件质量要求非常严格。在产品投入生产后,由于气缸盖试压漏水造成的废品率非常高,达到70%左右,成为影响气缸盖质量的难题,为尽快解决气缸盖试压漏水的问题,从生产工艺的各个方面认真细致的分析,进行了一系列的试验,最终取得了良好的效果,降低了废品率,本文将从铸造工艺和材料应用上进行分析和解决。

出现缺陷的位置非常有规律,那就是大部分漏水的部位都在气缸盖的斜油孔处和导管孔处,这些地方都是铸件的热节处,很容易出现缩松缺陷。通过对气缸盖漏水部位的解剖分析,用肉眼无法发现缺陷的存在,通过着色无损检测发现了缺陷的位置和大小,但已经浪费了大量人力、物力,因此缩松缺陷对产品质量构成了很大影响。

气缸盖的缩松缺陷属于微观缩松,是因此处冷却速度慢,造成组织得不到铁液补充而产生缩松缺陷,现对原工艺进行分析。

在铸造工艺上,采用呋喃树脂自硬砂造型,型砂强度为1.0MPa,采用2t/h感应电炉熔炼,wC=2.9%~3.2%,wS i=1 . 7 %~2 . 0 %,wM n=0.75%~1.0%,wP<0.05%,wS<0.08%,浇注温度1380~1390℃。斜油孔处刷了激冷涂料和放置了0.3mm厚的锡铁皮,在其上方有直径200mm、高460mm的冒口,导管孔处刷了激冷涂料并有高150mm的锡铁皮包着。从内浇道布置上看,靠近热节处浇道薄,可以说工艺上已经考虑了消除热节缩松缺陷问题。

2. 缩松缺陷产生原因分析

(1)铁液的浇注温度过高铁液的浇注温度高,会造成铸件在凝固收缩期产生缩松缺陷,尤其是厚大件,气缸盖重达550kg,热节处直径达70mm,极易产生缩松缺陷。

(2)激冷涂料厚度不够激冷涂料应该随热节的大小增加其涂层厚度,操作者一般刷涂厚度为0.3mm,偏薄。

(3)冒口补缩效果不理想 虽用保温冒口,但很有可能造成对热节的补缩不够。

(4)锡铁皮的高度不够从漏水的位置上看,漏水位置是在从气缸盖上平面下35mm处,正是在锡铁皮上方。

3. 解决措施

(1)刷厚含碲激冷涂料碲是一种强力加大金属液过冷度的元素。碲涂料的使用可以使该部位的铁液快速凝固,使此处的组织致密,防止试压时漏水,且随着厚度的增加而加强,涂料刷涂厚度可达1mm,从而最大限度地增大激冷效果。

(2)冷铁激冷在中间孔对着斜油孔处加冷铁,厚度为15mm。使用冷铁,可以改变温度场的分布。随着冷铁的激冷,铸件的凝固过程加快,在铸件进入石墨化膨胀的过程中,可以提高自补缩效果,在热节处增加冷铁,可以消除由于热节处的铁液过热而产生的缩松、缩孔缺陷。在铸件热节的上方增加冒口,下面设置冷铁,形成上热下冷的温度场分布,有利于顺序凝固过程中的补缩。

(3)采用保温冒口增加冒口的尺寸,变为直径为240mm、高500m m的保温冒口(见附图),并加上适量的发热剂。按照均衡凝固的原则,冒口不必晚于铸件凝固,冒口在铸件凝固点来临时,及时关闭补缩通道,

通过铸件的石墨化膨胀实现自补缩。在改进的过程中,经过总结以前的生产经验,冒口根部设计成直径为100mm,这样可以减少冒口对铸件的热影响,在铸件热收缩时及时提供补缩铁液,在铸件凝固石墨化膨胀时,冒口的补缩通道已经堵死,增强了铸件的自补缩能力,提高铸件的品质。并且,这种工艺实现了连接壁-热节-冒口的顺序凝固,完全可以消除热节缩松。

(4)控制含磷量从化学成分化验数据可以看出,有一些缸盖的wP>0.05%,且这些缸盖大部分都漏水。从有关资料可知,极低的含磷量对气缸体和气缸盖的致密性来说是关键的,在采用优质生铁的同时,严格控制回炉料和废钢质量。

(5)加强孕育处理控制孕育过度也会造成铸件渗漏。孕育能提高铁液凝固时石墨形核的程度,即会增加共晶团的数目。共晶团数目的增多会导致凝固过程中在铸型上的共晶膨胀力的增大,其结果是导致不致密铸件的出现。不致密的形式为内部缩松和外部缩陷两种。内部缩松使铸件在试压时表现为渗漏。因此,在称量时力求准确,并保证在铁液量的2/3时加入。

(6)加高砂箱考虑到铸铁件自身的膨胀对产生缩松缺陷有着重要的影响,我们把气缸盖的上箱加高至640mm,大大提高了砂箱的刚度,阻挡了铸件在凝固过程时的膨胀。

4. 结语

通过一段时间对气缸盖试压跟踪,改进后的气缸盖共打压30件,漏一件,漏水率由原来的70%降到现在的3.3%,已经达到预期的目标,从中也获得了宝贵的经验。作者简介: 李兆军、王鹏、杨承雁、贾志明、桑伟、韩小伟、曹澍,淄博柴油机总公司。

气缸盖冒口应用

20150128

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