乐安电网无功电量的现状及改观建议
2015-02-22杨华禄
杨华禄
国网江西乐安县供电有限责任公司 344300
乐安电网无功电量的现状及改观建议
杨华禄
国网江西乐安县供电有限责任公司 344300
合理的选择补偿装置,可以做到最大限度的减少电网的损耗,使电网质量提高。文章分析了无功不足、功率因数低对电网的影响,并根据敖东线无功电量的实际情况对乐安电网的无功电量提出几点改进建议。
乐安电网;无功补偿;电量;建议
用电单位需求无功很大,发电站供给有限,长距离输送很不经济。最好的办法是就地需要就地安装电容补偿平衡,这时补偿的容量最实惠,但工作要做的细,最起码要在各变电站平衡。乐安电网用户需要有功和无功是必然的。但有一半左右的有功由各电站供给,无功电量却源源不断地从大网吸收(连同百分之几十的损耗在内),以至4—6月月平均COS∮=0.56,用一天来分析:用电高峰时基本能达到0.8左右,低就低在后半夜用电低谷和白天生产负荷较大时间段。
一、敖东线无功电量情况
按照理想设计,在东元发电的情况下,东元电站供出的无功要足以满足南村供电区域的需要,而后略有送往乐安方向,使之基本接近1.0是最佳。
①7月26号至30号(其中含发电、用电在内)
东元送乐安有功:1324.85-1308.35=16.5×1000=16500Kwh;乐安送东元无功7.04-0.49=6.55×1000=6550KVARh
②在用电情况下考核
表1
按以上统计,敖东线在用电情况下COS∮为0.75左右,白天负荷为100多些千瓦。如在东元补65千乏电容器,可将COS∮提高到0.96—0.98。③东元发电的情况下考核。8月4日12时—20时。东送乐有功1340.9-1337.20=3.7×1000=3700Kwh;乐倒东无功10.69-10.01=0.68×1000=680千乏时;每小时倒无功680÷8=85千乏/小时;按此情况东元供电区域COS∮并不很低,只要电;站多发或补偿65千乏即能持平。
二、无功不足、功率因数低对电网的影响
1、无功不足功率因数低使有功损耗增加;2、无功不足增加无功电费支出;据统计,2010年交无功电费3.4万元。如表1所列:今年1—7月一该交2.4万元;3、功率因数低引起电压质量下降使电器不能正常工作;4、网络功率因数低影响发电机出力。
三、改观建议
为了较有效地控制无功电量,提高COS∮,就要在各变电站安装足够的电容器,然后根据各时段的需要及时投切。从县变电站的COS∮情况可知:一天之内的各时段需要无功容量不同,要能够很好地控制,每站均应分三组开关进行控制才能实现。
县变电站负荷、COS∮情况表(表3)
低于1的功率因数有功损耗增长率
建议各站电容容量(千乏):县变1300千乏,洞口1000千乏,西山400千乏,古城500千乏。合计2500千乏。
各站投切方式建议:古城变电站现有1台开关独作电容补偿控制,能否再利用古代线开关和主变进线开关各挂适当容量进行控制。洞口变电站能否利用站用出线,在站用变旁建一简易电容室,而后搞跌落开关分三组投切控制。县变电站能否在现电容室旁边依电容出线加一组开关控制些容量,另依靠敖纤线作为第3组控制。根据各站的有功电量供给指定COS∮的控制范围。洞口站区域有有功电量供出,无功电量起码应该持平或略有供出,因此,基本要实现过补偿;县变、西山、古城吸网COS∮均控制在0.95为佳。
补偿过程中还有个实际问题需要商讨,后半夜大网电压均偏高10%左右,这时投入电容补偿电压又将升高一些。电容器在超过10%的电压下长期运行,其使用寿命要缩短一半。我网后半夜的COS∮仍是很低的(吸大网有功较少,全县变压器空载需无功;特别是当有有功上大网的时候,按理无功也要跟着上网,这就要实现乐网过补偿,投入的电容将更多),这时是投(电容)还是不投?投又该是多少?我觉得还是少量地投些为好。第一、电容器在电压超高时的出力会成倍增加,投50千乏,实际能出60千乏无功电量;第二、大网电压高,标志着其无功电量充足,我们吸点无防,并对大网有益;第三、后半夜我们的有功负荷小,相应的在线路上的电流也不大,这时让其输送些无功负荷,线损也不会增加很多。这些都是为电容器的使用寿命进行经济运行考虑。
[1]宋玉鹏.合理选择配网线路无功补偿的地点和容量,实现配网线路降损节能和电压无功的精细化管理[J].中国科技博览,2009(24):255-258.
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