焦炉气制甲醇补碳技术改造讨论
2014-12-10赵玉国刘玲河北金牛旭阳化工有限公司
赵玉国 刘玲(河北金牛旭阳化工有限公司)
引言
随着焦炉气制甲醇工艺的不断成熟和发展,增产增效成为了装置研究的新课题。补碳技术就是其中简单快捷的改造,我公司曾采用压缩工序前进行纯CO2补碳改造,经过实际运行实践后改造为闪蒸汽补碳,此项改造不仅起到补碳作用,同时更好的对合成废气进行了充分利用,减少碳损失,积极响应了国家环保要求。
一、主要工艺流程
焦炉煤气制甲醇装置工艺“纯氧—蒸汽部分转化、低压合成、三塔精馏”工艺,在原料焦炉气中CO及CO2含量较低,H2和CH4含量高,甲烷转化后的转化气氢碳比高于理论2.15,甲醇弛放气中氢含量高,H2利用率低。
二、补碳改造原则
1.液态高纯度CO2补碳
二氧化碳的影响
(1)甲烷转化CO2作用
转化甲烷反应方程式:
由反应中可知,CO2既是甲烷转化的产物,也是反应物,因此为了提高甲烷蒸汽转化率可以适当补充CO2,同时还能又有利于第三个反应式的进行,提高CO。
(2)对甲醇合成影响
甲醇合成反应原理:
由反应式可以看出,甲醇合成为放热反应,CO2放热少近一半,因此适当控制CO2有利于合成催化剂床层温度控制,对CO、CO2的转化率有所提高。但CO2含量并不是越高越好,要适当控制,CO2含量高不仅影响主反应,且多产生一分子水,影响粗甲醇水分。
2.闪蒸气补碳
闪蒸气的产生来自合成闪蒸槽,由甲醇分离器出来的粗醇进闪蒸槽后,闪蒸气体减压后与驰放气混合送去燃料气缓冲罐,其主要气体成分含CO为3.36%(v),CO2为45.78%(v),甲烷为6.14%(v)。经分析讨论可补充到压缩机进口作为系统补碳气源。
三、具体实施方案
1.高纯度液态CO2补碳
(1)改造方案
外部采购CO2为罐车运输液态的,到厂后将其卸车于低温液体储槽,利用公司富裕低压蒸汽做热源对CO2气化,气化后的CO2采用弛放气压力作为动力,补充至压缩机一段入口混入原料焦炉气中,进行补碳。
(2)增产分析
补碳后情况如下:
表3 -1补碳后气体分析
表3 -2 补碳前后氢碳比
通过改造,采用炉前补碳法进行补碳调整氢碳,使得氢碳比趋近去于理论值2.05——2.15之间,经数据实际测算CO2每增加500Nm3/h,精甲醇产量增加0.44t/h。
(3)结论
①采用炉前补碳调整了合理的氢碳比,提高了有效气体反应率;
②经测算补入的碳约68%生成甲醇;
③改造后总碳转化率达到85.8%,提高甲醇产量约3000吨/年。
2.闪蒸气补碳改造
(1)改造方案
对合成闪蒸槽排放的闪蒸气进行管路改造,将闪蒸气并入压缩机一段入口焦炉气管道,与原料气混合进入焦炉气压缩机压缩,到后系统利用。
(2)改造后分析
改造实施后,对新鲜气进行气体分析,发现CO2含量有所增加,氢碳比降低,说明改造成功,采用闪蒸气补碳技改可实施。
表3 -3 补碳后气体分析
表3 -4补碳氢碳比对比
采用闪蒸气补碳改造后CO单程转化率提高约1%,总碳转化率没什么变化,按照补碳量为6.38kmol/h计算全年增加甲醇产量约1400吨。甲醇合成的反应式:
(3)总结
①闪蒸气补碳改造费用较低,合理的调整了系统氢碳比,有利于提高气体反应率;
②按照实际测算增加甲醇产量约1400吨/年,达到了增产增效目的。
③改造后减少了碳损失,减少了碳外排量,改善了大气质量,符合环保措施。
四、结束语
焦炉气制甲醇工艺已发展到成熟阶段,受气体成分氢多碳少的影响,产量受到一定局限,富裕氢气无法再利用明显突出,为此我公司采用两种补碳方式进行改造,通过高纯度液态二氧化碳补碳和合成闪蒸气补碳利用对比,最终确定采用投资少易操作闪蒸气补碳工艺,充分利用闪蒸气中的碳优化焦炉煤气氢碳比(入塔气氢碳比由4.661降低到4.155,CO单程转化率提高近1%,),不仅达到增加甲醇产量和增加公司效益的目的,更好的减少了CO2排放,达到节能减排降耗的目的。
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