同步输送真空系统与常压系统废液的研究及应用
2014-12-03黄远保
黄远保
(广东南方碱业股份有限公司,广东 广州 510760)
氨碱法母液真空蒸馏技术中,原设计真空系统的废液经过两级闪发后,二闪(V103)的废液利用泵(P104)输送到常压状态的废液桶(V104),石灰岗位的窑气洗涤液经泵输送废液桶(V104),再利用泵(P105)输送到净化岗位进行中和处理。经过试验成功利用一组泵(P105)同步输送二闪(V103)及废液桶(V104)的废液,达到减少运行一组泵(P104)。
1 研究思路及流程简介
1.1 研究的思路
利用连通器的原理,通过增加管道,将常压状态废液桶的出口与真空状态二闪的废液出口连通,通过控制废液桶的液位,对常压系统的容器进行液封,避免空气进入真空系统,同时,真空系统的废液出口管与泵的进口要保证一定的高度差,避免提高二闪的液位,降低其闪发效率。满足这两个条件,同步输送真空系统及常压系统废液的研究就可以进行试验及应用。
1.2 工艺流程介绍
P105同步输送V104、V103废液的工艺流程如图1。
图1 同步输送真空及常压系统废液流程图
增加了流程图中虚线部分的管道阀门,将V103、V104系统联起来。
增加了虚线部分的直流水装置,一起到通堵作用,二起到消减泵气蚀的作用。
应用技术的关键:保证V103出口与P105进口有足够的高度差,V103出口废液流速能满足P105的进口裕量,同时避免V103液位的升高影响到闪发器的闪发效率。
2 同步输送的操作要求
由于V104、V103分别处于常压系统及真空系统,用P105同步输送V104、V103的废液,正常及安全的操作比设计改造的要求更高。
1)第一个操作的关键:控制V104有一定的液位。经过试验运行,V104液位控制不超过40%,不低于15%控制,理想液位在20%左右,V103液位≤40%操作较为安全。V104液位的控制用其北面出口的阀门(C阀)调节。开P105C时,窑气洗涤液也走V104北面出口管线,才能保证P105C运行正常。
2)第二个操作的关键:避免泵的气蚀。办法一:调小P105出口阀的开度;办法二:打开二闪出口处直流水,用直流水打破气蚀。
3)泵连接V103的阀门要保证全开。运行期间控制V103液位小于40%。
4)泵的倒换有讲究,跟其他泵要求不一样,要求更严格:①先打开新开泵进口连接V103的所有阀门,V104出口保持用北面管线,打开泵进口直流水后再点起泵,最后打开泵出口阀;②慢慢关闭应停P105的进口阀,注意新开P105的电流是否正常,出现电流波动按气蚀办法处理;③新开P105电流正常后,关闭泵进口直流水阀,按常规停泵方法停下应停的P105,但停下的P105不要开排污,避免阀门存在的内漏可能,造成空气通过排污阀进入运行的泵,造成泵气蚀,甚至大气反压造成V103液体流动不畅,破坏了蒸馏系统的生产平衡。
5)检修要求:一是操作人员一定要将应检修泵的进口阀关到位,保证P105进口阀门不内漏;二是检修人员准备好盲板,一旦进口阀内漏马上插上盲板。
3 应急响应措施
一是停窑气洗涤液时,马上关闭V104出口阀,废淡液改进V104,在V104有一定的液位时,再打开V104出口阀,液位标准按“第一个操作关键”要求执行;二是V103液位过高时,开启P104A,将V103液位拉至≤40%时再停下P104A;三是P104、P105同步作业时,V104、V103联络的阀门要关闭,防止V104液体反压进V103;四经常检查P105进口管道、阀门、法兰是否漏气,要及时堵漏。
4 持续改进措施
该改造项目目前运行正常,达到了原设计目的。在运行过程中也存在一些小问题,集中在:一是V104液位难控制,容易造成拉空漏气;二是目前用的浆液阀在阀板处漏气,空气反压引起液体难流动,造成泵气蚀。基于上述问题,作如下的持续改进:一是在V104出口增加“U”型管,稳定V104的液位及其出口流速,达致V103、V104出口液体在交汇处“和谐相处,携手同行”;二是真空系统的浆液阀改型,改为密封性能更好的阀门。
5 结 语
同步输送真空系统及常压系统废液的研究及应用技术已经进行了工业化生产,进一步优化了母液真空蒸馏技术,为设备的优化配置提供了多种选择,同时对工艺生产的节能减排起到了示范作用。