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氯化钙生产中二次冷凝水安全利用的研究

2014-12-03郑现锋李家强

纯碱工业 2014年4期
关键词:氯化钙冷凝水降温

郑现锋,李家强,姜 杰

(青岛华东制钙有限公司,山东 青岛 266043)

1 二次冷凝水的使用现状及危害

氯化钙的生产工艺采用的是两效顺流蒸发模式,制盐Ⅱ效的加热蒸汽来自Ⅰ效所产生的二次汽,因此由Ⅱ效生成的二次冷凝水中含有少量氯化钙杂质。同时由于Ⅱ效的氯化钙浓度高,其产生的冷凝水温度也较高,可达100℃左右。

在实际生产中,二次冷凝水主要用来化盐和冲洗设备,其使用存在工艺不合理性和安全隐患。在化盐工序中,为了提高化盐速度避免堵塞设备,需要补充部分温度较高的冷凝水,与海水混合提高化盐水的温度。这样就引进了钙、镁离子等杂质,给总公司的盐水精制工序增加了除杂负荷。二次冷凝水用来冲洗设备时,由于温度高容易造成烫伤事故,也造成了热能浪费。

因此为了消除二次冷凝水使用的安全隐患,提高化盐操作的稳定性及利用海水中的钠盐,有必要改善目前二次冷凝水的使用现状。

2 二次冷凝水安全利用的方案

根据生产中冷凝水的使用情况,可通过换热设备使冷凝水与海水换热,将二次冷凝水温度降低到(50℃以下)符合安全操作的范围,再输送到各个工段使用。同时换热后的温海水可以通入到化盐罐,用来化盐,避免使用冷凝水带来的钙、镁等离子杂质的问题,同时也可以利用海水中钠盐,降低生产成本。

3 工艺流程及相关计算

3.1 工艺流程设计及说明

根据车间现有的设备及布置,在设计时充分考虑了利用原有的设备和管路,增加一台换热效率较高的螺旋板。二次冷凝水泵出水经过换热器,再进入冷凝水管。为了解决使用冷凝水的无序性,带来的操作困难的问题,提出了“防高不防低”调节的设计思路,避免了安装远程控制自动阀,降低了降温系统的投入费用。此系统通过控制海水量可任意调节冷凝水的出口温度,解决了由于季节温度变化对降温要求不同的问题。换热后的海水可以通往化盐罐实现再利用,充分利用了冷凝水的显热,改善了化盐操作,同时增加了氯化钠的浓度减少了氯化钙杂质。此系统流程简单,投资小,符合设计规范的要求。

图1 降温系统工艺流程图

3.2 换热计算

3.2.1 换热量的计算

二次冷凝水经降温系统换热后,温度可从100℃降低至50℃,其平均温度为75℃。

75℃时水的物性参数:ρ=977.8kg/m3,cP=4.22kJ/kg· ℃,λ=0.6676W/m· ℃,μ=0.0004061Pa·s。

车间每小时产生二次冷凝水30t,二次冷凝水进螺旋板换热器时的温度为100℃,出螺旋板换热器时的温度为50℃,则计算得换热量:

3.2.2 海水量的计算

海水经降温系统换热后,温度从25℃升高至45℃,其平均温度为30℃。

30℃时取水的物性参数代替海水的物性参数:ρ=995.8kg/m3,cP=4.174kJ/kg· ℃,λ=0.6176W/m· ℃,μ=0.0008007Pa·s。

海水进螺旋板换热器时的温度为25℃,出螺旋板换热器时的温度为45℃,则计算得海水量:

3.2.3 流速计算

二次冷凝水流量:m1=30t/h

板宽=0.8m

通道间距:b1=0.01m,b2=0.014m

二次冷凝水流速:

海水流量:m2=75.5t/h

3.2.4 雷诺数计算

二次冷凝水:

换热海水:

3.2.5 普朗特常数计算

二次冷凝水:

换热海水:

3.2.6 螺旋板当量直径的计算

3.2.7 介质换热系数的计算

二次冷凝水:

换热海水:

3.2.8 总传热系数的计算

取螺旋板的板厚为0.005m;碳钢的导热系数为50.595W/m· ℃;海水、二次冷凝水热阻均取为0.00008598m2/W· ℃。

总传热系数:

平均温差的计算:

3.2.9 螺旋板换热面积的计算

通过计算可知,要使二次冷凝水温度降到50℃以下,螺旋板的有效换热面积至少为28.5m2。根据实际操作情况,螺旋板在长期使用时存在结疤现象,会影响其实际的换热效率,因此在选螺旋板型号时,换热面积要有一定的余量。

根据实际的情况选择的螺旋板:

型号:SSⅠ1.6-16

换热量:7.5×103MJ/h

公称压力:1.6MPa

换热面积:90m2

流量:30.84m3/h

阻力降:0.040MPa

4 效果验证

二次冷凝水降温系统自投入使用以来,其安全性、稳定性、可操作性满足生产的要求。对降温系统运行一年的数据进行了查定和统计。降温后的二次冷凝水各温度段的分布情况:

表1 二次冷凝水温度统计

1)二次冷凝水经降温系统换热后,温度降到50℃以下的合格率达到96%,符合公司技措项目的要求。

2)降温系统换热后的海水可通往化盐罐,用来替代冷凝水化盐,减少了化盐水中Ca2+、Mg2+,利用了海水中的Na+,改善了化盐操作,提高了盐水的品质。

3)降温后的冷凝水,温度较低(50℃以下),消除了以前高温烫伤的安全隐患,用来冲洗设备,提高了操作的安全性,从根本上解决了冷凝水烫伤事故的发生。

[1] 北京石油化工工程公司编.氯碱化工理化常数手册[M].北京:化学工业出版社,1988

[2] 《化学工程手册》编辑委员会.化学工程手册,第四卷[M].北京:化学工业出版社,1989

[3] 中国纯碱工业协会主编.纯碱工学[M].北京:化学工业出版社,1990

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