碱泥渣制取轻质碳酸钙的试验研究
2014-12-03张庆莉朱星科陈勇虎
张庆莉,朱星科,陈勇虎
(甘肃金昌化学工业集团有限公司,甘肃 金昌 737000)
我公司5万t烧碱项目是采用苛化法工艺,年消耗6.25万t熟石灰,理论上会副产11.16万t干基碳酸钙,实际副产物含9.4万t干基碳酸钙和1.2万t干基氢氧化钙,此含水混合物俗称为苛化法烧碱的“碱泥”。这些“碱泥”目前除了低价销售一部分之外,大部分就近占地堆放,急需进行再加工使“碱泥”变成产品,既解决堆放压力,又能提高“碱泥”的附加值。
1 苛化碱泥成分
我公司苛化法烧碱的原料为废碱液及次品纯碱,由于废碱液、次品纯碱和石灰中含有杂质,故碱泥中碳酸钙含量低、水分高、杂质较多,其成分见表1。
表1 工业沉淀碳酸钙标准与碱泥成分
由表1可知,苛化碱泥中的主要成分是碳酸钙,还有一部分未反应的氢氧化钙。我们对公司苛化碱泥制轻质碳酸钙的工艺进行试验研究,找到碱泥渣生产合格轻质碳酸钙产品的工艺路线,为公司“碱泥”的合理利用及工业化应用提供参考。
2 试验部分
2.1 反应原理
苛化碱泥是碳酸钙和氢氧化钙的混合物。要让氢氧化钙转化为碳酸钙,就要采用传统成熟的鼓泡碳化法将“碱泥”中的氢氧化钙碳化为碳酸钙,其化学反应方程式为:
Ca(OH)2+CO2=CaCO3+H2O
碱泥中Ca(OH)2通过碳化反应生成CaCO3,反应进行的很完全。通过碳化反应可提高轻钙产品中CaCO3的主含量,实现碱泥渣的回收利用。
2.2 试验方案的确定
在试验中,对不同厂家石灰苛化副产的碱泥、不同厂家石灰质量、石灰消化条件、产品的不同增白方法等进行了大量的试验。根据试验情况,确定了影响产品质量的关键因素是生石灰质量、石灰消化条件、碱式碳酸镁、水合钠盐、酸式盐等。
2.3 试验方法及流程[1]
取3L烧杯,加入300g碱泥渣,再加入1200 mL水稀释并搅拌均匀,通入CO2气体进行碳化反应。监测碳化液pH值,pH值达到7时,说明碳化到终点,继续过碳化10min,即关闭供气阀停止反应。反应结束后的碳化成品浆料用325目分析筛过筛,去除筛上杂质。对筛余物抽滤、洗涤、干燥、粉碎,得成品轻质碳酸钙。试验流程[2]如图1所示。
图1 苛化碱泥制轻质碳酸钙流程
3 试验结果与讨论
3.1 试验结果
对此工艺做了3次试验,试验结果表2所示:
表2 三次试验结果
与国家工业沉淀碳酸钙标准 HG/T2226-2000进行对比后发现,产品中CaCO3含量、盐酸不溶物及白度达不到合格品的质量要求。因此,对我公司烧碱工艺所用不同产地的五种不同石灰样进行了对比试验,试验结果如表3所示:
表3 不同产地的石灰样对比试验结果
3.2 试验结果的讨论
通过试验,检验了生石灰质量、石灰消化条件、碱式碳酸镁、水合钠盐、酸式盐对轻质碳酸钙质量的影响。各因素影响情况如下:
1)生石灰质量:主含量、活性度和轻过烧比例对最终产品质量影响非常大。采用质量较好的石灰用于苛化法生产烧碱,也有可能生产出合格的轻钙。
2)石灰消化温度和浓度:对轻钙沉降体积影响比较大。消化温度不小于80℃,越高越好。百分浓度在10%~13%之间,能得到沉降体积2.4以上的轻钙。
3)盐酸不溶物:采用清水消化石灰石的盐酸不溶物要比碱水消化石灰低,但质量较好的石灰,因其二氧化硅含量比较低,不管采用哪种消化形式,生成硅酸钙的量都不至于使盐酸不溶物超标。试验所用几种石灰石,采用不同消化方法,盐酸不溶物都在0.3%之内。
4)水合钠盐、酸式盐和少量碱式碳酸镁:碱泥渣生产的轻钙中所含水合钠盐、酸式盐和少量碱式碳酸镁会严重影响碳酸钙主成分含量。通过试验,轻钙洗涤到pH值以下,去除大部分水合钠盐和酸式盐,碳酸钙含量能达到96%。鉴于生产过程的水平衡问题,应适当洗涤轻钙滤饼,洗水回用,pH控制在10~10.05之间,可以保证主含量合格,又不至于大量排水。
4 结 论
1)苛化碱泥通过碳化后过筛的方法,产品白度有明显提高,接近于一等品要求。
2)生石灰质量和石灰消化工艺直接影响轻钙产品质量,若苛化反应所用生石灰质量稳定且达标,同时控制好消化工艺水温和料浆浓度,就能用苛化碱泥渣生产出优质、合格的轻质碳酸钙产品。
3)1#、2#、3#不同产地的石灰反应生成的碳酸钙白度都能达到90以上。
[1] 何树勇.苛化法烧碱泥制取碳酸钙的探讨[J].纯碱工业,1994(6):24~26
[2] 颜鑫,阳铁建,陈东旭.小型氮肥企业联产轻质碳酸钙新工艺研究[J].化肥设计,2013,51(2):26~28