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S22井利用地层压力辅助解封封隔器技术

2014-09-05吴俊霞黄建林何汉平付道明

石油钻探技术 2014年6期
关键词:液柱喷器胶筒

吴俊霞, 黄建林, 岳 慧, 何汉平, 付道明

(1.中国石化石油工程技术研究院,北京 100101;2.中国石化集团国际石油勘探开发有限公司,北京 100029)

高含硫化氢油气井普遍采用带生产封隔器的一次性完井管柱[1-3],封隔器可以封隔油套管环空,防止腐蚀性气体进入油套环空腐蚀套管内壁和油管外壁,同时保护套管头不承受额外的高压,保证管柱能够长期安全稳定工作。AHR封隔器是国内外广泛应用的生产封隔器,安全可靠。

S22井是国外Y油田的一口水平井,目的层为S油层,井深4 096.00 m,垂深2 940.45 m,水平段长约900 m,裸眼筛管完井,油层压力约31 MPa,地层压力系数1.2;H2S分压0.032 MPa,CO2分压0.61 MPa。S22的完井管柱采用带AHR生产封隔器的酸洗、测试、生产一体化完井管柱,生产封隔器以下采用耐腐蚀合金管材,封隔器上部管柱安装连接至地面加药阀的毛细管线,加注防腐剂防止管柱腐蚀。为了降低成本,封隔器尽可能接近产层段,坐封在水平段。“落鱼”卡在井深3 141.00 m 的φ144.3 mm筛管处,为了将“落鱼”磨铣掉或推至人工井底,需解封封隔器,重新完井。采用了3种解封方案:1)上提油管解封;2)下入堵塞器,油管加压解封封隔器;3)环空加压解封封隔器。在油管抗拉强度范围内,这3种方法均不能使封隔器解封。

笔者对大斜度段封隔器的解封载荷进行模拟计算,提出利用地层压力对封隔器的上顶力来辅助解封封隔器,与国内外现有解封技术相比,简化了封隔器解封工艺,提高了施工效率。

1 AHR封隔器工作原理

1.1 坐封工作原理

AHR封隔器是一种可取式液压坐封井下装置[4],完井管柱下至预定位置后,向封隔器下面的工作筒内下入堵塞器,对管柱进行封堵(见图1);然后向油管内泵入完井液加压,压力通过传压孔驱动活塞向上运动,剪断坐封销钉使外筒上移,挤压胶筒,推动下锥体上移胀开筒状卡瓦并锁在套管内;卡瓦锁定后,压缩胶筒,使胶筒与套管充分密封,机械自锁系统,活塞下部的内锁卡瓦咬合住心轴,使封隔器锁定在坐封位置,实现永久坐封。

图1 封隔器工作原理示意图Fig.1 Working principle of packers

1.2 解封工作原理

解封时,上提油管串,带动中心管上移,如图1,达到一定拉力后剪断解封销钉,封隔器的活塞下移,胶筒回缩,下锥体下移,卡瓦归位,完成解封过程(见图1)。

也可以采取切割中心管来解封,但施工比较困难,风险大。这种解封方法只作备选方案,一般不推荐使用。

2 解封失败原因分析

2.1 上提解封失败

S22完井生产管柱自上而下为:φ88.9 mm油管+井下安全阀+φ88.9 mm油管+气举阀+φ88.9 mm油管+滑套+加药阀+φ88.9 mm油管+ AHR封隔器+φ88.9 mm油管+ No-Go工作筒+φ88.9 mm油管(见图2)。AHR封隔器坐封在φ177.8 mm合金尾管末端井斜角80°的水平段,井深3 109.00 m处,接近油层顶部。入井前,根据后续作业的最大压差,考虑到销钉的温度效应导致材料强度降低10%和1.25的安全系数,设置封隔器解封力为441 kN,加药阀以上采用材质 L80-1、线密度13.69 kg/m的油管,其额定抗拉强度921 kN。

图2 S22管柱结构示意Fig.2 Structure of the string in Well S22

高酸性油气井解封封隔器时井控风险高[5],作业施工前循环脱气,不下堵塞器,下入滑套开关工具打开滑套,采用密度1.2 kg/L的盐水反循环压井,使井底液柱压力与地层压力平衡,关闭滑套,上提解封封隔器。当井口上提力达到901.6 kN时,由于拉力大部分消耗在油管串和封隔器与套管间的摩擦上,封隔器不能解封。

2.2 下入堵塞器,油管加压解封封隔器失败

油管内加压,压力作用在堵塞器上,使中心管受到向下的力,进而剪切解封销钉。井口加压至41.4 MPa,经计算,只能对解封销钉产生187.2 kN剪切力,仍无法解封。

2.3 环空加压解封封隔器失败

根据封隔器内部结构分析,从环空加压,产生一个作用在封隔器胶筒的作用力,最终作用在剪切销钉上,使剪切销钉受到向下的力。计算表明,如果加压至20.7 MPa,则对解封销钉产生的剪切力仅为175.4 kN,仍达不到封隔器的预定解封力441 kN。

3 利用地层压力的“上顶力”辅助解封技术

3.1 封隔器在斜井段的受力分析

由于井斜,管柱在井筒中的受力情况较复杂,上提解封封隔器时,上提载荷除要克服管柱自重、封隔器设计的解封力外,还要克服油套间的摩擦阻力[6-11]。并且油管外有3根用钢卡子卡在油管接箍上的毛细管线,增加了油管与套管的接触面积,增大摩擦阻力,使传递到封隔器上的拉力大幅减小。

管柱主要受拉力、重力、摩擦力及套管壁对其的反作用力。截取1段管柱,对其进行受力分析(见图3和图4)。

图3 管柱受力分析示意Fig.3 Force analysis of the string

图4 管柱轴向受力分析示意图Fig.4 Axial force analysis of the string

管柱轴向受力为上下部管柱的拉力、管柱重力沿轴向的分力和摩擦力:

(1)

即:

(2)

由于封隔器在大斜度井段锚定,上提解封封隔器时,井口载荷除要克服管柱自重、油套间摩阻力外,还要克服封隔器自身预先设定的解封力。结合式(2),导入封隔器需要的解封力,可推导出式(3),以此迭代,得出井口所需要的提升载荷。

ρglμsinαi

(3)

式中:Fpf为封隔器设计解封载荷,N;A为封隔器内筒与外筒间的环形横截面积m2;ppt为作用在封隔器上部的压力,Pa;ppb为作用在封隔器下部的压力,Pa。

根据井内管柱结构、井斜数据、井内流体和井筒温度等参数,利用上述模型,进行封隔器解封拉力模拟计算[3],计算结果如图5所示。

由图5可知,过提力为700 kN时,封隔器处轴向载荷441 kN,井口解封载荷约为1 000 kN才能解封。在油管的额定抗拉负荷内,采取直接上提管柱解封封隔器的方式无法解封封隔器。

3.2 计算需掏空液柱高度

根据计算,在管柱的抗拉范围内,需要至少提供205 kN的上顶力,才能剪断解封销钉。

图5 S22井不同过提力下的轴向载荷模拟计算结果Fig.5 Simulation results for axial forces under different overpull in Well S22

以封隔器的中心管为研究对象,进行受力分析。为增大地层对封隔器中心管的作用面积,首先在油管内下入堵塞器。掏空油、套管内部分液柱,减小液柱对封隔器中心管的压力,释放部分地层压力,合力向上推动中心管向上运动,剪切解封销钉。

1) 作用在油管底面的向上地层作用力计算公式为:

(4)

式中:F1地层为作用在油管底面上的向上的力,kN;pr为地层压力,MPa(S22井取31.034MPa);D为封隔器胶筒处中心管外径,mm(S22井为117.7mm)。

2) 作用在封隔器中心管向下的液柱作用力为:

FL=FL1+FL2=0.001ρlgh(S1+S2)

(5)

式中:FL为封隔器中心管受到向下的液柱作用力,kN;FL1为油管内液柱的作用力,kN;FL2为油套环空中液柱对封隔器的作用力,kN;ρl为液柱的密度,kg/m3;S1为油管内截面积,mm2;S2为油套环空中封隔器中心管的截面积,mm2。

地层压力与液柱对管柱的合力为:

F2=F1-FL

(6)

式中:F2为地层与液柱对管柱的合力。

计算可得,F2=205 kN。

将式(4)、式(5)代入式(6),变换后可得:

(7)

3) 将数据代入式(7),并进行单位换算,得液柱高度h=1 292 m。

油井垂深2 940 m,需要掏空液柱高度为1 648 m。

计算表明,在油管内下入堵塞器,掏空油、套管内1 648 m的液柱,利用地层压力向上推举管柱,补偿上提管柱解封封隔器时管柱抗拉强度不足的方法,在理论上是可行的。

4 现场施工

掏空油管、油套环空内液柱,借助地层压力向上推动管柱,辅助上提油管解封封隔器,该技术增大了井控风险,施工过程前,需要制定周密的井控方案,确保风险可控。具体施工步骤为:

1) 拆井口,安装防喷器,环形防喷器与闸板防喷器配套使用,封闭油套环形空间;

2) 打开滑套,循环盐水压井;

3) 缓慢试提完井管柱,计算油管外固定的需要切割的控制管线和注入管线长度,并切割;

4) 用连续油管向管柱底部的No-Go工作筒和上部的工作筒中依次下入堵塞器,在油管内形成2道屏障;

5) 用钢丝下入滑套开关工具打开滑套,连续油管下至井深2 800 m,用氮气正循环出油套环空中的液体61 m3,液柱高度约1 700 m,消耗液氮19 m3,产生约205 kN的上顶力,直接作用在解封销钉上;

6) 关环形防喷器,上提管柱,上提至780 kN时,悬重突然降为420 kN,封隔器解封成功;

7) 封隔器解封后,迅速下放油管,将毛细管线下放到闸板防喷器之下,关闭闸板防喷器,打开环形防喷器,启动压井程序;压井、溢流检查,起钻。

5 认识与结论

1) 坐封在大斜度段的封隔器上提解封时,拉力损失大,井口拉力不能有效传递到封隔器的解封销钉上,利用地层压力辅助剪断解封销钉解封是一种有效解封方式,与其他方法相比,降低了作业风险和难度,提高了成功率。

2) 封隔器解封存在一定的风险,特别是含硫化氢油气井在施工作业中,要全过程、全方位、多层面进行安全控制,确保施工安全。

3) 在制定封隔器的解封方案前,必须分析清楚封隔器的工作原理,避免作业复杂化。

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