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锦611块开发认识及效果评价

2014-08-15邱炳丽辽河油田锦州采油厂采油作业五区辽宁凌海121209

化工管理 2014年6期
关键词:增油底水螺杆泵

邱炳丽(辽河油田锦州采油厂采油作业五区 辽宁 凌海 121209)

一、地质概况

欢喜岭油田西部的锦611块构造上位于辽河断陷西部凹陷西斜坡南端。开发目的层为沙一中、二段的于楼油层、兴隆台油层。于楼油层为主力生产层系,含油面积0.4Km2,地质储量132×104t。兴隆台油层含油面积0.87Km2,地质储量116×104t。目前该块共有开发井15口。

二、油藏地质特征

1.构造特征

锦611块位于西部凹陷西斜坡的西南端,其构造形态是受断裂活动控制而在单斜背景上发育而成的,西周为断层切割的,由北西向南东方向倾没的小型断鼻斜坡。

2.储层特征

锦611块于楼油层孔隙度为23.6%,渗透率为863×10-3μm2,该块于楼储层属于高孔高渗储层。锦611兴隆台储层孔隙度为19.2%,渗透率为275×10-3μm2,属于中孔中渗储层。

3.油层特征

锦611油藏类型均为构造油藏,从油层产状和油水分布状况分析,该块于楼油藏属中—厚层状边底水油藏,兴隆台油藏属薄—中厚层状边底水油藏。

4.流体性质

锦611块于楼油层20℃原油密度为0.9744~0.9817g/cm3,50℃脱气原油粘度为2346.4~2885.26mPa·S。兴隆台油层20℃原油密度为0.9706~0.9761g/cm3,50℃脱气原油粘度为1260.48~1924.07mPa·S。

三、开发效果分析及生产规律认识

1.开发效果分析

锦611块2003年2月投入开发,目前投产油井15口,按100m井距正方形井网部署开发井,分于楼、兴隆台两套层系开发,采用蒸汽吞吐方式开采。

截止2012年12月,区块总井15口,开井14口,日产液474t/d,日产油27t/d,含水94.3%。区块累产液132.17×104t,累产油25.37×104t,累积注汽20.43×104t,累积油汽比1.24,采油速度0.41%,采出程度8.92%。

2.生产规律

(1)自喷期生产规律

锦611块15口井中,除15-13井射孔后冷采未喷,之后注汽自喷,其余14口井注汽后均自喷,但总体表现为自喷期短,自喷产量低。其中兴隆台油层油井注汽后平均自喷期8.2d,自喷期平均日产油3.7t;于楼油层油井平均自喷期4.1d,自喷期平均日产油5.8t。

(2)转抽生产规律

锦611块新井转抽后,开采于楼油层的油井平均日产油一般在15-30t之间,于楼是区块的主力产油层,投产兴隆台油层的油井,产能均较低。

(3)存在问题及采取对策

注汽压力高、兴隆台低产能、短周期

锦611块新井投产中,油井注汽压力普遍偏高。注汽压力一般在15~17Mpa,从而造成降低注汽速度和蒸汽干度来完成注汽量,注汽时间长,蒸汽热能损失大。

针对锦611块兴隆台油层高注汽压力、低产能、短周期的问题,曾对锦611井实施过酸化解堵措施,但没有见效,2003年又对锦611-15-16井实施小型压裂,效果也不明显。结合吸汽剖面测试资料,分析油层吸汽效果,建议部分油井实施分层注汽。

汽窜

锦611块新井首轮注汽即发生汽窜。于楼油层汽窜,是在2003年锦611块投入开发,油井密度加大后,才出现的问题,针对这一问题,采取的对策一是实施投球选注,使蒸汽在纵向上进行分选,控制厚层、高渗层吸汽强度,增加薄互层、低渗层的吸汽量,从而提高邻井生产时效。二是油井注汽时使用选择性堵水调剖剂。

于楼油层高含水

锦611块区块构造形态为北西高东南低,边水发育较为活跃,因此区块水淹受构造形态、断层和边水的影响,存在一定的方向性。导致区块水淹主要有以下两方面因素:

(1)区块东部构造低部位油井边底水侵入;

(2)16-18断层附近油井边底水延断层窜流侵入。

见水原因

随着吞吐降压开采时间的延长,区块内部地层压力下降,从而导致边底水首先侵入构造低部位油层,使油水界面逐渐向内推移,造成油井水淹。

水治理对策

(1)实施动态监测找水

针对锦611块水淹情况,利用环空找水技术,先后对区块锦611-14-14、锦611-15-15井实施环空找水,明确了区块的主要水淹层。

(2)应用螺杆泵实现控水稳油

从2007年开始,我们在锦611块实施大排量螺杆泵冷采工作,使水侵量与日排液量基本保持平衡,边底水能量减弱,不再继续推进,油井日产油稳中有升,见到了明显的效果。目前锦611块螺杆泵生产井5口。几年来,通过螺杆泵冷采实现增油2580吨。

(3)改性石蜡/稠化油堵水技术

2008年以来,利用改性石蜡及稠化油选择性堵水特点,我们陆续在区块高含水油井实施改性石蜡/稠化油堵水技术24井次,措施增油6400吨。

(4)堵水调剖注汽

2006年以来,利用堵水调剖剂特点,实现油井选择性堵水及预防汽窜。陆续在区块高含水油井实施此项技术12井次,措施增油1200吨。

四、经济效益分析

锦611块自投产以来,通过对开发效果的评价及开发规律的认识。几年来,断块开发上采取了螺杆泵冷采及化学堵水等一系列治理措施,取得了一定效果,区块开发比较平稳,实现措施增油10180t。

五、结论

1.锦611块高含水阶段油水运动与分布错综复杂,剩余油空间分布高度零散化。只有运用新技术监测手段,为开发提供最基础资料,才能保证上产措施的有效性。

2.采油新工艺新技术开发与应用,是提高高含水区块开发水平的重要保证。在推广应用目前已成熟的工艺技术的同时,要拓展思路,引进和发展适合于该断块的开采新工艺。

3.化学堵水技术实现了原井管柱施工,具有成本低廉、工艺简便、增油明显等优点,以后应在锦611块继续推广应用。

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