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碳化硅孕育预处理在HT275 中的应用

2014-07-11赵超云

铸造设备与工艺 2014年1期
关键词:铁液金相碳化硅

岳 海,赵超云

(邵阳维克液压股份有限公司,湖南 邵阳 422001)

引进美国VICKERS公司的轴向柱塞泵关键零件材质为HT275,铸件平均壁厚40mm,平均重量8kg,壳型工艺生产,要求铸件A型石墨≥80%,游离渗碳体<5%,珠光体含量≥95%,材质要求耐压、耐疲劳、综合性能稳定。中频电炉熔炼铁液的形核率低,白口倾向和相对过冷度大,易产生过冷石墨[1],铸件缩松、缩孔、气孔等缺陷造成废品较多,加工性能不稳定,尤其A型石墨含量,虽然通过控制严格的生产工艺过程,能达到60%~70%之间,仍然达不到≥80%的VICKERS公司标准。我们通过试验用碳化硅对铁液进行孕育预处理,配合必要的工艺控制手段,提高了A型石墨含量,改善了石墨形态和组织均匀性,完全达到了进口铸件的标准。

1 生产过程

1.1 炉料配比

Z18生铁50kg,回炉铁600kg,废钢350kg,75硅铁7kg,65锰铁8kg,增碳剂14kg,增硫剂5kg.

1.2 熔炼与浇注工艺[2]

采用三级孕育,中频炉出铁时用粒度为5mm~10mm的75硅铁随流孕育,加入量为0.45%,转包时用粒度为3mm~5mm的75硅铁孕育,加入量为0.2%,浇注时用40目75硅铁粉随流孕育,加入量为0.05%.铁液出炉温度控制在1480℃~1500℃.铁液孕育后须在12min内浇注完毕,浇注温度控制在1300℃~1360℃.孕育前后分别检查三角试片白口宽度,孕育前控制在7mm~9mm,孕育后控制在1mm~3mm.

1.3 化学成分、力学性能与金相检测

化学成分检查结果见表1,金相检查结果见表2,化学成分(实际生产炉次较多,表中为代表性炉次)和金相图片可以看出试样铸铁力学性能达标,但A型石墨形态不稳定,碳当量较低。铸件有出现缩松、缩孔缺陷的现象,同时加工车间反映加工性能不稳定。为此我们通过加入碳化硅适当提高碳当量,进行了如下的生产试验。

2 工艺改进

2.1 炉料配比

Z18生铁100kg、同牌号回炉铁500kg、废钢400kg、65锰铁4kg、75硅铁4kg、增碳剂12kg、增硫剂5kg、碳化硅8kg,碳化硅含量为85%的冶金级碳化硅。

2.2 熔炼与浇注工艺

碳化硅在坩埚熔融1/3时,加入到坩埚中部,尽量不接触炉壁,然后继续加入炉料熔炼[1]。铁液出炉温度控制在1480℃~1520℃,浇注温度控制在1340℃~1380℃,其他熔炼条件不变。

3 检验与分析

拉伸试样采用单铸试棒,湿型铸造,浇注温度1360℃,不经任何热处理直接加工测定力学性能,对每包铁液进行化学成分分析。对代表铸件的抽样检验和试棒力学性能测试结果见表1,金相(试样从铸件本体取样)检测结果见表2.

表1 化学成分与力学性能

表2 金相检测结果

金相试块从铸件本体取样,没有加入碳化硅与加入碳化硅石墨形态对比如图1~图4.从金相照片可以看出,经过碳化硅孕育预处理的试样,其石墨组织以A型为主,呈小片状且均匀分布,石墨大小为4级,基体组织中珠光体量明显增加且细小,铁素体量减少。没用碳化硅进行孕育预处理的试样,其A型石墨呈粗长片状且分布不均匀,有局部过冷现象存在,石墨大小为2级且周围存在少量E型石墨,基体组织中珠光体量较少且粗大,铁素体量较多。

用碳化硅对铁液做预孕育处理时,同时减少初生奥氏体的过冷度,此时在金相试样中可以观察到短的奥氏体枝晶,消除了E型石墨产生的基础[3]。

图1 改90进%后A+110号%试D、样E

图2 改进后2号试样85%A+15%D、E

图3 改进前1号试样65%A+30%D、E

图4 改进前2号试样70%A+30%D、E

细小均匀的石墨组织能提高切屑的变形,减少刀具的磨擦力和磨损面积,从而提高刀具的使用寿命。灰铸铁件中A型石墨含量越多,基体组织越均匀,灰铸铁的加工性能越好[2-5]。

经过一年的生产,铸件石墨含量、形态,基体组织都能稳定的达到美国VICKERS公司标准,力学性能和金相组织也能完全满足公司《液压用铸铁件验收技术条件》的要求。

4 质量控制

1)加强原材料质量检测与管理,回炉料采用同牌号回炉铁,且不得有严重锈蚀、油污和砂泥杂质。

2)碳化硅的加入量为0.8%~1.0%,在坩埚熔融三分之一时,加入到坩埚中部,尽量不要接触炉壁。

3)生铁的加入量控制在≤20%,减少生铁中初生石墨的遗传性[4]。

4)孕育前对铁液用增硫剂进行增硫处理,铁液含硫量控制在0.08%~0.12%,可以使孕育效果更好,石墨形态弯曲。

5)铁液出炉温度控制在1480℃~1520℃,对铁液进行高温过热处理,有利于碳化硅充分融熔于铁液,出炉温度高于1520℃不利于石墨形核,温度太低,铁液没有完全净化,容易出现铁液不均匀,易形成C型石墨,影响铸铁冶金质量。浇注温度控制在1340℃~1380℃,小件取上限,有利于壳型工艺的排气。

6)用较小的孕育硅量收到最好的孕育效果,应采用瞬时随流孕育方式,原铁液出炉时进行孕育处理,在倒包或浇注时在浇包口用0.1%的75硅铁粉进行二次或三次瞬时孕育[5],铁液孕育后控制在12min内浇注完毕。

5 结 论

1)用碳化硅对铁液进行孕育预处理可以降低铁液过冷度,减少白口倾向;促进铸铁石墨化,改善石墨形态、大小及分布,使石墨细化1-2级,且成A型均匀分布,减少或防止产生D、E型石墨;增加共晶团数,得到细小弯曲的片状石墨;基体组织中珠光体增多且变细,片层间距减小。

2)用碳化硅对铁液进行孕育预处理能够明显提高铸件的综合性能。

[1]张文和,丁俊,聂富荣.铸铁的SiC 孕育预处理[J],铸造,2009(3):279-281.

[2]岳海,赵超云.中频炉熔炼高强度灰铸铁A 形石墨的控制[J].铸造设备与工艺,2013(2):42-44.

[3]周继扬.铸铁彩色金相学[M].北京:机械工业出版社.

[4]刘金海,赵雪勃,王磊,等.高强度灰铸铁生产中不可忽视的技术问题[J].铸造设备与工艺,2008(6):12-14.

[5]黄胜操,任凤章,李锋军,等.不同孕育剂处理的高强度灰铸铁加工性能研究[J].铸造,2012(6):598-603.

[6]李传栻.灰铸铁感应电炉熔炼的一些冶金特点[J].金属加工:热加工,2009(3):21-23.

[7]李传栻.灰铸铁的孕育处理[J].铸造纵横,2006(10):41-46.

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