聚乙烯换热器效率的提高
2014-03-17
(中国石油独山子石化公司乙烯厂,新疆 独山子 833600)
聚乙烯换热器效率的提高
郭 磊 时晓斌 李永华
(中国石油独山子石化公司乙烯厂,新疆 独山子 833600)
针对聚乙烯流化气换热器效率降低的问题,提出了解决方法,通过实践检验,效果良好。
聚乙烯;流化气换热器;高压水射流清洗技术
独山子石化公司乙烯厂聚乙烯装置采用英国BP公司专利技术,装置年设计生产能力为22万t/a,有动、静设备698台,500多个控制阀,200多个仪表控制回路,包括溶剂回收、化学品储存、钛催化剂制备、铬催化剂制备、预聚合和聚合等12个生产工序,采用的是DCS计算机控制系统。聚乙烯产品牌号共计73个,其中LLDPE牌号33个,以己烯-1为共聚单体的高强膜产品13个,HDPE牌号40个,其中铬系产品14个。
一、聚乙烯工艺流程
独山子石化公司乙烯厂聚乙烯装置工艺流程如图1所示。
图1 聚乙烯工艺流程简图
聚合反应在聚合反应器D400中连续进行,旋风分离器S400将循环气中分离出来的细小颗粒通过喷射器J400返回聚合反应器,流化气经过流化气冷却器E400初级冷却后,由流化气压缩机C400增压打循环,经过最终冷却器E401冷却后进入反应器底部。流化气压缩机C400为气相法聚乙烯流化床反应器提供动力,补偿循环气流通过流化床及冷却器所产生的压降,并保证一定的气速使反应器床层处于流化状态。初级流化气冷却器E400进出口安装有一压差表PDI406用以监测换热器堵塞情况,最终流化气冷却器E401进出口安装有一压差表PDI415用以监测换热器堵塞情况。显然,换热器的换热能力对于聚乙烯装置生产至关重要,聚合反应产生的热量由E400、E401冷却吸收。
二、聚乙烯流化气换热器出现的问题
聚乙烯生产任务重,年产量要求超过22万t,因此需要流化气换热器长周期使用,使用周期1年。长期使用后流化气换热器打开后发现初级冷却器21/22E400堵塞情况极其严重,尤其是22E400,管束甚至被塑化的聚乙烯粉末大量堵死,最终流化气冷却器21/22E401堵塞情况较好,21E401基本没有发生堵塞。
为了提高换热效率,聚乙烯车间使用高压水射流清洗枪(图2)定期对换热器进行清洗。聚乙烯流化气换热器要求使用周期为1年,实践证明,上述清洗方法无法满足聚乙烯长周期运行要求。
图2 高压水射流清洗枪
三、聚乙烯流化气换热器效率低的原因
为了找到聚乙烯流化气换热器换热效率低的原因,对清洗后的换热器进行观察,发现在3m处管束表面上残存大量塑化聚乙烯,在6m处管束表面上残存大量片状塑化聚乙烯,在9m处管束表面上残存大量块状塑化聚乙烯。说明使用高压水射流清洗这些部位的效果看起来似乎很好,但超过1m长度的管束清洗效果实际上很差,无法满足清洗需求。
四、解决方法
1.高压水射流清洗枪的改进
为了解决换热器效率低的问题,需对高压水射流清洗枪进行改进。将高压水射流清洗枪改造成高压水射流清洗软枪,软枪使用高压软管与清洗车连接,软枪枪头设计为自旋转枪头,枪头两侧开孔4个,清洗时,先将枪头放入换热器管束50mm处,然后清洗车增压至100MPa以上,靠人力缓慢将清洗软枪沿管束下放,枪头自动旋转,通过微细水射流清洗管束表面(图3)。
图3 高压水射流清洗技术软枪和枪头
2.流化气换热器机械抛光技术的使用
使用软枪清洗时,为了防止枪头弹出伤人,必须先将枪头放入换热器管束50mm后再增压清洗,因此换热器上部50mm管束无法清洗。为此,采用机械抛光法对管束进行清洁。抛光是靠电动工具,使用特殊钻头去掉管内部污垢。管束经机械抛光后再使用高压水射流清洗枪进行二次清洗,保证抛光效果。
3.流化气换热器检查验收
(1)管内、外表面洁净,见金属光泽。
(2)换热器洗净率要达到98%以上。
五、结语
高压水射流清洗技术改进后,聚乙烯流化气换热器投用,初级流化气冷却器E400进出口压差表PDI406在42kPa左右,最终流化气冷却器E401进出口压差表PDI415在40kPa左右。使用12个月,初级流化气冷却器E400进出口压差表PDI406上涨至67kPa,最终流化气冷却器E401进出口压差表PDI406上涨至60kPa,完全满足聚乙烯长周期运行要求。
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