PZNB130/4型喷水式柱塞泵改造后的应用
2014-01-01王军湖
王军湖
(陕西太白黄金矿业有限责任公司 陕西宝鸡)
一、前言
2010年,由于公司原矿品位贫化(0.5~0.7g/t)不能完成生产任务,公司决定扩建,以增大选矿部日处理矿量来弥补矿石品位低的缺陷。现有的尾矿输送设备都处于满负载运行状态,完全不能满足扩建要求且尾矿输送泵(柱塞泵)维修周期短,备件更换频繁,从根本上限制了日处理矿量,影响了公司的产量。公司决定从尾矿输送设备着手全力解决当前困境,任务落实到机修工段、工段长和选矿部技术小组以及机修骨干人员,经过多方咨询、讨论、寻找参数,确定了在原有泵的基础上进行增容、增排改造并结合当前的生产情况,落实了极限日处量能力和现在柱塞泵的实际排放数据,制定出一套切实可行的技改方案。改造后的3台尾矿输送柱塞泵运行正常且维修周期延长了近10天,收到良好实效。
一、PZNB130/4柱塞泵现阶段的尾矿输送状况和需要改造的部分
1.概述
公司选矿部尾矿输送系统共有5台PZNB130/4型柱塞泵,每台柱塞泵配备一套高压清洗泵(30S型),作用是对PZNB130/4柱塞泵的柱塞和填料密封进行彻底冲洗。尾矿输送管线总共3条。1#、2#、3#、PZNB130/4 柱塞泵为一个系统、开 2 台、备用 1 台,使用两直径168 mm管线输送矿浆。4#、5#PZNB130/4柱塞泵为一个系统,开1台、备用1台,使用1条直径219 mm管线输送矿浆。4#、5#柱塞泵为三选扩建时安装、柱塞直径230 mm,出口管组件直径219 mm、配置高压清洗泵型号为3DS12/6,该系统不用改造。
2.PZNB130/4柱塞泵需要改造的部分
(1)利用原来的阀箱,将孔径由210 mm增大为230 mm,相应的配套件(柱塞组合和阀芯、阀座组件)也由直径210 mm改为230 mm,作用是为了增大容积和增加排量。
(2)将PZNB130/4柱塞泵原配置的3DS10/4型高压清洗泵更换为3DS12/6型,作用是增加流量和泵压,彻底对PZNB130/4柱塞泵的柱塞和填料密封进行清洗。
(3)电气部分变频改造,作用是为降低能耗,延长柱塞泵易损件的使用寿命。
(4)泵出口管组件由原来的直径168 mm改为219 mm,作用是满足改造后尾矿输送能力。
二、柱塞泵改造前与改造后对比分析
1.问题
(1)尾矿浆打不及,流入车间外事故池,因事故池容积有限、只能随时根据情况减少磨矿处理量,严重影响了生产任务。
(2)尾矿浆一部分流入事故池、一部分从缓冲矿箱外溢、流入车间内事故池、造成许多卫生问题,增加了员工的劳动强度。
(3)PZNB130/4柱塞泵柱塞及填料密封磨损周期明显缩短、导致柱塞“挂浑”,必须停机维修和更换备件。
(4)阀芯、阀座及阀盖导向钢套、胶套、磨损加快,导致柱塞泵压力下降、打不及矿,必须停机维修并更换备件,有时出现阀箱磨穿,会造成很大的维修量,且维修费用高。
综合上述原因,为完成生产任务,完善工艺流程、降低成本和减轻员工劳动强度,改造势在必行。
2.改造后的优势
(1)日处理矿量由原来5000 t/日,增加到5200 t/日,尾矿输送完全通畅,正常排放量达98%以上。
(2)事故池几乎是放空状态,很少堆积矿浆、偶尔有(维修柱塞泵倒泵时)适当调整浓缩池放矿量,也能当班及时清空,事故池始终处于放空状态。
(3)维修柱塞泵周期延长、阀芯、阀座备件比原来使用周期延长了10天左右,柱塞和填料密封维修量减少。
(4)员工劳动强度明显降低、环保、卫生保持良好。
综合上述,柱塞泵的改造使运行和工艺流程得到合理配置,确保了矿浆的安全输送和生产正常运行。
PZNB130/4柱塞泵改造前后对照见表1。3DS型高压清洗泵更换前后对照见表2。
三、经济分析
1.1#、2#、3#PZ NB130/4柱塞泵柱塞直径由原来210 mm增大至230 mm,更换零配件明细表见表3。
2.1#、2#、3#、PZ NB130/4柱塞泵出口管件直径由原来168 mm增大至219 mm。直径219 mm出口管组件,单价8700元,3台柱塞泵出口管件改造金额26 100元。
3.更换3台3DS12/6型高压清洗泵
3DS12/6型高压清洗泵,单台泵价格70 000元,3台高压清洗泵金额210 000元。
以上3项累计改造金额45万元。新增加1台PZNB130/4柱塞泵,价格110万元,此项改造可节省资金65万元。改造后的PZNB130/4柱塞泵可完全满足生产需求,使尾矿输送不再成为日处理矿量的绊脚石。
表1 PZNB130/4柱塞泵改造前后对照
表2 3DS型高压清洗泵更换前后对照
表3 更换零配件明细表
4.备件消耗量
阀芯、阀座改造后延长了阀组件寿命,由原来使用18天到改造后使用26天以上,年可节约阀组件100余套,节省备件费用约16万元。3DS12/6高压清洗泵的更换、使柱塞和填料密封的冲洗更加彻底,柱塞和填料密封件寿命延长近2个月,年节约备件费用为15万元。
综合上述,PZNB130/4柱塞泵维修费用年节约31万元。设备改造总投资45万元,2年可收回成本。由此可见,PZNB130/4柱塞泵的改造是成功的,即满足了生产工艺需求,又降低了维修成本和员工的劳动强度。
四、结论
公司选矿部2011年5月,分阶段对3台PZNB柱塞泵进行了改造,6月中旬由柱塞泵厂方,公司设备能源部和选矿部技术人员,对改造后的各台PZNB130/4柱塞泵进行了全面验收,各台柱塞泵运行平稳,各项数据、参数都在正常范围内、可安全、正常输送尾矿。