#6 机励磁变高压侧电流二次回路异常分析及防范措施
2013-11-07林西国
繁 薇 林西国
(华电国际邹县发电厂,山东 邹城 273522)
1 情况简介
某厂#6 机励磁变参数如表1。
表1 励磁变参数
在2011 年技改型大修后,发电机试运期间,对发变组保护A 屏、B 屏进行保护采样值检查时发现: 励磁变高压侧电流A 相电流显示103A(相应二次电流1.72A),B 相电流121A(二次电流2.03A),C 电流103A(二次电流1.72A),电流幅值相差18A。再检查其他励磁变高压侧电流显示数据:DCS 显示120A;故障录波器显示B 相电流124A,A、C 相电流为0A。
励磁变高压侧电流幅值相差高达18A, 而励磁变负荷,除了整流柜冷却风机不平衡外,其他几乎没有不平衡负荷,而整流柜冷却风机不可能有那么大电流;而且故障录波器的电流也只有B 相显示,这显然不对,需要查明电流异常原因。
2 事故处理过程
用核相仪检查发变组保护A、B 屏、变送器A 屏、及故障录波器屏的励磁变高压侧二次电流幅值相位关系, 以保护A 屏A4171 为基准,具体数据如表2。
表2 励磁变高压侧电流核相数据
根据核相结果画出相量图如图1。
图1 励磁变高压侧二次电流向量图
检查CT 二次回路连接设计图如图2。
图2 励磁变高压侧CT 二次回路设计接线图
由于励磁变保护没有差动保护及负序保护, 在励磁变CT端 子 箱 处 将 高 压 侧CT 二 次 线 的A4171、B4171、C4171 与N4171 封起来之后,检查CT 二次4171、B4171、C4171 电流均为2A,N4171 为0A,相序为正序,这说明CT 本体没问题,二次回路接线有问题。
根据向量图,初步判断为AC 两相二次回路短接,且与中性点断开,B 相与N 正常连接。 再检查二次回路接线,发现变送器A 屏励磁变有功功率变送器接线错误,A、C 两相短接并与中性点N 断开,如图3。
图3 励磁变高压侧CT 二次回路实际接线图
3 原因分析
在#6 机大修期间,由于变送器校验台送到电科院检验返厂比较晚,在发变组工作组测完CT 回路直流电阻后,仪表工作组又在现场校验励磁变有功功率变送器和电流变送器,在工作结束后,恢复励磁变有功功率变送器二次线时,接线错误。
本来有功功率变送器本体接线回路为:A 相电流A4173从7 端子流进,10 端子流出,再接入故障录波器A 相A4174;C相电流C4173 从8 端子流进,11 端子流出再接入故障录波器C相C4174。 结果工作人员误接线为A 相电流7 端子流进,10 端子流出与C4173 短接,造成图三的错误的接线方式,在有功功率变送器后将A、C 相短接并与N 线断开, 到故障录波屏的只有B 相电流回路。
又由于工作结束后没有测量CT 二次回路直流电阻,开机核相试验时检查不仔细没有发现问题,结果开机后励磁变高压侧电流异常:保护屏及变送器A 屏IA 与IC 电流大小相等, 方向相反;IB 电流与零线电流大小相等, 方向相反;IA 的电流是IB 电流的/2 倍,IA 超前IB90 度角; 最末一级故障录波器只显示B 相电流。
4 防范措施
4.1 在每次大修后总启动前进行远方通流试验, 发现采样电流不对,及时进行处理。
4.2 在CT 二次回路进行工作前对所要工作回路做好标记、记录后再进行工作;工作后,依照记录进行恢复,并对CT 二次回路进行直阻测量,直流电阻阻值相差应不大于10%。
4.3 机组总启动,发电机短路试验时,对CT 二次回路进行核相,并测量CT 二次零线回路中有无电流,发现电流回路幅值、相位不对的及时进行回路检查。
4.4 技术监督人员做好技术监督, 发现异常及不符合规范问题及时进行处理。
[1]范锡普.发电厂电气部分.水利电力出版社.1987
[2]华电集团公司电气与热控技术研究中心.电力主设备继电保护的理论实践与运行案例.水利电力出版社.2010