消除板式换热器堵塞故障
2013-10-18张树斌
张树斌
(西山煤电公用事业分公司热力中心,山西 太原 030053)
西山煤电集团公用事业分公司热力中心自2006年采用集中供热以来,所用的板式换热器一次侧运行正常,没有发生堵塞结垢现象。但板式换热器二次侧在运行中,二次侧污物多(水渣、水锈、泥等杂物),在运行中随循环水进入板式换热器内,使换热器发生堵塞故障,造成二次供热系统运行不稳定,热源能耗增加。由于换热器经常堵塞,所以需要打开进行清洗,每台清洗时间10~16 h,直接影响供热效果。同时,由于频繁清洗拆装,使板式换热器寿命降低,维修费用增加,职工劳动强度加大,浪费了热源,增加了运行成本。
换热器堵塞会降低换热器的换热效率,影响供热效果,影响供热单位的声誉和供热事业的发展,为此我们必须要高度重视。
为了保障换热器的换热效果,那就必须保证换热器流道畅通,无结垢、无堵塞。
造成换热器堵塞的原因是多方面的。我们现在用的换热机组是兰州兰石鲁尔热力机械厂生产的,在国内处于领先地位,热交换方式为水水交换,为热交换能力提供了保证;用的水处理设备均为美国阿图祖和富莱克生产的全自动水处理设备(钠离子交换器),这些都是可靠的。
1 板式换热器堵塞的原因
经多方调查研究和排查,得出造成板式换热器堵塞的主要原因有以下五方面。
1.1 热网大修后不按规定冲洗
每年夏季暖气管道和散热器大修后都要进行带压冲洗,运行前应关闭机组阀门,通过连通管对管网进行整体冲洗。将堵塞的换热器打开发现,堵塞物密度不大,经烘干化验,成分是铁锈泥、水渣和碳酸盐成分。实际情况证明,大修管道施工人员并没有对管道进行冲洗或冲洗不干净,整体冲洗不到位。
1.2 不按规定时间排污
换热机组初运行时,应关闭换热器供回水阀门,打开旁通门,冷态运行一周,同时,排污1~2次以后,每周定期排污1次,根据供回水压差可增加排污次数。实际检测状况是:排污记录不全,没有按规定排污;打开除污器,发现有水渣、水锈、泥等污物,过滤网孔径是φ5 mm,二次热网过滤器孔径小于5 mm的水渣易进入换热机组;操作人员不按规定时间排污,水渣就易在换热器拐弯处和机组底部沉积逐步导致堵塞。
1.3 二次热网失水量大,夏季停运对管网保养不当
热力中心规定,二次热网失水率小于系统容量的5%,夏季停运热网后要注水保养。而现状是:高层建筑热网失水率小于1%,老旧建筑热网失水率大于5%;二次热网氧腐蚀严重,局部有渗漏现象;管网中铁锈泥多,夏季大修热网拆开时间长,未做保养。
1.4 换热器水的运行方式不合理
换热机组由兰州兰石鲁尔热力机械厂设计提供,水的运行方式为低回高供。调查中拆开堵塞的换热器后发现里面有水渣、水锈、泥等,在换热器底部沉积较厚,颗粒状污物不易排除。同时,换热板上也结有水渣、水锈、泥等污物,厚度在1~2.5 mm,严重影响换热效果。
1.5 钠离子交换树脂再生液浓度不够
集中供热换热机组补给水执行标准GB1576—2001锅炉水质标准,硬度≤0.6 mmol/L,pH≥7,Cl-≤25 mg/L,再生液为饱和盐溶液,浓度不得小于20%.阳离子树脂的全交换容量一定,产水量和再生时间是在一定容量饱和再生液的情况下设定的参数。当再生液浓度和容量不够时,树脂的交换容量下降,尾水不合格,硬度大于0.6 mmol/L。调查发现,各换热站都有水质标准,并悬挂于墙上;但实际中工业盐纯度不够,泥渣多,氯化钠含量70%;再生液浓度5%~12%;换热片上挂有0.01~2.5 mm的水垢,给水水质不稳定。
2 针对板式换热器堵塞所采取的措施
2.1 制订并完善冲洗制度
制订并完善热网大修后的冲洗制度,严格执行大修热网冲洗制度,对施工队伍加大监管力度。
2.2 制订并完善排污制度
制订严格的排污制度,严格按我中心规定的排污时间进行排污,并派专人监督。
2.3 加大二次热网大修和维修力度,严格执行夏季停运热网的保养制度
①对腐蚀严重的热网及时进行更换;②对未更换的热网要严密监控,发现漏点及时维修;③夏季停运要做好对热网的注水保养。
2.4 改变水的运行方式
在不改变换热效果的原则下改变水的运行方式,用同径管将换热器回水由下回水改为上回水,供水由上供水改为下供水。
2.5 加大管理力度,确保购置合格的再生剂
①采用大颗粒且纯度高的工业盐;②确保溶盐箱底部有足够的未溶解盐;③再生后要立即加盐,保证浸泡时间在3~4 h;④再生前用比重计测浓度不小于20%.
3 具体的实施策略
3.1 针对不按规定时间排污这一问题的策略
①换热机组初运行时,打开供回水间加装的连通管阀门,再关闭换热器供回水阀门,让循环水不通过换热器进行循环,这样可使换热器受到隔离保护;②换热器运行中,按规定时间打开排污阀进行排污,待水干净后方可进入换热器,同时在换热器发生堵塞时,可用此阀做反冲洗排水口;③严格执行排污制度,运行第一周排污2~3次,以后每周排污1次,发现问题增加排污次数,并有专人监督检查。
3.2 针对再生液浓度不够这一问题的策略
阳离子交换树脂再生还原的再生液为饱和盐溶液(24%左右),浓度不够会直接影响阳离子交换树脂的再生效果及产水量。为此,除加强管理外,我们主要采取了以下几点措施。
①采购大颗粒且纯度高的工业盐(纯度>90%);②确保溶盐箱底部有足够的未溶解盐(>300 mm);③再生完要立即加盐,增加浸泡时间(>200 min);④保证再生吸盐过程中有足够的饱和盐水吸入;⑤使用变频恒压供水,再生时水压保持在0.35 MPa。
3.3 针对二次热网失水量大,热网夏季停运保养不当这一问题的策略
①加大二次热网治理力度,每年根据资金情况,分段更换腐蚀严重的老旧管网;②加大对未更换热网的监控力度,每天循环检查,发现漏点,及时处理;③制作和购买不同管径的卡子,在沙眼上垫3 mm橡胶板,用相应的卡子卡死漏点,这样维修速度快,效果好,如图1所示;④监察队严查用户私自放水或是居民用户洗衣服,饭店、洗车房私自盗用热网水等人为因素;⑤夏季停运热网要带压注水保养,并经常查看压力变化。
图1 卡死漏点示意图
3.4 针对大修后热网没有冲洗这一问题的策略
为避免换热器堵塞,大修后管道的冲洗尤为重要,必须要将施工后管道内的泥渣、铁锈泥、焊渣、沙石等杂物清洗干净,冲洗制度如表1所示。
表1 冲洗制度
3.5 针对换热器水的运行方式不合理这一问题的策略
为解决换热器易沉积水渣、水锈泥等杂物这一问题,我们将换热器供回水用同径管互换位置,原回水改在换热器上部,原供水改在换热器下部,即成为上回水、下供水,也就是换热器供回水位置互换。
4 实施效果
从2012-10-15—2012-12-30,相关人员对实施后的换热器进行了现场验证和测试分析,通过换热器活动前后运行参数的对比可以发现:换热器机组的供回水压差比活动前降低了0.06 MPa,供水温度比活动前提高了8℃以上,消除了热网内污物造成换热器堵塞和集气引起的气塞故障,延长了换热器的使用周期,减少了维修量,节约了维修费用,降低了职工的劳动强度,提高了供热效果,达到了消除换热器堵塞故障的目的。
表2 换热器活动前后运行参数对比
以上措施的实施,改变了板式换热器二次侧供回水流程,降低了介质流动阻力,通过排污清除掉系统内的污物,提高了给水水质标准,防止了换热器结垢,使换热器换热效果和矿区供热效果明显改善。
5 经济效益
通过活动前后的运行费用测算对比,每年每个换热站节约资金5万元以上,24个站实施改造后每年可节约资金达到120万元以上。
5.1 活动效益
按一台机组计算/年,节约换热垫:140元/块×300块=42000元;节约硝酸:150kg/次×14元/kg=2100元;清洗人工费:5000元/台;冲洗用水12t×2.7元=32.4元;冲洗用电忽略;温度提高8℃。
5.2 活动投入
钢管DN150×2 m,费用为800元;弯头DN150×2个,费用为200元。
6 加强措施,巩固成果
①把供回水技改作为新建换热站对厂方技术的要求及标准;②将大修后热网冲洗制度纳入标准化管理;③给水水质严格执行GB1576—2001标准,并纳入考核项目;④将排污制度、热网停运保养制度纳入标准化管理,并进行考核;⑤加大对二次热网失水的治理力度。
[1]张辉.工业锅炉水处理技术[M].学苑出版社.