苯乙烯GA210泵机械密封失效分析及解决方案
2013-09-27莫才颂王岗罡吴海智
莫才颂,王岗罡,吴海智
( 1.广东石油化工学院机电工程学院,广东 茂名 525000;2.中国人民解放军驻211厂军事代表室,北京 100076;3.茂名石油化工公司,广东 茂名 525000)
1 苯乙烯GA210泵简介
GA210是一台离心泵,输送的介质是DA204多乙苯塔反应之后的残油,含苯成分较高。轴封采用端面机械密封,机械密封的结构如图1所示。
图1 机械密封结构示意图
该泵在实际运行中,机械密封时常发生泄漏,尤其是系统不稳定、装置开停车期间,机械密封在安装运行1周左右开始微漏,1~2个月内泄漏量增大,无法继续使用,严重影响了装置的环保达标和长期稳定运行,导致了工艺车间倒泵比较频繁,造成系统不稳,增加工艺操作难度。检修比较频繁,检修工的劳动强度增大,检修造成零部件成本大大提高,增大了安全事故发生系数,严重影响装置的正常生产,同时也造成环境的污染。本文着重就机封泄漏的现象进行分析,并采取相应的有效改进措施,以确保该泵的运行质量,提高泵的运行周期。
2 机械密封失效原因分析
其故障原因进行了分析,对机械密封失效因素的确定,并绘制了因果分析图如图2所示。
图2 GA210泵机械密封失效分析图
2.1 操作温度高
2012年5月,苯乙烯装置为了提高苯乙烯的收益,对操作工艺参数进行了改变,DA204多乙苯塔的操作温度由原来的139℃上升至289℃,GA210泵输送的介质温度原来的139℃上升至289℃。温度改变后,GA210泵机械密封频繁出现故障,由原来6~9个月的使用寿命降到10~20d,介质温度高严重影响机械密封的寿命。
2.2 密封圈不耐高温
工艺改变后每次检修检查发现机械密封的静环磨损严重,动环有烧损的痕迹,密封圈严重老化,断裂;机械密封的弹簧及密封腔内结焦严重。工艺改变前后的检修出现情况统计对照见表1。由表1结果可见,温度对机械密封圈的使用寿命影响很大。
为了找出GA210泵机械密封寿命短的原因,对
表1 GA210动静环密封圈损坏情况统计表
2.3 端面润滑冷却不良,加剧机械密封静环磨损
因为该机封为单端面机械密封,是靠输送的介质本身在摩擦副间形成油膜而润滑,但介质的温度由139℃升至289℃,无法在摩擦副之间形成油膜润滑,所以加剧了机械密封静环的磨损。并且由于密封腔内结焦严重,弹簧失效,在摩擦副间夹进杂质之后静环端面就产生较深的沟痕,统计情况见表2。由此说明了介质的温度也是影响了泵的正常运转的原因。
表2 GA210泵机械密封损坏对比表
2.4 检修人员培训不够
参与检修的人员都是经过培训取得上岗资格的。因此,检修人员培训不够不是主要原因。
3 改进措施
针对机械密封换效的原因,根据现场的实际情况,进行分析研究,提出解决GA210乙苯泵故障频繁的方案。
3.1 在机械密封处加冲洗冷却管,保持密封腔内冷却循环液畅通
针对密封腔内结焦以及含固体颗粒等情况,通过增加冲洗水,在一定程度上起到了较好的作用。如图3所示,在机封的静环座上加工出冲洗水眼,引入0.7MPa的工艺冷凝液,阻止工艺介质中的颗粒杂物进入机封密封腔内,同时防止工艺介质的结晶,改善机封密封腔内介质环境,使机封的动静环摩擦副工作在干净的环境中,确保冷却水的顺畅,消除管路堵塞结垢,使密封温度降低,延长机封的使用寿命。
图3 冲洗冷却管
3.2 改良密封圈的材料
根据该泵介质含有泥沙等固体颗粒且有一定腐蚀性及高温的特点,密封副选用硬质合金对硬质合金,并且密封面带锐角,防止固体颗粒进人密封面之间。硬质合金具有高硬度、耐磨损、耐高温、线膨胀系数小、摩擦系数低等一系列综合优点,完全可以满足介质要求,其余各部件选奥氏体不锈钢。
3.3 改善润滑条件
正确选用润滑油,使用高质量的耐高温润滑油并加强冷却的润滑措施,润滑冷却液充足,及时带走密封产生的摩擦热和泵送热流体传导的热量,保证润滑冷却液流过机械密封的温升不能过高。
3.4 效果检查
GA210多乙苯塔底泵自2012年8月23日试车之后一直运行,已经运行了300多天都没有出故障,能满足工艺生产的要求,设备状况良好。
4 结语
对GA210多乙苯塔底泵机械密封的改进,提高了机械密封的使用性能,解决了机械密封泄露、使用寿命短的问题,降低了设备维护和维修费用,保证了装置的连续稳定生产。
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