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陶瓷膜除油除铁机组通量下降原因分析及解决办法

2013-09-05梁建伟

石油化工应用 2013年7期
关键词:凝液除铁产水量

梁建伟

(中国石油宁夏石化公司,宁夏银川 750021)

宁夏石化公司500万吨/年炼油装置的凝结水回收系统,采用北京嘉邦环保工程技术有限责任公司的陶瓷膜过滤除油技术,来实现冷凝水的高精度除油、除铁,设计处理能力100 m3/h,其目的就是回收利用水资源和热能,达到节水降耗的目的。

1 工艺流程简介

炼油各生产装置产生的蒸汽工艺凝液通过凝结水系统输送总管,依靠管网压力进入工艺凝液与除盐水板换热,将工艺凝液的水温降至40~60℃后,进入凝液水箱,由凝液水泵提升进入陶瓷膜除油除铁机组,将凝液中的油、铁等杂质滤除,其产出水经提升泵进入活性炭纤维毡过滤器,出水经在线分析仪(包括油、电导率)检测合格后由凝液中间水泵提升进入混合离子交换器,依靠离子交换脱除凝液中的剩余盐份,出水达到锅炉补充水指标后进入除盐水箱产出成品化学水。

工艺流程:外来凝结水→除盐水板换→凝液水箱→陶瓷膜除油除铁机组→活性炭纤维毡过滤器→混合离子交换器→除盐水箱。

2 陶瓷膜工作原理和特点

2.1 陶瓷膜工作原理

陶瓷膜是以无机陶瓷材料经特殊工艺制备而形成的非对称膜。简单的讲,可以把任何物体看成八面体,相同粒径八面体堆成的孔径为粒径的0.25倍。陶瓷膜是由氧化锆、二氧化钛、三氧化二铝等陶瓷材料制成纳米级金属氧化颗粒而堆积成。

凝结水通过凝结水泵进入除油除铁机组内部的膜系统,在膜系统循环回路内以一定流速循环,在循环过程中,净化水渗出液在一定的过膜驱动压力下从膜管侧壁不断产出,并通过水腔连通净化水出水管线。膜系统循环回路内浓液通过调节阀控制间断或连续排放,以达到陶瓷膜除油除铁的目的,同时在膜系统回路内保持一定的浓缩比,提高产水率。

2.2 陶瓷膜特点

(1)孔径分布率窄,分离精度高;(2)采用错流过滤工艺,不易堵塞,易再生,使用寿命长;(3)化学稳定性好,耐酸、碱及有机溶剂,pH值适用范围宽;(4)抗微生物能力强,与一般的微生物不发生生化及化学反应;(5)机械强度大;热稳定性好,适用于高温、高压体系;(6)清洁状态好。本身无毒,不会使被分离体系受到污染。

3 存在的问题

凝结水系统的陶瓷膜除油除铁机组PK-201A于2011年12月一次投运成功,产水水质及产水量能满足设计要求,但其运行二十天后,产能就开始降低,最低降到不到原来的一半,处理量不能满足系统来量,随后对设备进行清洗。清洗后陶瓷膜除油除铁机组最大产能基本恢复设计指标,但运行周期不到一周,明显偏短,随后进行二次清洗,投运效果依然如上。陶瓷膜除油除铁机组PK-201B投运后情况和PK-201A类似,无法满足凝结水系统稳定运行的要求。

4 原因分析

影响陶瓷膜稳定通量的有膜面流速、进水温度、在线脉动冲洗效果三个要素,经过联系陶瓷膜厂家来现场分析指导和到兄弟单位参观交流,确认膜面流速、在线脉动冲洗效果均无问题。通过现场多次实验发现随着进水温度的提高,产水量逐步上升,提高进水温度对除油除铁装置提高产水量有明显效果,陶瓷膜最佳运行温度为85~95℃,提高进水温度后的通量变化(见表1)。

表1

现系统凝液与除盐水换热,将工艺凝液的水温降至40~60℃后,再进入陶瓷膜除油除铁机组,所以现工艺条件造成进入陶瓷膜除油除铁机组的水温偏低,不能满足陶瓷膜除油除铁机组要求。但温度升高后,由于离子交换器衬里耐温不能高于60℃,又存在离子交换器衬胶不能适应的问题(见图1)。

5 解决方案

为保证全部凝液吸收利用,满足除油除铁机组85~95℃的最佳运行温度,经分析讨论最后确定进行如下改造。

(1)减少外网凝结水与除盐水板换的换热量,确保换热后凝结水温度在85~95℃。如系统来的凝结水温度较低,则不与除盐水板换换热。提高除油除铁机组的进水温度,不仅可大大提升除油除铁机组的通量,而且可增加除油除铁机组的自清洗能力,延长化学清洗周期。

(2)为满足混床进水温度要求,在凝液中间水泵出口至活性炭纤维吸附罐进口之前增设换热器,将水温降到60℃以下再进入混床。

(3)在凝结水泵之后,除油除铁机组的进口之前增设保安过滤器(双联一开一备),避免机械杂质、沉淀物等进入除油除铁机组。

(4)设置系统外网来水油含量超标在线监测仪(AIAS1003)报警,发生报警时要及时切入旁路,减少对除油除铁机组的油冲击。

6 改造后的工艺流程简介

外网凝结水经原除盐水板换热至85~95℃进入凝结水罐(CL-201)内,出水由凝结水泵(P-201A/B)加压进入新增的保安过滤器(PK-203A/B)后,再进入除油除铁机组(PK-201A/B)进行处理,处理的产品水进入凝液中间水罐(CL-203)。

通过凝液中间水泵(P-202A/B)提升进入新增的换热器(E-201A/B)降温至60℃以下,再进入活性炭纤维吸附罐(SR-201A/B)和混床(PK-202A/B),处理后进入凝结水除盐水箱(CL-202)。

流程示意图(见图2)。

7 结语

(1)陶瓷膜除油除铁机组的进水温度与产水量变化关系几乎呈线性关系,随着进水温度的提高,产水量逐步上升,提高进水温度对除油除铁装置提高产水量有明显效果,最佳工艺控制温度为85~95℃,所以日常运行中,应将进水温度控制在85℃以上。

(2)由于陶瓷膜除油除铁装置没有吸附材料,不存在吸附饱和问题,所以当通量低于设计通量的40%时应当及时进行化学清洗,清洗后可完全恢复通量,并不影响油铁的去除效果,且有利于提高产水量及优化运行周期。

(3)在日常运行中,做好在线含油分析仪表的监控和维护工作,应尽量避免来水油超标对机组的冲击。

[1]马晓雁,等.微孔陶瓷材料在水处理中的应用[J].中国陶瓷,2003,39(6):49-51.

[2]袁红奎.陶瓷膜凝结水除油除铁装置研究与应用报告.北京嘉邦环保工程技术有限责任公司,2011,10.

[3]娄军杰.宁夏石化公司除油除铁机组实验报告.北京嘉邦环保工程技术有限责任公司,2012,5.

[4]娄军杰.宁夏石化公司凝结水除油除铁系统完善方案.北京嘉邦环保工程技术有限责任公司,2012,9.

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