真“计量”换来真效益
2013-08-30○文/王宾
○文/王 宾
齐鲁石化炼油厂对生产物料“量入计出”,外供能源收费“滴水不漏”,坚决堵住漏洞降低能耗。去年,炼油厂挽回原油途耗损失2670吨和天然气损失196吨,增加外供能源收费1100万元。
计量是单纯的数据统计,还是企业管理的重要组成部分?在齐鲁石化炼油厂,这个答案是后者。
“我们不光要读读数据做做统计,还要凭借专业优势为生产出计谋、做规划,让技术指标逐步优化,为企业效益增长做贡献。”齐鲁炼油厂计量中心主任李波说。
这两年,这个厂计量部门在做好“核算统计”的同时,主动把计量工作融入到生产经营管理中,把入口、管出口,对生产物料“量入计出”,对外供能源“量长较短”,对生产优化“量体裁衣”,使企业经济运行水平进一步提高,原油储运损耗率、天然气损耗率、外供能源收费率等多项关键指标大幅优化。仅2012年,这个厂就挽回原油途耗损失2670吨,天然气损失196吨,增加外供能源收费1100万元。
●把入口,管出口。齐鲁石化炼油厂计量人员严格把好计量关。 供图/孙立业
“量入计出”减少损失
对一个千万吨级的炼油厂来说,每年一进一出就是近两千万吨的物料,计量误差稍大,就是数千万甚至上亿元的损失,计量工作“量入计出”的重要性可见一斑。“尽管有合理误差范围,但我们要做的就是要把误差值降到最小。这单单靠统计是做不到的,还得从计量管理上想办法。”李波说。
据李波介绍,目前在国内的炼油企业,“原油劣质化”是一个加工趋势。但这同时也带来一个问题,由于开采、输送影响因素复杂,劣质原油含水、含杂质越来越多,无形之中增加了原油损失,有时候能占到加工损失的60%。“原油的计量数据,需要供油单位报送,只要误差合理,以前我们也不会斤斤计较,现在我们却要多问几个‘为什么?’”李波说。
2012年开始,李波和他的同事至少每周去一趟采油单位,每月去一次输油单位。“一是尽量摸清造成原油含水、含杂质的原因,二是共同研讨改善油品质量的办法”。最后,在各方利益都不受影响的情况下,“寻找出公正公平的利益结合点”。
经过摸排调研,齐鲁炼油计量中心提出了“在陆上原油中掺稀油”的建议,并立即付诸实施。截至目前,每月的稀油掺入量已达到40%左右,使原油密度同比降低6.5千克,酸值降低一半,机械杂质同时大大减少,按全年加工量计算,减少原油损失1万余吨。
对于近两年进口原油高含水问题,他们加强与相关单位的联系协调,及时更新计量采样设备,制定了“原油高含水预警预防措施”,并与相关单位达成计量协议。2012年11月2日,齐鲁石化进口原油再次出现高含水的现象,炼油厂计量中心根据达成的计量协议,在结算量中扣水达到854吨,避免了原油途耗的上升。
有效地计量管理,让关键经济技术指标“越来越好看”,仅“原油储运损耗率”一项,就挽回原油损失2670吨。“这是发挥计量的管理职能管出来的效益。”李波说。
外供能源收费“滴水不漏”
在齐鲁石化炼油厂47年的建厂历史中,对周边地方企业和社区的外供能源收费,一直是一个“老大难”问题,直到本世纪初,一年的外供能源收费也仅有1200多万元。“跟咱们输出的能源相比,远远谈不上规范。”李波说。
按照齐鲁石化的统一要求,李波他们逐步加强这一领域的计量管理,努力“堵住企业效益出血点”。他们采取的办法是,对外供蒸汽线路进行更新改造,在全厂建立了5个集中供汽点,将22家用蒸汽较大的企业的计量表全部移至厂内,并与全厂生产数据同步联网,全部实行密闭管理,“杜绝人为因素”。这一招使出后便立竿见影,2012年外供蒸汽量表读数比2007年增加了10万吨。“把费用收上来,就是几百万元的效益。”李波说。
他们还对54家大的用电企业电表升级改造,并且安装了防盗箱,杜绝了个别不法用户偷电的问题,2012年主供电线路线损比五年前降低50%,外供电量比10年前增长2.8倍。此外,他们对外供新鲜水进行大规模治理,共割除私接水新鲜线6条,停供1条,更新和新安装计量表16台,目前外供农村无偿用水量比2007年减少13万吨。
李波说:“通过一系列措施,我们的外供能源计量更加准确,为我们规范合理收取费用提供了支持,外供能源收费2012年达到1.3亿元,比十年前增长了十倍。”
坚决堵住漏洞降低能耗
齐鲁石化炼油厂生产工艺齐全,产品种类丰富,每年需要计量的物料几十种,涉及原油、成品油、各类小产品以及水电气等多个系统。在过去很长的一段时间里,计量部门也是习惯于“读表计数据”。“指标如何跟我们关系不大,比如个别能耗指标高,我们就是做个通报,让生产部门想办法。现在不这样了,我们得自问,从计量管理上,能不能做做工作,先堵住漏洞?”李波说。
以全厂新鲜水用量为例。2012年,计量中心对全厂新鲜水管网计量情况进行全面检查,制定了“厂内新鲜水计量表更新改造方案”,新安装11台超声波流量计,更换了使用年限长、准确度较低的11台新鲜水计量表,共完成改造41项,完成率达到85%,为全厂查漏堵漏点提供了依据,节水5.3万吨。他们还利用公司蒸汽计量管理系统,及时发现处理外购蒸汽使用存在的问题,2012年蒸汽损失率降低3%。
不仅如此,这个厂进一步加强了厂内的原油储存计量管理。他们先是加大投入,完成了36套汽车衡和18台进出厂产品计量仪表的更新,彻底杜绝了仪表“读数差不多”现象。随后又加大物料进出厂以及中间原料库存计量管理力度,修订了“铁运槽车装车损耗、定量包(灌)装产品净含量”等控制指标,有效降低了产品出厂误差,2012年减少出厂损失1600吨。
多项计量管理措施的到位,让好几个关键经济技术指标受益。2012年,该厂加工损失率、原油储运损耗率分别降低0.3个百分点,两个项目合并相当于白白捡回原油6000吨,减少成本2700万元。
“如果计量工作只满足于统计数字、指标报送,那就更像是一个只有执行力没有创造力的 ‘机器人’。如果能充分发挥计量单位的职能管理作用,对企业物料摸得清、卡得住,做到最优化进行,肯定能为企业挖潜增效做出大贡献。”这是李波从事计量工作十几年最大的感受。