重力除尘器无压差放灰技术与应用
2013-08-25周家梅
刘 进 周家梅 朱 涛 石 静
作者通联:山钢股份济南分公司炼铁厂 济南市 250101
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1.概述
高炉在正常生产的过程中,形成的荒煤气中含有大量的灰尘,这些固体灰必须进行有效收集、排放。高炉灰的一级收集装置是高炉重力除尘器,它具有结构简单,除尘效率较好,阻力损失小等特点,重力除尘器被广泛应用在高炉煤气的除尘系统中,除尘效率可以达到80%以上。
重力除尘器吨铁产生约16kg的固体灰。根据炼铁生产工艺的需要,需定期排放重力除尘器内固体灰,固体灰的排放通过重力除尘器下方的附属设备来完成。目前济钢是电动球阀、慢动卷扬清灰阀和加湿卸灰机等组成放灰装置,重力除尘器内部压力仍保持和高炉顶压同步,由于压差的存在,排放的高炉灰不断冲刷放灰设备,导致设备局部出现磨损,从每一次休风对设备进行检查发现,都有不同程度的沟槽状磨损,严重时出现小洞状磨损。
为了满足高炉高顶压、大风量的工况条件及重力除尘器高效、经济、使用寿命长的需要,开发了一种无压差、间放式放灰技术及放灰模式。
2.重力除尘器无压差放灰技术
(1)无压差排灰:从重力除尘器灰仓开始,由上而下布置(图1):重力除尘器本体、重力除尘器上排灰阀、中间灰仓、重力除尘器下排灰阀、封闭灰仓;中间灰仓顶部与重力除尘器灰仓顶部由均压管道与均压阀相连,中间灰仓顶部与封闭灰仓顶部由放散管道与放散阀相连。其工作原理类似于倒置高炉炉顶上料(无压进入有压炉内)模式,当开始放灰时,先打开均压阀,当重力除尘器内压力与中间灰仓的压力相等后,打开上排灰阀后关均压阀,当中间灰仓灰满后,关闭上排灰阀,然后打开放散阀,当中间灰仓的压力与大气压力相等后,打开下排灰阀并关放散阀,这样便实现了一次无压差排灰过程,如此循环最终放尽重力除尘器内的灰。
图1 重力除尘器无压差放灰系统
(2)控制二次扬尘:灰在排放过程中,由于落差及自然风等原因,会有扬尘产生,针对此类扬尘,设计了一种防尘伸缩罩,放灰过程中确保落灰在一个封闭的空间。防尘伸缩罩安装在下排灰阀下部,罩内部顶端安装有雾化喷头。放灰时,伸缩罩伸展开至地面,放灰过程中,伸缩罩随着灰堆高度向上移动,确保放灰过程中灰始终处在封闭的空间,伸缩罩内部的顶端雾化喷头在放灰过程中工作,对灰尘进行雾化加湿,达到控制扬尘的目的。放灰结束后,伸缩罩回缩,只占较小空间。
3.应用及效果
先后考查4座高炉,分析认为3200高炉重力除尘器最具工业试验实施条件,该重力除尘器气力输送的部分设施可以使用,充当上排灰阀及中间灰仓等;气力输送系统具备改造条件,罐体下方接口可安装下排灰阀。改造的投资少且不破坏原有气力输送的结构及功能,为此决定在3200高炉重力除尘器进行无压差放灰技术改造的工业试验。
2012年3月利用3200高炉3天中修期间实施以下改造措施:(1)增加放散阀及放散管道;(2)下罐底部平台下移,具有安装液动球阀的空间,在原平台部位安装液压站及控制系统;(3)下罐底部开口安装液动球阀,排灰口下部安装防尘伸缩罩,可根据堆灰高度进行提升,在下排灰阀下部及伸缩罩内安装喷水装置。
上述工业试验结果表明,无压差放灰技术的应用,既保持了传统重力除尘器放灰的优良特性,又有效地解决了其放灰易扬尘、因工作压力大与灰尘产生较大摩擦力导致放灰管道和放灰阀磨损快、使用时间短的缺陷;取消重力除尘器卸灰机,实现了无动力放灰,节电效果显著;同时还改善了大气及工作环境,保证职工身心健康。
2012年7月将重力除尘器无压差放灰技术应用到1#1750m3高炉KALUGIN热风炉,也取得了较好的使用效果,热风炉的煤气除尘系统运行稳定,安全可靠,经济高效。