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丙烯中的主要杂质对聚丙烯质量的影响及精制系统操作的优化

2013-08-16顾清云

科技视界 2013年1期
关键词:碱渣精制丙烯

顾清云

(神华宁夏煤业集团煤化工公司,宁夏灵武750411)

0 引言

聚丙烯是由丙烯单体聚合而成的热塑性聚合物,自1957 年工业化以来,由于性能优异、原料来源丰富且价廉易得,已成为通用树脂中发展最快的品种,成为国民经济发展和科学技术进步不可缺少的基础原料和重要物资。 在我国的聚丙烯生产厂家中,采用间歇式液相本体法生产工艺的占有很大比例,因为其具有工艺流程短、操作简单、生产成本低、装置投资小、经济效益好等特点,但由于其生产工艺的间歇性,影响产品质量的因素较多,因此导致了聚丙烯质量先天不足,一方面限制了产品的使用范围, 另一方面也给用户造成了一定的加工难度,因此如何有效地控制间歇式本体法聚丙烯质量,实现各项质量指标可调,成为此行业中一项急待解决的问题。

1 丙烯中的主要杂质对聚丙烯质量的影响

1.1 水的影响

丙烯中水主要来自气体分馏的原料液化气,由于其受冷后温度影响比较大, 因此, 丙烯中水含量变化也比较大, 从几百PPM 到上千PPM 不等。 由于AIET3 遇水会爆炸,TICL4 遇水也会发生剧列反应,因此,微量水对聚合反应的影响非常大。 为了找出水对催化剂活性的影响,我们作了大量实验,得出以下结论,如表1。

表1 水含量对高效催化剂活性的影响

表2 COS 含量对催化剂活性的影响

在生产过程中,为了保证正常的生产,通常当丙烯中水含量高时,往往采取多加活化剂和催化剂的方法,但这样势必造成产品聚丙烯中灰份高,影响其强度,特别是作为纤维料时,影响更大,抽丝时一堵拉丝板,二短丝现象严重。

1.2 硫的影响

硫对聚合反应的影响远比水大, 特别是COS 对聚合反应的更是致命的,如上表2 所示。硫对聚丙烯质量的影响,主要体现在硫含量高时,反应变差,单釜产量下降,产品灰份高,强度差,另外,聚丙烯粉料易出现结块,产品加工时气味大。

表3 CO 含量对高效催化剂活性的影响

1.3 氧的影响

丙烯中微量氧主要来自液化气中,开停工中带来年的氧也不容忽视。氧不但影响催化剂的活性,更重要的是影响聚丙烯的质量,特别是对等规度的影响比较大。 如果处理不好,就有可能出粘料。

1.4 一氧化炭的影响

对于连续法聚丙烯来说,一氧化碳一般作为终止剂。可见,其对聚合反应的影响有多大。 从上表3 可以看出, 当CO 含量超过2.5PPM时,就几乎不反应。 CO 对聚丙烯产品质量的影响,主要是由于造成活性迅速下降,产品灰份大幅度上升,强度下降。CO 主要来自液化气中。

1.5 二氧化碳的影响

二氧化碳对聚合反应的影响,远远小于一氧化碳,但二氧化碳过高时,对催化剂的定向能力,会有一定的影响。 实验表明:当二氧化碳大于10PPM 时,聚丙烯的等规度就会小于90%,产品就会发粘。

1.6 炔烃的影响

丙烯中的炔烃主要有乙炔和甲基乙炔, 它们与烷机基铝不反应,但能吸附在钛催化剂的活性中心上,从而导致催化剂斩时失活,当反应温度超过70 度,炔烃一旦解吸,催化剂活性恢复。 它们对产品质量的影响,主要是影响MI 的稳定。 因为它们要消耗一定的氢气,使得MI 偏低,MI 波动。

另外,砷含量对聚合反应的影响,也是不容忽视的。 虽然,主要是加工大庆油,生产的液化气中含砷,但它对聚合反应的影响却是致命的。当丙烯中砷含量超过40PPB 时,反应就明显变弱,达到80PPB 时,几乎就不反应。

2 精制系统操作的优化

精制系统运行的好坏是提高聚合反应水平的基础,因此为保证精制系统的运行效果,我公司要定期进行上下塔的切换工作,以便更换固碱塔的固碱,再生分子筛或再生脱氧塔。 这种上下塔整个切换包括助剂的更换、填装及再生的操作需要整组塔进行撤压、置换,需有关技术人员带领一个班组干4-8 天, 特别是当个别的阀门内漏时更不好处理,特别费时、费力,每切换一次精制塔,不但造成经济损失,而且,还会造成原料波动,进而造成聚丙烯质量波动。 因此一般不能轻易地进行整组塔的切换操作。这种种情况下易造成精制系统的超负荷工作,精制效果难免受到影响,个别时期会造成聚合反应催化剂的波动,三剂的加入量也不免增大。 为了在保证原料质量的前提下,尽量减少精制塔的切换次数,我们采取了如下措施:

2.1 坚持每个班对脱水罐脱水一次,并进行记录。

2.2 每个白班保证切碱渣一次,在碱渣排凝线上又增加一个阀后,规范了切碱渣的方法如下:在切碱渣时首先打开塔底倒淋下阀,然后缓慢开启上阀,在切碱渣过程中需用手摸阀门前后温差变化,以阀门后温度瞬时变冷为碱渣切完的判断依据。后来我们在两个阀之间的短节上又加了一个小的排凝阀,可以用来对上下两个阀进行检漏,进一步加强了操作的准确性。

2.3 对精制系统固碱塔的工艺管线进行了改造, 将上下第一个固碱塔之间增加了一条跨线, 可以在不影响任一组其它各塔使用的情况下,只切换固碱塔,以方便地对一个固碱塔进行排气柜、泄压和转换的操作,这样可及时补充第一个固碱塔消耗的固碱,大大减少后面精制塔的压力,同时能够大大减少切塔时的丙烯消耗,给精制塔的切换工作带来很大方便。

2.4 对固碱塔倒淋线改造,将固碱塔倒淋线与其他各塔倒淋线分开,防止在切碱渣时碱渣串入其他精制塔,污染精制系统。

2.5 对精制系统的各排凝保温系统以及碱渣罐采取了电伴热改造,提高保温效果,减少了蒸汽的使用量,解决了冬天下塔排碱渣冻堵的问题。

3 结束语

总之, 伴随着人们对间歇式本体法聚丙烯认识的越来越深入,特别是一些新技术的开发与应用,例如连续加氢技术的开发和氢浓度在线分析仪表的应用,间歇式本体法聚丙烯的生产质量控制必将产生一个新的飞跃,另外,最近功能聚丙烯催化剂的开发和应用,也将会有越来越多的聚丙烯专用料被我们开发利用。 有理由相信,在广大科研人员的共同努力下,间歇式本体法聚丙烯一定会有其应有的生存空间和发展空间。

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