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C800U加工中心换刀故障处理

2013-08-15肖智清

设备管理与维修 2013年11期
关键词:刀柄油压油液

肖智清

中国空空导弹研究院 河南洛阳市

1.故障现象

1台德国C800U加工中心,刀具换刀时主轴移动到换刀点停止动作,此时液压换刀信号正常但无法换刀,数秒后发出换刀超时报警,切换到手动模式松刀,刀具无法松开。

2.故障处理

C800U加工中心的换刀装置由油压系统控制,最初判断是压力不够,但系统未安装压力表,无法确定压力值。打开油箱,确认油位在正常范围,清空并更换油箱内油液,开机后启动自动换刀,故障依旧,可排除油液黏稠引起换刀故障的可能性。观察Y6、Y7、Y28的油压信号和相连接的K6、K7、K28继电器,两者在换刀超时前均正常,可排除元器件故障。

打开系统后台,切换到手动换刀模式,进入PLC输入信号界面,查看I6(无刀夹紧)、I7(有刀夹紧)和I8信号(松刀)。点击松刀按钮后I8由0置1,数秒后I8信号由1置0,I7信号为1,判断是夹紧机构故障。开启手动换刀模式,按下换刀键,一人用手握住刀柄,另一人用榔头轻轻敲击刀具中部,此时刀具松开。发现刀具与夹紧机构处有异物和轻微锈蚀。清洁刀具的刀柄部位,涂抹防锈油后回装到机床上,换刀动作恢复正常。

数控设备经常出现刀具换刀故障,大部分是刀架松开装置故障,处理较为简便,而有些是主轴下部的夹紧机构故障,就要拆下主轴,处理起来较复杂。若故障原因误判,又会给维修工作带来更多麻烦。因此对于主轴换刀故障,可先排除刀柄异物或锈蚀的情况,有时可使维修工作变得简单。

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