BHW35厚壁热成形封头焊缝性能的恢复
2013-08-08岳晓露雷玉川河南神州重型封头有限公司
文/岳晓露,雷玉川・河南神州重型封头有限公司
BHW35厚壁热成形封头焊缝性能的恢复
文/岳晓露,雷玉川・河南神州重型封头有限公司
随着装备制造业的发展,大型厚壁封头多采用先拼接后热压成形,焊缝在成形过程中经过高于上转变温度进行加热,强度就出现了下降。解决措施是通过调整热处理工艺来达到焊缝的性能要求,同时在焊材选择上应该考虑产品热处理对焊缝力学性能的影响。
2012年河南神州重型封头有限公司(以下简称神州封头)承接一批SR2050mm×58mm材质BHW35球形封头制作任务,数量4件。由客户焊接后运到神州封头进行压制。整体热压成形后,按用户提供热处理工艺进行性能恢复热处理,随后对随炉焊接试板进行力学性能检测。力学性能试验结果显示抗拉强度不合格。
材料简介
球形封头使用的是德国BHW35钢,相当于国产13MnNiMoR,中低温压力容器用钢板,广泛应用于石油、化工、电站、锅炉等行业,用于制作反应器、换热器、分离器、球罐、油气罐、液化气罐、核能反应堆压力壳、锅炉汽包、液化石油气瓶、水电站高压水管、水轮涡壳等设备及构件。一般在正火加高温回火状态下使用,组织为回火贝氏体加铁素体。表1为BHW35钢母材化学成分。
■ 表1 母材化学成分
封头成形过程
用户产品焊接焊材选用H08Mn2MoA(φ4mm),SJ101,J607,封头经过950~1000℃加热成形后,产品成形良好,经过910~940℃正火+620~650℃回火处理后,对随炉试板进行检测,结果见表2。试验结果显示,产品焊接试板的抗拉强度远低于575~735MPa的标准规定值。
原因分析
对于以上的不合格报告,神州封头使用母材试板、焊接试板进行了一系列的模拟试验,并对相应的试板做力学性能实验,从中查找造成该种结果的真正原因。
■ 表2 初始情况力学性能试验结果
■ 表3 焊态试板力学性能试验结果
■ 表4 使用H08Mn2NiMoA焊丝力学性能试验结果
■ 表5 模拟试验力学性能试验结果
⑴原材料进行复验。原材料的抗拉强度实测平均值为723MPa,首先排除原材料的不合格原因。
⑵焊态试板复验。使用客户提供的原焊材,重新焊接试板,共焊接4副,对其中1副焊态试板进行复验,抗拉强度平均值为685MPa。
⑶热处理后的试板复验。对剩余的3副焊接试板,模拟封头冲压加热、正火、回火,复验结果见表3。
⑷重新选择焊丝。使用H08Mn2NiMoA焊接试板4结果,其中1副焊态复验,抗拉强度平均值为730MPa。另外3副试板重复封头制作及热处理工艺,复验见表4。
综上,造成焊缝强度低的主要原因是经过高温热处理后的焊缝强度,均低于焊态的焊缝强度。焊材选择强度级别偏低,没有考虑到冲压加热及热处理对强度的损失。
模拟试验
由于焊缝强度低于标准要求,按正常程序恢复焊缝性能需客户将焊缝全部去除,采用手工焊接方式重行预热、焊接和焊后热处理,焊接任务量很大且焊接变形不易控制、工期长,为了保证产品性能合格,神州封头希望通过改变热处理工艺恢复焊缝力学性能合格,制定了模拟试验方案。
具体方案为:⑴选用与产品同样的焊材及相同的焊接工艺焊接产品板,试板经过950~1000℃冲压加热模拟热处理过程;⑵焊接试板进行正火(加速冷却)+620~650℃回火处理;⑶对焊接试板进行力学性能检验,见表5。实验结果显示,正火(加速冷却)起到了细化晶粒,提高珠光体的弥散度和伪共析体的数量,减少铁素体来提高强度,同时改善了韧性可以恢复焊缝性能。
■ 表6 封头模拟试验后复验结果
经过对产品进行正火、回火处理后,在封头开孔部位取样进行复验,复验结果见表6,封头力学性能试验完全符合标准规定值。产品与设备焊接后,运行良好,满足产品使用要求。
结束语
热成形封头焊缝焊材选择应考虑材料与焊缝强度的损失,并选取高于母体的焊材,保证产品性能。基于以上案例,得到的结论是:该材料可以通过正火(加速冷却)+回火热处理改善和恢复材料和焊缝力学性能;需拼接后热成形封头其焊接工艺评定应与封头加热及热处理过程一致,正确选用焊材与焊接参数。