中薄板坯表面裂纹及预防
2013-08-05赵建平霍彦朋王硕明朱立光
赵建平,霍彦朋,王硕明,朱立光
(1.河北联合大学冶金与能源学院,河北省现代化冶金技术重点实验室,河北唐山063009;2.河北钢铁集团唐山钢铁有限责任公司,河北唐山063016)
0 引言
为了适应日趋严峻的市场竞争,在提高唐钢的整体产品质量的同时,应坚持产品质量的持续稳定性,做到与用户更紧密的结合在一起,所以必须要求工艺、设备和自动化系统具有可靠、稳定、准确的控制能力[1-4]。本次技术改造主要针对1700生产线表面纵裂纹质量缺陷进行原因分析,针对不同原因从设备、工艺等方面进行优化,达到1700线成材率的进一步提高。
1 不同钢种表面裂纹产生原因
纵裂纹缺陷为1700线连铸连轧工序主要缺陷,2009年其判开发比例为0.20%,占总缺陷比例的45%。通过对板卷裂纹分析,主要原因为连铸铸坯存在裂纹,轧机轧制后不能愈合,形成沿材料轧制方向的不连续缺陷,其长度和深度各异,表观为非平直的较细暗线。板卷和铸坯裂纹缺陷如图1所示:
图1 板卷和铸坯裂纹缺陷
1.1 低碳系列(SPHC等钢种)
SPHC裂纹主要集中在开浇头坯和换水口过程中,主要是由于液面波动导致弯月面处化渣不好,致使初生坯壳薄厚不均,铸坯表面产生微裂纹。
1.2 中碳系列(SS400B、NA等钢种)以及中碳合金系列(Q345B等钢种)
1)设备问题:结晶器振动差、铜板表面质量与铜板冷却差、二冷水冷却不均(喷嘴堵塞或扇形段漏水)、扇形段积渣、扇形段对弧等原因导致的热应力与机械应力增加,使铸坯产生微裂纹。
2)钢水问题:各别炉次钢水S、N含量较高,导致形成硫化物或氮化物在晶界析出。
3)生产节奏问题:拉速波动导致的结晶器内钢水流场不稳定,影响初生坯壳生长。
1.3 低碳合金钢系列(管线钢、汽车大梁钢等钢种)
此类钢种碳含量一般处在包晶区边缘,凝固过程中发生包晶反应,铸坯容易产生微裂纹;同时对设备要求比较高,例如一、二冷的冷却、结晶器振动、扇形段状态。
2 纵裂纹主要控制措施
2.1 优化扇形段辊面设计
扇形段为铸机二冷设备,在浇注过程中主要问题集中在喷嘴堵塞,扇形段死辊导致积渣,划伤铸坯等情况,恶化了二冷效果,对铸坯表面和内部质量产生较大影响。扇形段积渣多集中在零号扇形段前三排辊和结晶器足辊,积渣主要是由于辊子不转和辊面表面粘渣,扇形段辊子不转的原因主要为辊子受热导致甘油润滑效果变差。为解决此类问题,采取的措施如下:
1)优化零号扇形段使用寿命,目前控制为10~15天进行更换检修。
2)开浇过程中,提快结晶器足辊以及零号扇形段上半部分的给水时间。
3)优化结晶器足辊和零号扇形段前三排辊面,适当提高结晶器宽面足辊水量。
喷嘴堵塞主要是由于二冷水质差,导致夹杂物较多(目前已提高二冷水质),同时二冷水管道和二冷气锈蚀严重,导致铁锈堵塞喷嘴。为解决此类问题,对二冷管道进行更换,由碳钢管道更改为不爱锈蚀的不锈钢管路,同时加强喷嘴检查与更换力度,减少喷嘴堵塞。
2.2 稳定钢水成分
控制C含量主要是控制避开包晶区,减少铸坯凝固时发生包晶反应导致铸坯裂纹。例如浇注T510L钢种时,在成分允许的范围内,C含量尽量控制中下限。钢水中S、N对裂纹有较大的影响,主要是形成硫化物和氮化物在晶界析出,轧制后形成裂纹缺陷。
以SS400B为例,图2为钢水C、B、N、S含量对裂纹的影响。目前浇注SS400B时,钢水成分按中下限控制。
图2 钢水中元素含量对裂纹的影响
2.3 优化结晶器振动
结晶器振动直接影响保护渣的流入,容易导致铸坯粘结和铸坯裂纹,图3为比例阀与伺服阀振动时位移曲线及对偏摆的影响。1700线连铸结晶器振动采用液压振动,其液压阀使用比例阀,但比例阀使用过程中存在振幅衰减大,偏摆大的缺陷。目前更改为伺服阀,大大改善了结晶器振动,振幅衰减量降低50%,偏摆量降低约50%。
图3 比例阀与伺服阀振动时位移曲线及对偏摆的影响
2.4 铜板镀层改进
全镀层结晶器使用过程中,渣线部位(弯月面处)经常发生镀层脱落情况,导致粘结漏钢事故,因此目前使用的铜板采用上口裸镀,即铜板上沿往下200~250mm处使用裸铜,很好的解决了镀层脱落情况,减少了因镀层脱落导致的铸坯裂纹。同时,各别结晶器内部氧化铁皮严重,导致水槽堵塞,影响铜板传热,也会导致铸坯裂纹。图4为结晶器内堵塞的氧化铁皮,图5为铜板镀层脱落。
针对以上情况,加强结晶器检查力度,合理使用结晶器,控制结晶器使用寿命,下线后结晶器进行解体冲洗,防止氧化铁皮等夹杂物生成。
2.5 稳定结晶器液面与拉速
浇注过程中,液面波动对弯月面处坯壳生长有较大影响,拉速波动会影响结晶器内钢水流场,从而影响铸坯表面质量。
通过与液面自动控制厂家结合,对涡流液面自动控制系统的参数进行优化,对电动缸控制机构进行调整,目前正常浇注情况下,液面波动由±3 mm降低到±1.5 mm。浇注过程中采用恒拉速控制,减少拉速波动,恒拉速率由以前的75%提高到目前88%。
3 结论
1)喷嘴堵塞、死辊积渣等情况,对铸坯表面和内部质量产生较大影响。
2)稳定钢水成分,减少钢水夹杂物,控制钢水C、S、N、B等含量可以减少铸坯表面缺陷。
3)优化结晶器振动,减少振幅衰减、偏摆,使用伺服阀比使用比例阀振幅衰减量降低50%,偏摆量降低约50%。
4)对涡流液面自动控制系统的参数进行优化,对电动缸控制机构进行调整,液面波动由±3 mm降低到±1.5 mm,恒拉速率由以前的75%提高到目前88%,提高了铸坯表面质量。
[1] 秦影,刘辉霞等.连铸坯低倍缺陷的产生原因及控制[J],河北冶金,2004,142(4):41-43.
[2] 朱世维,张秀云等.中厚板中间裂纹的研究及预防措施[J],金属铸锻焊技术,2010,(5):183-186.
[3] 张典红,吕世霞等.中厚板表面裂纹控制[J].天津冶金,2010,(3):19-21.
[4] 刘志勇,王振宗等.连铸坯材的低倍检验[J].冶金标准化与质量,1997,(9):28-32.