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降低分子筛切换损失

2013-06-25潘新卿狄鹏胥波葛功训

中国信息化·学术版 2013年3期
关键词:分子筛

潘新卿 狄鹏 胥波 葛功训

【摘 要】分子筛运行方式是否合理,可能造成制氧机能耗增加,优化分子筛的运行周期以及运行时间能够有效降低运行成本。简介制氧机组的分子筛运行周期优化调整,降低切换时造成的能耗损失,最后总结由此获得的体会。

【关键词】分子筛,运行成本,切换损失,吸附时间,升压

【中图分类号】TF341 【文献标识码】A 【文章编号】1672-5158(2013)03-0041-01

一、前言

分子筛吸附系统,是制氧机净化空气中的水、乙炔、二氧化碳和其它有害杂质的主要设备,保证空分系统工艺需要和运行安全。分子筛切换过程会造成一部分的空气量不能进塔参与精馏,即切换损失,同时空压机能耗增加。莱芜天元气体有限公司现有22000Nm3/h机组4台套,合理调整分子筛的运行时间能够有效降低运行成本,创造可观的经济效益和社会效益。

二、分子筛系统概况

分子筛吸附器由杭氧制造,为卧式筒体、双层床的结构,内设支撑栅架,以承托分子筛吸附剂。铝胶由温州精晶氧化铝有限公司生产,型号为:WHA—103,分子筛由上海环球分子筛有限公司(上海UOP)生产,型号为:13xAPG。分子筛纯化系统由两只吸附器、电加热器、阀门、管道和自动切换控制系统组成。工作原理是利用吸附和再生的过程,实现连续运行。被压缩的空气经预冷系统冷却到一定温度后,自下向上通过分子筛吸附器,空气中所含有的水、二氧化碳、乙炔等杂质相继被吸附清除,净化后的空气进入冷箱中的主换热器。首先将分子筛用热空气或氮气进行活化处理,活化后的分子筛具有吸附能力,达到接近饱和时,转入再生阶段,首先均压回收部分空气,再放空至常压,用纯化后的气体加温后反向通过床层,使分子筛得到再生。床层达到再生要求的温度后,转入冷吹降温,完成再生全过程,就进入吸附阶段,通过均压升压,正式进入吸附过程。整个运行过程"吸附——切换——再生(包括冷吹)——切换——吸附"全部按照预先设定的程序运行的。采用两只吸附器交替使用,一只工作时,另一只再生。

三、优化前运行情况及能耗分析

1.充压阶段

原有充压时间为20分钟,分5个梯度,空压机每个梯度增加4%的二级进口导叶开度,增加6%的一级导叶开度,空压机电流增大9A,整个升压过程对空分装置持续影响7600Nm3/h的空气量,无法进入空分装置参与精馏,造成能耗增加以及氧、氮、氩产品产量降低,同时职工操作压力增大,容易造成工况波动。

2.加温阶段

每次加温时间90分钟,加温再生气量为20000Nm3/h,电加热器功率为450kW。冷吹时间为120分钟,冷吹再生气量为22000Nm3/h,冷吹末期的出口温度为31℃。原有再生周期为240分钟,以8天为1计算周期,每周期内共加温再生48次。冷吹峰值达到128℃,正常设计冷吹峰值≥80℃即可,经过计算可以得出加温时间存在富余,分子筛设计解析热大于实际解析热,分子筛在吸附阶段未达到饱和状态,且吸附容量远远大于应用吸附容量。

四、优化情况及效果

由于分子筛吸附容量远远大于应用吸附容量,同时工作时出口CO2含量从未出现升高趋势,我们对7#制氧机进行了5次试验,每次吸附时间增加6分钟,试验结果如下表:

1.充压阶段

充压时间由20分钟增加至30分钟,分5个梯度。空压机每个梯度增加的二级进口导叶开度由4%变为1%,增加的一级导叶开度由6%变为2%,空压机电流增大量由9A减小至1A,整个升压过程对空分装置持续影响的空气量由7600Nm3/h减少至2000Nm3/h,无法进入空分装置参与精馏的空气量减少,对能耗及产量造成的影响减小,同时职工操作压力减小,工况趋于稳定。

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