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阶段时间对CMICAO工艺低温运行特性的影响

2013-03-05朱光灿雷晓芬吕锡武

土木与环境工程学报 2013年2期
关键词:硝化氨氮水质

朱光灿,雷晓芬,许 卓,吕锡武

(1.东南大学 能源与环境学院,南京210096;2.东南大学 无锡太湖水环境工程研究中心,江苏 无锡214135;3.中蓝连海设计研究院,江苏 连云港222004)

多点交替进水阶式A2/O工艺(Commutative multi-influent cascade A2/O,CMICAO)是东南大学借鉴UNITANK与A2/O工艺的优点,基于传统的生物硝化反硝化脱氮、好氧吸磷、厌氧释磷原理,应用同步硝化反硝化、反硝化除磷等氮磷去除技术,研发的新型生活污水活性污泥脱氮除磷工艺[1-2]。该工艺在常温下的除磷率和脱氮率分别达到90%和74%以上[1],但实际进水水质波动较大,在低温下未实现高效脱氮除磷。

pH、ORP(Oxidation-Reduction Potential)、DO(Dissolved Oxygen)以 及 OUR(Oxygen Uptake Rate)等控制参数通常用于营养物的生物去除过程[3]。通过监测这些控制参数,可以确定硝化和反硝化过程的终点[4-9]。Wang等[10]报道 ORP、pH 及DO的变化与营养污染物中的动力学变化有极好的相关性,因此可采用实时控制技术根据进水水质和反应进程进行自动调整,实现工艺的优化运行。

CMICAO工艺的各反应池从阶段1至阶段6执行不同功能[1],氮磷去除效果受阶段运行时间变化的影响较大,笔者研究低温下阶段运行时间的优化设置,探讨各阶段各反应池水质变化与pH、ORP、DO等状态参数的相关性,寻找各阶段反应始末对应的环境变量特征点,提出适合本工艺的优化控制策略,实现有效脱氮除磷。

1 实验材料与方法

1.1 实验用水与装置

试验用水取自常州市清潭污水处理厂进水集水井,COD、TN、氨氮和TP浓度分别为163.2~382.7、34.0~57.9、25.2~42.1和2.6~4.8mg/L。

试验装置如图1,5个反应池容积均为47L。装置运行由PLC控制,分上下2个对称的半周期,分别由阶段1至3和阶段4至6组成[1]。

图1 试验装置示意图

1.2 实验方法

实验条件:水温8~10℃,水力停留时间16h,泥龄13d,气水比24,污泥浓度2 680~3 560mg/L,污泥回流比30%。采用所设置的阶段运行时间(见表1),研究其对污染物去除率的影响,以及水质参数变化与状态参数变化的相关关系。每次调整实验方案,待系统运行稳定后,每隔30min取各池混合液,用0.45μm滤膜过滤后测定TN、氨氮、NO3--N和TP,分析水质随阶段1运行时间的变化,并记录各池DO、ORP、pH的变化。

表1 阶段运行时间设置方案 h

1.3 分析方法

分 析 项 目 有 COD、BOD5、TN、TP、氨 氮、NO3--N、NO2--N、MLSS,采用国家标准分析法测定[11];DO 采用便携式溶氧仪(DO-24P,DKKTOA Co.,Japan)测定,ORP、pH 采用便携式pH、ORP测量仪(HM-21P,DKK-TOA Co.,Japan)测定。

2 结果与分析

2.1 阶段1和阶段4运行时间优化

1#池在阶段1进水、缺氧反硝化。如图2(a)所示,由于初始DO浓度高,发生硝化作用,氨氮上升较慢。当DO降到0.5mg/L以下,氨氮上升趋势快于TN,且NO3--N浓度急剧下降,反硝化作用明显,并产生碱度,硝态氮被还原为氮气,pH曲线缓慢上升;反硝化结束时,NO3--N与pH变化趋于平稳,同时ORP明显跌落。由1#池阶段1运行曲线可知,1#池完成反硝化功能适宜的运行时间为150~180min。

2#池在阶段1进水、厌氧释磷。如图2(b)所示,2#池进入阶段1后,DO始终为0,ORP下降并保持在-100mV以下,释磷过程中ATP在有关酶的催化下水解生成ADP,放出H3PO4和能量。阶段末TP浓度稳定在6mg/L左右,释磷结束,ORP曲线下降趋缓。由2#池阶段1运行曲线可知,2#池完成释磷功能较为适宜的运行时间为120~150min。

3#池在阶段1的功能是好氧硝化及去除有机物。如图2(c)所示,在起始60min内TN下降,氨氮也快速下降,发生同步硝化反硝化过程[12-14]。之后由于2#池进水流入3#池,TN逐渐回升。但120min后2#池TN、氨氮浓度仍不断提高,而3#池氮的3项指标基本保持稳定,说明阶段1后期进入的氮基本是通过同步硝化反硝化作用去除的。100min左右NO3--N曲线上升趋缓,TP曲线下降趋缓,硝化和吸磷结束,pH曲线由下降转为逐渐上升,同时ORP和DO由上升趋于平稳。若以3#池完成硝化和吸磷为标准,阶段1的运行时间为90~120min。

4#池在阶段1功能是进一步缺氧反硝化。DO为0.5mg/L左右时,4#池硝化作用很弱,故4#池TN和氨氮浓度的同时降低主要是由于3#池推流进水的稀释作用,而非同步硝化反硝化作用。由于3#池推流进水中NO3--N 浓度后期稳定在6mg/L以上,且回流污泥带入大量NO3--N,而4#池中NO3--N浓度变化很小,故4#池中存在较强的反硝化作用。4#池ORP在阶段一持续稳定下降,缺氧条件较好。

图2 1~4#池在阶段1污染物浓度和状态参数变化

综合考虑阶段1各池功能,并附加30min左右的保护时间应对水质变化,在试验水质条件下,阶段1、阶段4较为适宜的阶段运行时间为3h。

2.2 阶段2和阶段5运行时间优化

1#池在阶段2的功能为进水、厌氧释磷。如图3(a),DO保持为0,厌氧环境好,120min TP曲线上升趋缓,基本完成释磷,ORP曲线由下降转为平缓,可作为释磷完成的标志。若以1#池释磷结束为功能完成标志,阶段2的时间应为120~150min。

2#池在阶段2的功能为好氧硝化、去除有机物。在120min前氨氮和TN浓度均迅速下降,如图3(b),且2#池中无TN积累,说明DO较高时仍可去除部分TN。故本工艺发生的同步硝化反硝化作用一方面可能是由于DO浓度低,导致污泥絮体内产生DO梯度,形成好氧-缺氧微环境,在絮体外缘进行好氧硝化反应,同时在絮体内部进行缺氧反硝化反应[15-16],另一方面也可能存在好氧反硝化菌[17]。120min NO3--N 上升趋缓,硝化基本完成。由于硝化作用时氨氮被氧化,并消耗碱度和DO,故硝化结束时,ORP和DO曲线由上升趋于平缓,pH也由下降转为缓慢上升。从2#池完成硝化的功能来看,阶段2的阶段时间应在120min以上。

3#池在阶段2的功能是进水、缺氧反硝化。如图3(c)所示,由于上一阶段3#池好氧,阶段2初期池中DO较高,在起始30min氨氮上升较慢,NO3--N浓度基本没有降低,故发生硝化作用。随着DO下降,硝化现象减弱,反硝化逐渐增强,大量NO3--N被还原为氮气,并产生碱度。120min后NO3--N浓度基本不变,反硝化完成,ORP曲线明显跌落,pH曲线开始下降。若以3#池完成反硝化为阶段结束标志,则阶段2时间应在120min以上。

4#池在阶段2的功能是厌氧释磷。由于有机物浓度很低,故释磷现象不明显。但在前90min,氨氮和TN浓度均下降,而NO3--N浓度无明显上升,故存在同步硝化反硝化。当DO降至0,TN和氨氮浓度开始因3#池推流进水而缓慢回升。150min TP上升趋缓,释磷结束,ORP和pH下降趋缓。若以4#池完成释磷为标志,则阶段2时间应在150min左右。

综合考虑阶段2各池功能的要求,并附加30min左右的保护时间应对水质变化,在试验水质条件下,阶段2、阶段5较为合适的阶段时间为2.5h。

2.3 阶段3和阶段6运行时间优化

阶段3为过渡阶段,主要作用是使各池顺利转换到下半周期,并使1#池达到出水前池的状态和水质要求,为向阶段4转换做准备。

图3 1~3#池在阶段2污染物浓度和状态参数变化

图4 1#~3#池在阶段3污染物浓度和状态参数变化

1#池在阶段4为出水前池,须在阶段3使水质指标和状态参数达到出水前池的要求。如图4(a),由于1#池在此阶段不进水,通过曝气,氨氮、TP浓度迅速下降,TN也明显下降,说明出现同步硝化反硝化作用。各污染物指标在90~120min趋于平缓,TN、氨氮、NO3--N、TP浓度分别与5#池各污染物浓度十分相近,故可转换为出水前池。90min后NO3--N曲线上升趋缓,硝化基本结束,pH由下降转为平缓上升;DO和ORP达到了作为出水前池的标准,因此阶段3的阶段时间应大于90min。

2#池在阶段3功能为进水缺氧反硝化。由于上一阶段2#曝气和本阶段1#池好氧,且回流污泥带入高DO的混合液,使得前60min 2#池硝化作用较明显,如图4(b)。当DO降到0.5mg/L时,NO3--N下降速度增大,120min后反硝化基本结束,ORP曲线突然跌落。2#池在本阶段主要是为了向下半周期转变,仅需要达到缺氧状态,故阶段时间控制在90~120min左右。

3#池在阶段3的功能为厌氧释磷。如图4(c)所示,2#池推流进水中TN和NO3--N浓度高于3#池,但3#池氮的各指标浓度变化不大,故3#池中存在反硝化现象。由于上一阶段为进水池,积累的有机物对释磷较有利,但因池内仍有残余DO,故TP在60min后才明显上升,120min后基本完成释磷,ORP曲线由稳定下降趋于平缓,pH曲线缓慢下降。3#池在本阶段主要是为了向下半周期转变,仅需要达到厌氧状态,故阶段时间控制在90min以上。

4#池在阶段3功能为厌氧释磷。但由于本阶段仅从2#池进水,4#池所能获得的有机物极少,故反硝化、释磷的作用在本阶段中均没有体现。各状态参数也基本处于平稳状态,无较大波动。但可顺利向阶段4的厌氧进水转变。

综合考虑阶段3各池向阶段4状态转换的要求,并附加30min左右的保护时间应对水质变化,在试验水质条件下,阶段3、阶段6较为合适的阶段时间为2h。

2.4 5#池在阶段1~3的水质变化

5#池在阶段1~3是沉淀池前的最后一个反应池,功能为好氧吸磷及进一步降解有机物。由图5知,在阶段1运行时间为3h时,TN、氨氮、NO3--N、TP浓度分别为10.2、1.7、7.6、0.7mg/L;阶段2运行时间为2.5h时,TN、氨氮、NO3--N、TP浓度分别为10.0、1.4、7.6、0.8mg/L;阶段3运行时间为2h时,TN、氨氮、NO3--N、TP浓度分别为10.1、1.1、7.4、0.8mg/L。在上半周期内,5#池出水水质稳定,并且池内ORP、DO分别保持在120mV和6mg/L以上,沉淀池在不搅动情况下基本不释磷,保障出水水质。

图5 优化阶段1~3运行时间内5#池污染物浓度变化

3 结 论

1)水温8~10℃,在水力停留时间16h、泥龄13d、气水比24、污泥浓度2 680~3 560mg/L、污泥回流比30%时,阶段1至阶段6的适宜运行时间为3、2.5、2、3、2.5和2h。进水 COD 浓度163.2~382.7mg/L、TN浓度34.0~57.9mg/L、氨氮浓度25.2~42.1mg/L、TP浓度2.6~4.8mg/L,出水TN、氨氮、NO3--N和TP浓度的分别为10.1、1.1、7.4和0.8mg/L左右。

2)装置中各池反应过程与状态参数相关性较好。硝化反应需要消耗碱度以及DO,反应结束时,pH由下降转为上升,ORP上升趋于平缓,DO上升到阶段内的第2个平台期。反硝化产生碱度,反应结束时,pH由上升趋于平缓并略有下降,ORP曲线明显跌落。释磷作用一般在ORP低于-100mV时出现,释磷结束时ORP曲线由下降趋于平缓。故可根据状态参数的变化对本工艺进行阶段运行时间的优化控制,以达到更高的脱氮除磷效率。

3)降低前好氧池DO浓度,有助于同步硝化反硝化作用的发生,提高脱氮效率,并节省曝气能耗以及减小反应池所需容积。

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