某炮身长后坐式自动炮后坐力研究
2012-11-22杨海川马咏梅董志强
杨海川,马咏梅,董志强,贺 东
(1.四川大学 成都 610065; 2.长安工业集团公司,重庆 400023 )
炮身长后坐式自动炮结构较简单,可靠性高,同时,该炮体积小,射频低,可实现单发、连发射击。与浮动自动炮不同,炮身长后坐式自动炮的炮箱和摇架是固定连接,供弹口位置基本不变,供弹可靠性比较高。但是,由于该自动炮是利用炮闩和炮身的液压缓冲簧来实现缓冲的,所以在不同温度和不同射角时,其后坐力有很大不同。在进行摇架和托架设计时,如何减小后坐力、提高摇架和托架设计可靠性是一项重要的研究课题[1]。
本文以某炮身长后坐式自动炮为研究对象,应用ADAMS软件,建立了自动炮虚拟样机,分析了不同环境下自动炮的后坐力,并为此类自动炮如何减小后坐力提供了有效的方法。
1 自动炮工作循环过程
炮身长后坐式自动炮工作原理如图1所示。炮身长后坐式自动炮主要由炮身、液压缓冲簧、炮闩卡锁、炮闩闭锁器、炮闩、炮闩复进簧和炮箱等组成,其中液压缓冲簧是由液压器和环形缓冲簧构成的复合缓冲装置。炮身和炮闩都是活动构件,击发后,炮身和炮闩一起后坐,后坐位移略大于炮弹长。开始复进时,炮闩被炮闩卡锁卡在后方为止,炮身先复进完成开锁、开闩、抽壳等动作,炮身复进终了时,通过解锁器解脱炮闩,炮闩便在复进簧作用下输弹入膛,并进行闭锁和击发[2]。
该自动炮的工作温度区间为-30℃~60℃,俯仰范围为-20°~60°。为了实现该自动炮能够在-30℃低温、-20°低射角实现连发射击功能,在60℃高温、60°高射角实现后坐力要小,从而达到提高射击的密集度和提高炮箱、摇架疲劳寿命的目的,因此就要寻求后坐部分质量、射速与后坐力之间的匹配关系,通过调整后坐部分质量,在确保自动炮能够后坐到位并顺利挂机的前提下,有效降低后坐力。
2 自动炮动力学建模
2.1 内弹道计算
内弹道受环境温度的影响较大,取3个典型温度:低温-30℃、常温20℃、高温60℃。根据内弹道计算手册,取燃速指数n为0.83,通过调整燃速系数u1,计算自动炮在3个典型温度条件下的内弹道,分析弹丸初速和膛内压力,如表1所示。
表1 内弹道计算结果表
根据内弹道计算结果,可以得到不同时期炮膛合力。
弹丸膛内运动时期合力为:
后效期合力为:
式中:p为平均膛压;ω/m为装药质量与弹丸质量之比;φ为次要功系数;φ1为弹丸旋转和摩擦次要功系数;S为炮膛横截面积;pg为炮口压力;tg为弹丸在膛内运动时间;b为时间常数。不同温度条件下炮膛合力曲线如图2所示。
根据自动炮的结构组成及工作原理,把自动炮简化成由炮箱、炮身、抛壳臂、抛壳器基座、阻铁基座、阻铁、反跳锁、炮闩、闩座、炮闩卡锁、后坐挡块、关闩锁、拨弹臂、拨弹滑架、炮弹、弹壳、液压缓冲簧前筒、液压缓冲簧后筒等18个零部件组成的多体系统。根据零部件的相互运动关系,利用ADAMS软件,建立动力学仿真模型,模拟液压缓冲簧和炮闩缓冲簧的刚度特性。
2.2 液压缓冲簧
液压缓冲簧由液压缓冲器和环形缓冲簧组成的复合缓冲装置。在炮身后坐时,环形缓冲簧先起作用,当环形缓冲簧压缩到极限位置时,液压缓冲器起作用,阻止环形缓冲簧继续压缩[3]。在复进行程过程中,由于液压缓冲器恢复速度低,对炮身复进作用很小,可以忽略不计,炮身主要依靠环形缓冲簧储存力完成复进。
在后坐时,环形缓冲簧受力为:
在复进时,环形缓冲簧受力为:
式中:x为后坐行程;F1h、F1f分别为缓冲簧后坐力和复进力;F01为缓冲簧压缩时的初力;F02为缓冲簧伸张时的初力;k1h为缓冲簧压缩时的刚度;k1f为缓冲簧释放时的刚度;x10为后坐部分压缩缓冲簧之前的后坐行程。
在炮身后坐时,液压缓冲器的阻力为:
式中:K为阻尼系数;ρ为液体密度;A为工作面积;ax为漏口面积;v为后坐速度。
在炮身复进时,液压缓冲器的阻力为:
F2f=0
炮闩缓冲簧力为:
F2=(x20+x2)K2
式中:F2为炮闩缓冲簧力;x20为炮闩缓冲簧预压缩量;x2为炮闩缓冲簧压缩量;K2为炮闩缓冲簧的刚度。
3 仿真结果及分析
该自动炮后坐部分总质量是40.7 kg,射角范围是-20°~60°。经过仿真分析,模拟了在不同温度、不同射角情况下自动炮的循环特性,分析了后坐部分质量的改变对后坐力的影响[4]。
3.1 常温0°角的后坐力
在常温0°角射击是此类火炮的常用工作模式,其内循环计算结果见图3。由图3可以看出,随着后坐部分质量的增加,后坐速度和最大后坐位移略微减小。
图4所示为完成一个射击循环过程中炮箱所受到的后坐力,后坐部分质量不增加时,缓冲簧和液压缓冲器均起到缓冲作用,后坐力会出现一个尖峰值,增加后坐部分质量4 kg后,只有缓冲簧起缓冲作用,液压缓冲器不起缓冲作用,后坐力的峰值明显降低。
表2为常温0°角时后坐质量对后坐力的影响。可以看出,增加后坐部分质量后,最大后坐行程减少,后坐力降低。
表2 常温0°角时后坐质量对后坐力的影响
3.2 低温负角的后坐力
在低温负角度射击的仿真结果见图5和图6,由于低温条件下内弹道压力小,重力对自动炮后坐有迟滞作用,会降低后坐过程的速度和后坐位移量,过小的位移量会导致炮闩无法被炮闩卡锁卡住,降低自动炮运动可靠性。
表3为低温负角时后坐质量对后坐力的影响,和常温相比,在低温负角时,最大后坐行程减少,但增加的后坐部分质量超过4 kg后,后坐行程已经接近最小后坐行程319 mm。
表3 低温负角时增加后坐质量对后坐力的影响
和图3及图4对比可知,低温负角度的后坐位移和后坐速度明显低于常温0°角,后坐位移随着后坐部分质量的增加逐渐变短,另外由于撞击液压缓冲器而产生的后坐力也在逐渐降低。当后坐部分质量增加4 kg后,最大后坐长低于320 mm,液压缓冲器不工作,最大后坐力小于6 t。
3.3 高温高角的后坐力
在高温高角条件下,由于内弹道压力大,同时后坐部分还受到重力的影响,所以后坐力较大,计算结果见图7和图8。可以看出,在高温高角射击时,后坐位移和后坐速度明显大于常温0°角,由于后坐行程较长,即使当后坐部分质量增加4 kg后,环形缓冲簧和液压缓冲器仍能起到缓冲作用。而且,增加后坐部分质量可以降低最大后坐力。由此可以得出,适当提高后坐部分质量对降低后坐力是有益的。
表4为高温高角时后坐部分质量对后坐力的影响,和常温相比,在高温高角时,后坐力大得多,但增加的质量超过4 kg后,减小后坐力的效果不明显。
表4 高温高角时增加后坐质量对后坐力的影响
4 结论
建立了某炮身长后坐式自动炮的动力学仿真模型,分析了常温0°角、低温低角、高温高角射击条件下自动炮的内循环和后坐力。结果表明,适当增加后坐部分的质量,可以在不影响自动炮内循环前提下,有效地降低后坐力。
参考文献(References)
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