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火筒式加热炉节能技术应用探讨

2012-11-15王勇大庆油田有限责任公司第四采油厂

石油石化节能 2012年3期
关键词:涂敷防垢结垢

王勇(大庆油田有限责任公司第四采油厂)

火筒式加热炉节能技术应用探讨

王勇(大庆油田有限责任公司第四采油厂)

火筒式加热炉是油田采油厂消耗天然气的主要设备,为节约成本,降低能耗,应用了火筒式加热炉的新型节能涂料和加热炉物理除垢等节能技术。文中对两种新型加热炉节能技术的应用原理和使用情况进行了介绍,并对两种节能技术应用效果进行了综合的评价,优选出有效的物理防垢设备,提出了提高火筒式加热炉天然气节能潜力管理措施,为下步节能工作提出了建议。

加热炉 涂料 防垢 节能

加热炉是消耗天然气的主要设备,大庆油田第四采油厂共有加热炉256台,随着加热炉使用时间的延长,加热炉炉效逐渐降低,天然气消耗量增加。针对上述情况,近几年对火筒式加热炉采取了节能措施。

1 节能涂料的应用

1.1 节能涂料原理

针对加热炉使用过程中加热效果不理想的情况,2007年6月11日,采油四厂对杏北1901站1号加热炉和杏北501站3号加热炉进行了新型节能涂料应用试验,取得了明显效果。

新型节能涂料的红外线吸收率高,能够吸收燃烧时产生的热量和光能,同时传导系数大,把吸收的热量透过火筒最大限度地传递给加热炉内的流体介质,既强化了加热炉火筒的吸热、传热效果,又提高了辐射传热的效率。因此,红外线新型节能涂料可以提高炉效,降低能耗,解决加热炉热洗效果不理想的状况。

1.2 节能涂料应用效果

2008年对50台加热炉实施了加热炉涂层节能改造,2009年对60台加热炉实施了加热炉涂层节能改造,即对加热炉火筒内部涂敷新型节能涂料,火筒内部前后变化见图1、图2。

涂敷前后,我们对加热炉的热效率进行了测试,涂敷节能涂料后比涂敷节能涂料前的加热炉平均热效率提高8.4%,数据见表1。

表1 涂敷节能涂料前后加热炉炉效测试

经过计算,一台加热炉年可节约用气7.06×104m3,涂敷110台节能涂料年可节约天然气为776×104m3。

2 除防垢技术的应用

2.1 加热炉结垢原因

加热炉长期高温运行,烟火管表面结垢严重,结垢导致加热炉热效率降低,燃料消耗和运行成本增加。目前加热炉的清防垢措施主要有两种,一是加防垢剂,但成本高,效果不明显;二是定期人工清理,全厂每年清理加热炉200台次,成本高。

2006—2008年,我们进行了加热炉物理防垢技术研究,总结出了影响加热炉结垢速度的因素为水质、温度、流体流速。根据加热炉结垢规律的研究成果,可以通过降低加热温度、提高流速、改变水质等措施减缓结垢速度。对于已建站,各环节流速相对固定,无法调解,因此,在生产中一是实施常温集输,降低掺水温度;二是通过物理防垢措施,改变水中钙镁离子的物理状态,减缓结垢速度[1]。

2.2 加热炉防垢设备原理及应用效果

通过现场对4种物理防垢设备的试验,优选出了分子力动态干扰场防垢设备效果最好。该防垢设备工作原理是在水中产生电磁场并频繁改变其脉冲频率,使水中的成垢离子晶体经过电磁场的调整,形成新的价电子平衡的中性原子。与带电子的原子比较,其亲和力减小,使通常形成150μm的晶体减小到20μm左右。这样晶体是结构松散的、不易附着沉积的针状物,容易顺水流带走排出。

在使用了该防垢设备2年后,该站加热炉大部分火管露出了铁,在火管上温度最高位置有少量垢,长度为1 m。原来年垢层厚度为24 mm,使用防垢设备后年垢层厚度为5 mm,目前垢层呈鳞片状,上下两层间无粘结力,和火管粘结力很弱,一碰即掉,而且酥软,容易清除,见图3、图4。

使用防垢设备两年,相应节约天然气313.5×104m3,其他节省人工清淤费用、加药费用、酸洗费用及加药装置费用和延长加热炉使用寿命的折算费用共计107.75×104元。

3 加热炉其他节能措施

1)开展了常温集输,使得加热炉在夏季使用时间大大缩短,延缓了垢的生成。对于聚驱加热炉,我们还进行一季度清一次垢,一年清4次,防止垢层过厚,造成火管散热不好开裂。

2)对联合站和转油站在用加热炉和备用加热炉,不应设定固定热洗炉,应定期进行倒炉,一是防止长期高温使用一台加热炉造成结垢严重,这样避免耗气过多和加热炉的损坏;二是倒炉后便于检查。

3)开展直燃式燃烧器辐射管技术,不仅可以有效防止火管烧损,还可以降低火管外表面温度从而降低垢的生成。

4)在烟囱的测温孔安装了测温装置,这样,工人在烧火间就可以观察烟气温度,从而可以合理控制天然气和空气的合理比例,达到天然气的充分燃烧,降低排烟温度,达到节约天然气的目的。

4 结论

1)节能涂料通过增加辐射传热效率,使加热炉传热效果增加,在使用中,炉效提高明显,节气效果好,在加热炉的使用中可大范围推广。

2)加热炉防垢设备经过几年的应用,加热炉垢层厚度明显降低,能够提高加热炉炉效,降低耗气量。

3)加热炉的节能降耗,我们还要在加热炉管理上下功夫,通过常温集输、加热炉交替使用来减缓结垢速度;提高转油站工人素质,合理控制燃烧器,提高炉效。

[1]孟祥萍.萨中油田管道及加热炉防垢技术进展[J].油气田地面工程,2009,28(2):53-55.

10.3969/j.issn.2095-1493.2012.03.006

王勇,2000年毕业于齐齐哈尔大学,材料科学专业,工程师,现从事设计管理工作,E-mail:wangy-cy4@petrochina.com.cn,地址:黑龙江省大庆油田第四采油厂规划设计研究所,163411。

2011-11-18)

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