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湿法烟气脱硫系统的烟气换热器设置分析

2012-10-15卫建英

电力与能源 2012年2期
关键词:吹灰吸收塔结垢

陈 震,张 晟,张 祎,卫建英

(1.上海市电力公司电力科学研究院,上海 200437;2.外高桥第三发电责任有限公司,上海 200137;3.上海吴泾发电有限责任公司,上海 200241;4.上海电力股份公司闵行发电厂,上海 200240)

1 脱硫系统运行概述

脱硫系统设置烟气换热器(GGH),可以降低进入吸收塔原烟气温度,减少吸收塔水耗;还可以提高净烟气温度,减缓吸收塔下游设施腐蚀,有利烟囱排放口烟羽抬升、烟气扩散及减少白烟现象。然而,设置GGH的负面影响也是显而易见的。GGH是脱硫装置中最大的单体设备,不仅占地面积大而且烟道布置复杂,初投资费用需要增加10%~15%,烟气系统阻力约增加1kPa,不仅结构复杂,容易结垢,而且维护工作量大。

倘若脱硫系统取消GGH,即原烟气喷水降温后直接进入吸收塔,经吸收塔处理后的净烟气直接从烟囱排入大气。优点是节省占地面积及简化烟道布置;降低工程投资及运行维护费用;降低电耗;提高烟气脱硫(FGD)运行可靠性。不足之处是由于进入吸收塔的原烟气温度较高,需要释放更多的热量和蒸发更多的水分才能达到绝热饱和状态,因此要消耗更多的工艺冷却水;不利于烟囱排放口烟羽抬升及烟气扩散;不利于降低污染物稀释后的落地浓度及减少水雾形成。

目前,燃煤电厂是否设置GGH的问题,在国内已经越来越成为焦点,几乎所有观点都支持取消GGH,主要原因是结垢、腐蚀和堵塞已经成为FGD系统的重大故障之一,严重影响FGD系统的安全运行。上海地区除了宝钢自备电厂和上海外高桥发电有限责任公司(以下简称外高桥一厂)以及金山热电厂设置了回转式GGH后,后续建设的电厂都取消了GGH,改为湿烟囱。取消GGH也是近几年提出并在各地电厂开始实施的,但是,长时间运行后出现的湿烟囱和烟道腐蚀,对FGD系统运行安全产生了较为严重的影响,同时也给周边环境带来石膏雨。

本文主要描述在脱硫系统中取消GGH,其带来的生产运行安全隐患和生态环境影响,提请各火电厂在建设脱硫系统时,不应盲目取消脱硫系统的GGH。

2 脱硫系统设置GGH运行分析

2.1 GGH的作用

GGH是采用蓄热加热的原理,利用脱硫前未经过处理的原烟气的热量,加热脱硫后的洁净烟气,主要有2个作用。

1)提高排烟温度和抬升烟气高度 提高烟气温度,增大了烟羽的浮力,同时也提高了烟气离开烟囱后的高度,使烟羽更好地扩散,有利防止烟羽下洗,降低污染物稀释后的落地浓度,减少水雾形成。

例如:上海外高桥一厂的2台300MW机组合用烟囱,高度为210m,在环境湿度未饱和的条件下,安装和不安装GGH时,主要污染物对地面浓度的贡献值如表1所示。

表1 污染物对地面浓度的贡献值1)0.15mg/m3

由表1数值可知,由于粉尘和SO2的源强度在除尘和脱硫后大大降低,设置GGH后其污染物对周边环境的贡献值,要比无GGH有较大幅度的下降。

2)减轻尾部烟道和烟囱的腐蚀 最初设置GGH的主要目的是为了减轻腐蚀,但众多现场实际运行表明,烟气经GGH加热后能够减轻尾部烟道和烟囱的腐蚀,如表2所示。

表2 上海地区燃煤电厂烟囱腐蚀情况

2.2 运行中存在的问题

GGH的结垢、堵塞和腐蚀是个共性问题,宝钢自备电厂、外高桥一厂以及金山热电厂的GGH都存在这些问题,对自身系统的能耗和安全性都有一定程度的降低。金山热电厂在2007年的检修中发现1号和2号FGD系统的GGH泄漏严重,如图1所示。宝钢自备电厂因设备轴承底座和转子发生偏移,GGH也发生结垢和堵塞泄漏,如图2所示。

图1 金山热电厂GGH积灰严重

图2 宝钢自备电厂GGH腐蚀严重

2.3 运行中采取的措施

为了减缓GGH的积灰和结垢,在运行中采取了多种措施。

1)加大吹灰力度 每班用压缩空气或蒸汽吹扫一次作为制度,必要时增加吹扫次数。常用汽吹或气吹不伤换热元件,不必到积重难返时,再伤害性地用高压水冲洗。若吹灰后压降仍未到设定值,可再走一遍程控继续吹灰。

外高桥一厂的FGD系统运行能基本保持GGH干净,主要原因是不断地用足量的压缩空气对GGH进行吹扫,这样虽然空气耗量很大,但能防患于未然。所以加强吹灰系统管路通畅和正常运行极为重要。

在实际运行中发现用蒸汽吹灰比用压缩空气吹灰效果更明显,并且在GGH上下都设置吹灰装置,将会有更好的效果。

2)采用高压水冲洗 当GGH的压差高达正常值的1.5倍时,用10~15MPa的高压水进行在线冲洗,这是一般GGH厂家的要求,但到1.5倍时再进行冲洗已经太晚,应定期进行检查,摸索出合理的高压水冲洗时机。采用高压水进行在线冲洗时,一定要冲洗干净,否则停留时间太长,更加难清除。

日常应保持喷嘴和管路通畅,避免被杂质和铁锈堵塞。冲洗管道不应有泄漏,这样会产生湿环境加剧结垢形成。若在线冲洗已经无法达到压降要求,只能停运FGD系统,用更高压水进行离线人工清洗。但不建议进行频繁的高压水冲洗,会对设备寿命有很大的损伤,特别是换热元件上的搪瓷镀片。

3)化学清洗 当GGH结垢太硬、太厚无法用高压水清洗干净时,只能采用化学清洗。一般采取碱洗—水洗—酸洗流程。虽然效果明显,但过程控制精细,时间较长,花费较多,对换热元件也有损害。

4)改进GGH的结构设计 如换热面高度、换热片间距、换热片材料。外高桥一厂在2011年的GGH改造中,把原紧凑型换热元件DNF(波高为8.5mm,高度为1.05m)更换为L型大通道波形传热元件(L-2波高为12mm),且降低传热元件高度(从1.05m降至0.85m),加强了GGH的吹扫能力,但在加热烟气的能力上要比原来的有所削弱。

5)加强烟气脱硫系统的运行监督 需要经常校准密度计、液位计以及避免浆液溢流,避免浆液反流到GGH。分析GGH运行数据,掌握GGH结垢规律,总结GGH运行经验,确定合理的吹扫周期和时间,把握高压水投运的时机和持续时间。

6)优化锅炉的燃烧 在烟气换热器入口处增设烟尘仪,在线监测烟气中粉尘含量,及时进行调整。提高除雾器性能,减少水滴、泥浆的带入量,减轻烟气换热器的堵塞结垢问题,提高电除尘效率。

通过采取以上针对性的消缺技术运行措施,目前上海地区各火电厂有GGH运行的脱硫系统,运行已经相当稳定,其脱硫投运率达到90%的考核要求,已经将GGH堵塞结垢影响生产运行风险降至最低。

3 脱硫系统不设置GGH运行分析

无GGH运行的脱硫装置,其排烟温度降低至50℃左右。由于进入吸收塔的烟气温度较高,需要释放更多的热量和蒸发更多的水分才能够达到绝热饱和状态。与设置GGH脱硫系统方案相比,二套脱硫系统装置工艺水消耗增加。由于不需要GGH驱动电机、密封和低泄露风机,减少了功耗,使脱硫系统烟气阻力降低,节省脱硫系统增压风机的轴功率。提高了脱硫装置运行的可靠性和可利用率,同时也减少了维护和检修工作量。

3.1 运行中存在的问题

1)给环境带来的危害 SO2和NOx的地面最大落地浓度及出现的SO2地面最大落地浓度约为设GGH时的1.5~2倍。NOx排放对电厂周围及附近区域环境有较大影响,其污染物地面最大落地浓度出现的距离距污染源的距离缩短。烟囱白烟现象加重,影响人们的视觉,同时遇到不利于烟气扩散的气象条件时,烟囱周围还可能会有小液滴产生。

2)给运行设备带来的危害 脱硫后烟气温度为40~50℃,易冷凝结露,且湿度大处于饱和,并在潮湿环境下产生腐蚀性液体。在实际运行中,湿烟囱泡沫玻璃砖脱落、连接处产生缝隙导致烟囱腐蚀甚至穿孔。

对FGD系统安全运行带来非常严重的危害,给湿烟囱造成严重的腐蚀。上海地区火电厂湿烟囱腐蚀案例如图3所示。

3.2 运行中采取的措施

1)目前采取的防腐措施主要是对烟囱内壁进行内衬防腐处理,上海地区除了两处电厂干烟囱(耐酸砖加防腐涂料)外,湿烟囱基本都采用发泡耐酸玻璃砖内衬,这是一种性价比较高的选择,钛板内衬和镍基耐蚀合金钢板内衬防腐效果好,但是价格比较高,采用钛钢内衬的烟囱成本超过5 000万元,国内还没有镍基合金钢内衬烟囱的报道。除了发泡玻璃砖,还有石洞口一厂采用的聚脲树脂涂料层,因为其烟气流速大,最高时超过30m/s,一般材料无法抵抗如此强烈的冲刷腐蚀,但是聚脲的抗热性能不够好。玻璃砖的特点是在高温和高浓度的SO2和SO3氛围中有很强的抗腐蚀能力,低的膨胀特性可耐受热冲击和高温,保温性能优异,结构紧密,防渗漏能力强,质量轻,易切割。由专用的具有抗烟气腐蚀能力的黏结胶泥黏贴。实际运行表明,发泡耐酸玻璃砖是烟囱防腐的良好材料。

图3 湿烟囱腐蚀案例

2)要注意施工时的涂抹黏贴防腐材料质量和FGD系统停机时对烟囱的维护检修。减轻出现防腐层厚度不一等施工问题的影响。在原料质量保证的基础上,施工质量问题应该是主要因素。这么多的砖块、砖缝要求全部饱满填塞耐酸胶泥是很难做到的,尤其是竖向缝。当结露的酸液渗到有空隙的砖缝中,接触到钢内筒,便是一个腐蚀点。有了腐蚀点之后,很快会扩散到其它地方,导致整个钢内筒在较短时间内全面受腐蚀。

3)烟气对烟囱表面的腐蚀与表面烟气的流动状态密切相关。对于中上部的烟囱表面,尽管烟气流速较高,但此时烟气流动状态变化比较平缓,烟气基本沿平行表面方向流动,对表面的冲刷作用相对较弱。在烟囱下部,烟气由于受气流入口的影响,局部区域气流流态变化较大,会对烟囱局部表面有较强的冲刷作用,改善烟气流动状态、烟囱底部选用耐冲蚀的材料也是比较实用的运行措施。

4)通过增设GGH来提高排烟温度,减缓烟气对烟囱的腐蚀以及对湿烟囱带来的危害,这是在当前防腐材料、施工工艺、验收不够完善时,采取的一种有效的技术措施。

4 结语

1)为了节约运行成本,采用湿法脱硫后,不加GGH运行已是大多电厂选择的方案,但这方案对烟囱内壁腐蚀性较强。由于脱硫后烟气的含水量增大,温度低于酸露点,烟气密度增加,烟囱自拔力减小使得烟气压力升高。脱硫后的烟气属低温高湿稀酸型,对吸收塔的后烟道和烟囱内壁有非常强的腐蚀性。

2)通过这几年的运行实践,对GGH的结垢、堵塞和腐蚀采取了合理的运行措施后,脱硫系统已经完全能达到环保局考核投运率90%、脱硫效率95%的考核要求。

3)根据上海地区火电厂有GGH烟囱腐蚀检查结果看,其烟囱腐蚀明显高于无GGH烟囱。

4)采用GGH烟囱的电厂,不会产生石膏雨,给周边环境带来的影响最小,符合绿色环保政策需求,但运行成本、生产的维护工作量、能耗有所增加。

5)对于无GGH烟囱的电厂,必须选用合适的防腐材料,严格的施工工艺,进一步加强烟囱维护检修力度,才能有效减缓烟囱腐蚀。

6)随着国家环保政策的日趋严谨,城市不断扩大,市区居民向郊区迁移,电厂周围居民聚集,公众环保维权意识的觉醒,湿烟囱带来的石膏雨会给上海火电厂生产和运行带来新问题,影响绿色电厂的环保理念,上海火电厂增设GGH,提高排烟温度来加强烟羽抬升、烟气扩散,是今后绿色电厂的建设思路。

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