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降低湿法脱硫烟气加热器堵塞的技术措施

2012-10-15李伟农

电力与能源 2012年2期
关键词:投运波纹吸收塔

李伟农

(上海外高桥发电有限责任公司,上海 200137)

0 引言

上海外高桥发电有限责任公司装有4台300 MW国产亚临界发电机组,自2006年起陆续安装和投入脱硫设备,至2008年上半年全部完成工程项目,其中1号机组和2号机组的脱硫系统,采用引进的湿法脱硫技术与工艺,配备烟气加热器(GGH),3号机组和4号机组的脱硫系统,采用国产的湿法脱硫技术与工艺,也配备GGH。

在经历了最初几年新设备的运行生产后,脱硫系统的设备缺陷开始显现,尤其是GGH的堵塞情况,随着脱硫系统运行时间的增长,情况越来越严重。严重的GGH堵塞,影响了脱硫系统的正常运行和脱硫装置的投运率,同时也影响了电厂的经济效益和环保形象,为了解决这一问题,优化及改进项目提上了议事日程。

1 GGH堵塞原因分析

4台机组的脱硫系统均配备GGH装置,主要有转子和转子壳体、传热元件、转子轴承和密封、转子驱动设备、清洗装置、吹扫系统组成。其工作原理是未脱硫的烟气从水平主烟道引出,经过增压风机增压后进入GGH,与传热元件热交换后降温烟气进入吸收塔,在塔内发生化学反应,净化后的烟气离开吸收塔,再回到GGH,烟气温度被加热提高后进入烟道,如图1所示。

图1 脱硫烟气流程示意图

根据设计要求,烟气经过GGH被加热至80~90℃进入烟道,由于烟温高于露点温度,减少了对烟道和烟囱的腐蚀,提高了烟囱出口烟气的排放和抬升高度,对电厂周边以及大气环境起到良好的作用。在最初1年内,由于是新设备投运,GGH堵塞的问题并未很严重,但是随着运行时间的推移,GGH堵塞的问题越来越严重,如图2所示,影响了脱硫系统的正常运行以及对脱硫装置投运率的环保考核指标。

图2 GGH堵塞状况

按照常规的GGH设计理念,一般GGH的运行寿命为3~6年,满足一个大修周期,但是实际运行情况并不是这样,除了GGH的堵塞,还伴随着堵塞物中的腐蚀性物质带来的传热元件的腐蚀问题,恶性循环后进一步加深了GGH的堵塞。例如,2009年3月1日机组最高负荷为300MW,原烟侧压差为0.37kPa,净烟侧压差为0.43 kPa,过了28天原烟侧压差上升为1.01kPa,净烟侧压差上升为1.17kPa,GGH受堵的趋势不减,如图3所示。

GGH自带的清洗装置、吹扫系统对这种堵塞已起不到清洗和吹扫的作用,只能利用停运脱硫装置,不停运机组,或者利用机组调停,停机检修的机会进行人工清洗,不但增加了很高的清洗费用,而且还增加了电厂检修成本的压力。随着脱硫系统运行时间的延续,人工冲洗的时间间隔也越来越短。

图3 2009年3月份GGH发生堵塞趋势

GGH堵塞的主要原因如下:

1)传热元件 GGH的传热元件系装置整套配供,采用紧凑型波纹板,波形紧凑,波高8.5 mm,长1 050mm,换热面积为18 820m2,换热效果好,但烟气流通面积小,如图4所示。

图4 紧凑型传热元件

由于紧凑型波纹板表面波纹凹凸、沟槽较密,容易吸附烟气中的灰尘以及脱硫后净烟气中的少量水和浆液颗粒,时间长了便会结成硬垢很难清除,加上GGH自带的吹灰装置没有正反吹扫的功能,导致清洗效果越来越差,只能进行人工冲洗,而人工冲洗只能清除堵塞烟气流通的大部分空间,许多死角依然存在。由于传热元件表面存在温差大、振动等原因,造成表面搪瓷发生龟裂,加重了传热元件的腐蚀,甚至部分区域发生塌陷现象。GGH堵塞现象随着时间的延续会反复出现,堵塞—清洗—再堵塞—再清洗,恶性循环,严重影响脱硫装置的正常投用。

2)燃煤品质 近年来,由于动力煤供应紧张,锅炉燃烧的煤种来源地多、品质下降、灰分高、灰的粘度大、硫分高,加上煤价高企,电厂为了降低成本,高品质和低品质的煤混合掺烧,使热烟气带有大量灰分,进入GGH加剧了传热元件堵塞。经过吸收塔脱硫的烟气温度一般在40~50℃,由于吸收塔运行控制的偏差以及发生设备缺陷等情况,烟气中或多或少夹带着湿度、水分以及三氧化硫(三氧化硫结露露点温度约为75℃)进入GGH,不断地腐蚀传热元件,特别是死角部位。被腐蚀破坏的传热元件表面,虽经搪瓷工艺处理,由于粗糙不光滑,加大了吸附能力,造成局部塌陷,堵塞越来越严重。

3)除尘设备 每台机组均安装3台电场除尘,随着除尘效率的降低,也会造成GGH堵塞。出于节能减排考虑,我厂曾在2008年4季度通过试验,推广电除尘间歇供电运行方式,烟尘含量一度有所下降,但运行没有多久,烟尘含量又慢慢恢复到原来水平,故于2008年底退出电除尘间歇供电方式的运行。2010年6月份完成1号机组电除尘改布袋除尘,投运后除尘效率大幅提高,有效改善了1号机组GGH的堵塞状况。

4)吸收塔浆液池液位控制 由于1,2号机组脱硫系统和3,4号机组脱硫系统分别采用两家制造厂的设备,在吸收塔浆液池液位控制的设计要求上有所不同。1,2号机组浆液池液位控制在8~9m;3,4号机组浆液池液位控制在10~11 m。在吸收塔的运行中,浆液池液位表面会产生大量的泡沫现象,这种泡沫现象使液位测量仪表无法读出量值,如果液位控制偏高或者长时间处于高液位控制水平,大量泡沫会从吸收塔的原烟气入口导入GGH,吸附在传热元件等一些死角部位,堵塞GGH。在热烟气进入GGH并加热传热元件时,会蒸发掉泡沫中的水分,其中石灰石和石膏的小颗粒以及烟气中的灰尘粘附在传热元件表面,结成硬垢。此种现象在吸收塔运行的初期,由于对液位控制还未有精准的计量,产生液位控制偏高或者长时间处于高液位控制水平,对GGH的堵塞埋下了隐患。

5)除雾器工作不正常及其他原因 从除雾器出来的净烟气中,夹带有少量的水和浆液进入GGH后,粘结在换热元件的表面,引发堵塞GGH。GGH在线吹灰装置工作不正常,在线吹扫装置布置不合理,喷嘴少,吹灰压力偏小,除尘不干净,诸多原因都会影响吹扫效果。GGH在线高压冲洗装置设计压力偏小,喷嘴布置不合理,不能起到高压冲洗干净的效果。这些因素在脱硫系统长期运行后,日积月累,严重阻碍了GGH内部烟气流通的空间。

2 技术改造及措施

将原先紧凑型波纹板改造成大通道波纹板,如图5所示。传热元件为L型,波高10mm,长1 050mm(按原传热元件尺寸),换热面积为17 705 m2,重134t,净烟气排烟温度为88.1℃,总压降为0.69kPa。

图5 L型大通道波纹板传热元件

L型大通道波纹板传热元件具有以下特点:

1)波形是根据GGH的运行环境,通过计算机软件进行计算、选型,由定位板和波纹板组成一组。定位板采用平坦光滑过渡的直纹形式,波纹板采用光滑斜向的形式,使定位板与波纹板之间为点接触。在模拟冲洗时可以看到冲洗介质达到整个传热元件的表面,有利于清洗,压差小,运行稳定,冲洗效果十分显著。

2)增加烟气的通流面积,减少烟气阻力,降低增压风机导叶开度以及GGH电机的负载,减少脱硫系统的能耗,增加GGH的有效投运率。

3)采用涂搪专用零碳钢板(含碳量低于0.001 5%)及优质釉粉,并用先进的干法静电喷涂工艺,确保传热元件边缘及各面搪瓷的均匀、光滑,从而使石膏和飞灰粘结传热元件的面积大幅减少,降低堵塞的机率。据统计,2008年和2009年是GGH堵塞高峰年,从2010年开始对GGH的传热元件进行改造,1号机组于2010年6月改造完成投运;3号机组于2010年12月改造完成投运;2号机组于2011年2月改造完成投运;4号机组改造已经列入计划。

图6 4台机组年人工冲洗次数

改造后GGH的差压减小,运行安全、稳定,传热元件表面不易粘结石膏、浆液和飞灰,GGH堵塞的概率大大降低,人工清洗次数明显下降,图6为2006年至2011年1~4号机组人工冲洗次数的示意图。

由于4号机组还未改造,GGH依然有堵塞,需要停用脱硫系统进行人工清洗,其他机组仅利用检修和调停计划进行预防性人工清洗,尤其是1号机组2010年6月同步完成布袋除尘技术改造后,除尘效率大幅度提高,使得除尘器出口的灰尘量大幅度下降。经过上述技术改造,改变了GGH堵塞状况,1号机组从2010年6月至今,还未进行过人工清洗。

3 切磋与体会

火电厂脱硫装置全面配备运行,从启动到目前近5年,前期脱硫装置技术改造的电厂大多选有GGH,GGH运行一段时间后,便会产生堵塞和部分堵塞的情况。这其中GGH传热元件的选型,是一个非常重要的技术环节。由于对GGH实际运行未有相关的经验,在选型上主要从换热效率上考量偏多,大多采用紧凑型的传热元件,这为以后GGH的堵塞埋下了隐患,严重影响到脱硫装置的投运率。

我厂在改造实践中,采用10mm波高的传热元件,从实际运行数据来看,低负荷工况下GGH出口排烟温度能满足高于烟气的饱和温度,所以GGH改造时还可以采用更高波高的传热元件(如波高为11~12mm)。在保证排烟温度的前提下,增加波高就相当于增加了烟气的通流面积,更有利于GGH长期无堵塞运行,有利于降低增压风机电流,有效起到节能效果。

造成GGH的堵塞,还有一个重要的因素,是企业在成本加大的压力下,采用混烧或者掺烧低品质的燃煤,使燃烧后的烟气带有大量灰分,在同样工况下电除尘的除尘效率就会下降,进入GGH烟气中的灰尘相应增加,加剧传热元件的堵塞,所以说除尘效率的高低,直接影响到GGH的堵塞程度。

我厂1号机组实施布袋除尘技术后,除尘效率大幅度提高,改善了GGH的堵塞状况。但是,实施布袋除尘技术改造的费用很高,单独进行这样的改造,很多电厂会考虑到投入的成本。目前,火电厂正在进行新一轮的脱硝技术改造,在脱硝技术改造中合并考虑布袋除尘的技术改造,使这两项环保技术和脱硫技术一起,在大幅度降低SOx、NOx、烟尘颗粒的排放中起到积极的作用。

GGH在投运前已经配备了在线高压水冲洗装置和在线吹扫装置,但在GGH堵塞时,吹扫装置起不到清灰和除垢的目的。通过技术改造,尤其是对GGH传热元件改造后,及时消除了这两个系统的缺陷,采用定期或持续的进行吹灰作业,尤其是在机组停机大修、小修期间,除了用高压水冲洗之外,还可以进行预防性的人工清洗,用以彻底消除堵塞和硬垢。

利用检修期间进行吹扫作业,不会影响脱硫装置的投运率,并可对吹扫装置和清洗装置的喷嘴,利用检修机会进行合理布置,用以确保吹扫高效。进一步加强脱硫装置的运行和检修管理。例如,适当提高空气压缩机的出口压力和高压冲洗水的压力,加强对脱硫运行数据的监控,尤其是监视GGH压差上升的趋势,适当增加在线高压水冲洗次数,控制调整好吸收塔液位等。通过优化运行方式,强化运行调整手段。

4 结语

石灰石—石膏湿法脱硫工艺,是目前广泛应用的一项脱硫工艺,脱硫效率可超过90%,通过近5年的不断改造和完善,脱硫效率基本达到95%,二氧化硫排放浓度小于100mg/m3。尤其是通过GGH传热元件的技术改造,在保证脱硫装置投运率的同时,还达到从2012年1月1日起实施的国家《火电厂大气污染物排放标准》对SO2排放的要求。对GGH传热元件的改造,证实了在设计初期选用高效的湿法脱硫工艺,而不是选用干法或半干法等效率偏低的脱硫工艺是正确的。同时,在实际运行中,检修方面完好的设备保障,运行方面的优化运行方式同样是关键。

针对硫分偏高的煤种,合理用低硫分煤进行掺烧,进一步降低原烟气中的含硫量。控制好吸收塔中浆液的pH值;根据负荷的高低,合理调度浆液循环泵的投用;通过优化检修、加强管理、吸收好的经验和先进的技术;通过技术改造提高脱硫装置的效用,减少SOx排放,还需努力和完善。

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