灰分选装置的投运及收益
2012-06-12黄献华
黄献华
(华电新疆发电有限公司红雁池电厂,新疆 乌鲁木齐 830047)
0 引言
华电新疆发电有限公司红雁池电厂(以下简称红雁池电厂)的灰分选装置于2008年12月建成,受脱硫系统改造工程影响以及对设备性能不够熟悉,一直未连续投运,在断断续续运行中经常出现管路堵灰、出力达不到设计值的问题。针对此情况,于2010年12月对灰分选装置进行了调试,主要检测灰分选系统最大风选量、一级灰的比率、灰分选系统的能耗等。通过调试,对灰分选系统各参数有了基本掌握,自2011年2月20日投入灰分选装置以来,系统能够安全、稳定运行。
1 灰分选装置概述
1.1 红雁池电厂基本情况及灰分选装置原理
红雁池电厂一期建设规模为4×200 MW机组,配套4台670 t/h燃煤锅炉,电厂已有4座钢筋混凝土结构灰库(#1~#4),原灰库内径12 m,库顶高31 m,库顶设备层高度为25 m,每座灰库的有效容积为1176 m3,可储存1台锅炉52 h的灰量(设计煤种)。按照设计,#1,#2电除尘器的干灰输送至#1,#2灰库,#3,#4电除尘器的干灰输送至#3,#4灰库。增设1套40 t/h分选系统后,将#1,#2灰库作为分选系统的原灰库,#3灰库作为分选系统的粗灰库,#4灰库作为分选系统的细灰库。该系统采用DN 800管道输送,管道弯头部位加装防磨装置。
分选系统的原理:从原灰库下取灰,通过手动插板门和变频给料机取灰进入分选系统气、灰混合器;在系统负压风的作用下,气、灰混合后被吸入分选机,经分选机后粗、细灰分离,粗灰经分选机下的给料机进入粗灰库,细灰则通过分选机上部出口进入细灰库顶部2个对称布置的旋风分离器;细灰与气在此处分离,分离出来的细灰经给料机进入细灰库,尾气及微量余灰经主风机回到气、灰混合器,形成循环,从而实现等级商品灰生产。
在原灰给料机下方及旋风分离器的下方分别设置取样器,可方便地对原灰、粗灰及成品细灰的细度进行取样检测,同时可对系统参数选择情况及原灰细度变化情况进行监控和调节。
1.2 灰分选装置主要设备参数
离心通风机参数:通风机型号,9-19;传动方式,D;转速,1450 r/min;流量,30040 ~42409 m3/h;全压,11 464~9 878 Pa;内效率,81%;内功率,113.59 kW;所需功率,133.30 kW;电动机型号,Y315M-4;联轴器,TL10(350-95X80)。
涡轮分选机参数:型号,SFX-I-60;处理量,15~50 t/h;系统能耗,250 kW;分级粒径,30~45 μm;分级效率,大于85%;调节范围,3% ~18%;电动机功率,7.5 ~15.0 kW。
脉冲袋式除尘器参数:型号,BF-28;处理风量,1 600 m3/h;滤袋面积,16.88 m2;滤袋数量,28条;滤袋规格,ø 115 mm×1520 mm;进口质量浓度,小于50 g/m3;出口质量浓度,小于200 g/m3;耗气量,0.1 m3/min;汽源压力,0.4 ~0.6 MPa。
2 确定灰分选装置各部件的性能
2.1 主分阀
主分阀为金属密封面蝶阀,安装在主风机入口,主要调节系统风量,为保持系统最大出力,运行时要求开度在80%以上。
2.2 调节风阀
调节风阀安装在#4灰库顶部,细粉分离器旁边,通过DN 300的管道将入口接在主风机出口管道上,出口从#4灰库顶部引入库内,是灰分选系统管道压力调节、控制系统出力的主要手段。在主分阀开度不变的情况下,调节分阀开大,主风机出口风压降低,风机电流下降,灰分选系统出力下降,但一级灰的品质较高。反之,主风机出口风压增大,风机电流增大,系统出力增加,系统的正、负压力零点移向主风机入口,灰的品质较差;同时,#4灰库正压变大。
2.3 二次分阀
二次分阀安装在#3灰库顶部,通过DN 250的管道将入口接在调节风入口后的管道上,出口接入分选机下部,对进入分选机的原灰起到托起、再次分离的作用,对系统压力影响较小,是调节灰细度的主要手段。在其他参数不变的情况下,二次风开度的大小直接影响#3,#4灰库灰的细度,即二次分阀开大,一级、二级灰的细度变大,反之,一级、二级灰的细度变小,但分离效率下降,导致粗灰中含有大量未分离的原灰。
2.4 分选机
分选机安装在#3灰库顶部,内部主要结构是涡轮转子,在分选机壳体锥斗的下部安装有二次风口。调整分选机频率是控制细灰品质的主要手段,即随着涡轮转子的转速增大,原灰中进入下一级分离器的粗灰越少,细灰品质越高。同时,下部进入分选机二次风风量的大小,也影响分选机的效率。
2.5 给料机
红雁池电厂2台给料机分别安装在#1,#2灰库下部,控制进入灰分选系统的原灰量,在以上参数不变的情况下(即主分阀开度、一次/二次风阀开度以及分选机频率不变),给料量越小,灰的细度等级越高,但系统效率越低。在同样条件下,给料量越大,灰的细度等级越低,但系统效率增大,给料量在大于主风机出力时,也就是系统的气、灰比大于一定值时,造成系统管路出现堵灰故障。
2.6 分离器
分离器安装在#4灰库顶部,主要作用是进行细灰和气体的分离。
2.7 锁气器
锁气器安装在分选机和分离器的下部,共3台,使用同一变频器控制转速,控制进入#3,#4灰库粗、细灰的速度。
3 确定较为稳定的运行方式
系统调试的前2周,主要对调节风、二次风、分选机频率进行试验。在试验期间,细灰筛余值为8%~20%,当时的给料方式是:给料机的上插板门打开3~5圈,给料机在3~16 Hz频率下调节运行。通过调试发现,当调节风阀开度在12.5%、二次风阀的开度在50.0%以上、分选机频率在42~50 Hz时,粗灰细度为 40% ~48%,细灰细度为8% ~12%,主风机电流为275~310 A,风机出口压力为2 kPa左右,运行状态较为稳定。
4 灰分选装置实际运行情况分析
2011年2月20日,红雁池电厂正式投入灰分选装置,截至10月20日出力及耗能情况见表1。
通过实际运行情况分析,影响系统出力和细灰品质的因素有以下几点:
(1)环境温度对系统处理和灰品质影响较大。根据表1统计值分析,进入5月以后,随着环境温度的升高,灰分选装置的分选量达到30 t/h以上,平均分选率在52%以上。分析认为,主要原因是随着温度升高,灰的流动性增大,分选效果较好。
(2)原灰细度影响系统出力和一级灰品质。根据每周的原灰细度化验结果可知,夏季红雁池电厂原灰细度基本保持在30% ~48%(采用45 μm方孔筛筛余)。通过分析比较,原灰中一级灰的比例越大,单位时间内分选出的合格一级灰就越多,这主要通过增大给料量、开大二次风阀来实现。
表1 灰分选装置灰量统计
(3)给料机选型不合理,需要运行人员精心调节。根据灰分选装置的设计出力,选配40 t/h的给料机,但在实际运行中由于给料机芯子与壳体间存在间隙,在温度高、流动性好的情况下,无法通过调整给料频率来控制灰量,只能由运行人员到现场对手动门开关进行调节,一般手动门开度在10~15圈内调节就能满足系统最大出力要求。由2011年的运行情况可以看出,在温度、原灰品质、设备结构不变的情况下,运行人员通过巡检和及时调整给料量,能够大大提高系统的效率。
(4)灰库设备影响系统出力。灰分选装置的取灰是否流畅,给料量是否均匀,直接影响生产产品的数量和品质;灰库气化风的温度、风压,气化板是否堵塞以及原灰是否结块对其有直接影响。
(5)随着运行时间的增加,由于主风机磨损,系统出力下降。经过8个月的运行,红雁池电厂灰分选装置处理灰量17.2万t,产生一级灰5.3万 t;进入2011年8月以后,主风机电流逐渐下降,出力随之下降,10月对叶轮进行检查,发现叶轮磨损严重。根据运行情况分析认为,每年需要更换叶轮,保证其出力正常。
5 灰分选装置的经济分析
根据表1的统计数据,取温度较低的2月和温度较高的6月进行分析。
2 月运行 8 d,产一级灰 1 256 t,耗电 28 492.8 kW·h,按照0.5元/(kW·h)计算,每吨灰耗电费用为11元;目前,冬季市场一级灰价格为60元/t,每吨效益为48元左右。
6月运行30 d,产一级灰8 741 t,耗电87 630.0 kW·h,按照0.5元/(kW·h)计算,每吨灰耗电费用为5元;目前,夏季市场一级灰价格为180元/t,去除原灰60元/t的成本,每吨效益在115元左右。
通过以上计算可知,在目前市场情况下,灰分选系统的运行能够给企业带来较高的收益。企业要想使灰分选装置出力最大、能耗最低,应通过运行人员指标竞赛、定期更换叶轮等方法,达到效益的最大化。
6 结束语
从红雁池电厂灰分选装置8个月的运行情况看,在熟练掌握系统各部件的性能后,通过操作人员的认真操作和积极维护,整个系统能够安全、经济运行,达到设计出力要求,给企业带来较好的经济效益。