球团余热发电模型的建立和优化
2012-05-04谢天宝
谢天宝
(济钢集团有限公司炼铁厂,山东 济南 250101)
一、前言
济钢集团有限公司炼铁厂现有球团竖炉3台,导风墙水梁采用气化冷却结构,与水梁联通的汽包产生蒸汽量大约为13t/h,除少量蒸汽用于冬季采暖外,大部分蒸汽直接排放到大气,极大地浪费了能源,并产生较大的噪声和热污染。为此济钢采用螺杆膨胀动力技术,建立球团余热发电机组(图1),有效利用了这部分低温余热资源。工艺参数见表1。
表1 球团螺杆膨胀动力发电机工艺参数
二、球团余热发电机组运行存在的问题
在球团螺杆膨胀发电投运初期,由于球团余热发电工艺参数和工艺操作匹配不当,机组运行效率较低,系统蒸汽压力在0.25~0.5MPa之间频繁变化,机组发电量约为110kW·h,月发电量仅为8万kW·h,不能达到设计要求。其原因分析如下。
(1)球团余热产生的蒸汽热源比较分散,蒸汽在输送过程中损耗较大;
(2)蒸汽温度和压力较低,属于低品质蒸汽;
(3)蒸汽速度波动较大。
在汽包补水过程中汽包产生蒸汽的速度迅速下降,造成发电机组发电效率低下;在汽包补水完成后,蒸汽速度迅速上升,极有可能造成发电机组跳闸。
三、球团余热发电模型的建立和优化
1.模型的假设
(1)竖炉炉况稳定,热工参数保持不变,蒸汽产生速度近似不变。
(2)发电机组设备运行稳定,油压、水压保持稳定,进口调节阀门可靠运行。
(3)汽包设备运行稳定,液位计、压力表显示准确,安全阀、放散阀可靠运行。
(4)环境温度基本稳定,环境温度对蒸汽管路的影响可以忽略。
(5)试验过程中,汽包蒸汽放散阀门开度关闭。
2.符号说明
M——产生蒸汽的质量;
h——汽包液位;
i——竖炉汽包号码。
3.模型建立
(1)汽包上水量。
如图2所示,汽包软水吸收水梁热量变成蒸汽返回汽包。汽包产生蒸汽的速度等于汽包水消耗的速度(即汽包上水速度),液位低于200mm,汽包上水,液位高于400mm停止上水。表2为各竖炉汽包单次上水和消耗时间。
表2 汽包运行参数
(2)曲线拟合。
以3#汽包为例(见表3),计算汽包产生蒸汽的速度。利用Matlab软件,对蒸汽产生曲线进行拟合(图3)。
表3 3#汽包液位变化表
(3)汽包蒸汽产生的速度。
根据曲线模型可以大致推测出蒸汽产生速度大致符合幂函数,利用幂函数对3#汽包蒸汽产生速度进行拟合。
拟合模型函数(3#汽包蒸汽在x时刻产生的瞬时速度)(见图4):
同理,2#汽包蒸汽产生速度方程:
4#汽包蒸汽产生速度方程:
模型验证:根据实际生产经验,汽包在液位低于200mm时给汽包补水,大量冷水补充入水梁,蒸汽产生速度迅速下降,在汽包补水完成正常运行后,蒸汽产生速度逐渐上升。
模型与实际生产相吻合,模型基本有效。由于3台竖炉大小存在差异,热参数不一样,3台汽包产生蒸汽速度略有差异。
(4)系统模型的组合状态。
各汽包上水时间和运行时间存在差异,根据各汽包产生蒸汽的函数方程,对汽包上水和运行时间蒸汽产生速度取中运算(表4)。
表4 t/h
根据发电机参数进汽流量9t/h,最大10t/h(如表5所示),序号1、4、8组合,不能满足发电机进汽要求,需调整汽包放散阀。
①组合1状态,也就是3台竖炉同时上水时,蒸汽产生速度小于9t/h。
②组合4、8状态,也就是3#、4#汽包正常运行状态,3台汽包蒸汽产生速度大于10t/h,根据发电机组运行参数,适当打开2#汽包放散阀门。
③组合2、3、5、6、7状态,蒸汽产生速度满足发电机要求。
四、球团余热发电系统优化
根据得到的系统模型的组合状态进行分析,对球团余热发电工艺参数和工艺操作进行匹配。
表5 3台汽包运行蒸汽产生速度汇总 t/h
(1)3台竖炉同时上水时,蒸汽产生速度小于9/h,系统蒸汽压力大幅度下降。关闭2#汽包放散阀门,把3台汽包产生蒸汽全部用于发电。
(2)3#、4#汽包正常运行状态,2#汽包上水或运行状态,3台汽包蒸汽产生速度大于10t/h,系统蒸汽压力在安全阀上限运行。打开2#汽包放散阀门至50%。
(3)3台竖炉正常生产情况下,确保3#、4#汽包放散阀门关闭状态,使3#、4#汽包回汽阀门处于打开状态。
(4)单台竖炉停产或检修状态下,关闭该炉座汽包放散阀和回汽阀门,避免系统蒸汽回灌。
五、结论
自2008年6月正式投产以来,该系统运转正常。通过球团余热发电系统的建立,球团余热蒸汽污染得到解决,并得到8万kW·h的月发电收益;通过球团余热发电系统优化,发电工艺参数和工艺操作得到匹配,系统蒸汽压力稳定在3.5~4MPa,小时发电量从原来110kW·h上升到170kW·h左右,月发电量从8万kW·h上升到平均12万kW·h,大大提高了球团余热发电机组的运行效率,降低了能耗,减少了噪声和热污染。