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凝结水处理混床出水试验分析

2011-07-30崔绍波

综合智慧能源 2011年11期
关键词:混床凝结水天数

崔绍波

(华电国际邹县发电厂,山东 邹城 273522)

1 混床出水水质监督指标及控制标准

华电国际邹县发电厂(以下简称邹县电厂)共有8台机组,总装机容量为4 540MW,其中一期、二期工程装机容量为4×335MW;三期工程装机容量为2×600MW;四期工程装机容量为2×1 000MW(直流炉)。一期、二期、三期工程凝结水处理为低压系统,四期工程凝结水处理为中压系统。一期、二期工程凝结水处理系统为3台混床运行,1台备用,树脂为国产树脂,阴阳树脂比例为2︰1;三期工程凝结水处理系统为2台混床运行,1台备用;四期工程凝结水处理系统为3台混床运行,1台备用;三期、四期工程树脂为进口树脂,阴阳树脂比例为1︰1。因混床树脂比例不同、数量有所差别、凝汽器渗漏程度不同、热力系统洁净程度不同等因素,导致各机组凝结水水质有明显的差别,从而影响了混床周期的制水量。

邹县电厂在《化学技术监督管理规定》中规定的混床出水水质监督指标及控制标准见表1。

从表1中可以看出:氢电导率、二氧化硅(仅四期配置)和钠离子(仅四期配置)能够通过在线仪表进行监测,如果某项指标超标,值班人员能够及时发现,切换备用混床,再生失效树脂。但对于铁、铜、氯离子来说,运行人员无法进行监测,对于其失效点不能进行控制,仅依靠化验班每周分析1次,可能会出现某项指标失效后继续运行的现象。因此,通过对混床出水水质进行不同阶段试验分析,找出适合运行人员更加容易确定混床失效的控制参数,从而确保热力系统更加优良的水、汽品质。

表1 混床出水水质监督指标及控制标准

2 试验过程

整个试验从2008年12月开始,共用了1年时间,充分利用实验室先进的仪器,对8台机组混床出水水质共进行了129次分析。主要采取3个点进行取样分析:规定运行天数、氢电导率为0.10μS/cm(下半年改为0.12μS/cm)和标准规定失效点。运行人员在发现某混床运行参数达到试验分析要求时,及时进行取样,然后由化验人员对除氢电导率外的所有指标进行全面分析。在达到原规定运行天数或氢电导率为0.10μS/cm(0.12μS/cm)时,若各项监测指标仍未超标,则该混床继续运行。

试验所用主要仪器有原子吸收仪(分析铜、铁离子)、离子色谱仪(分析氯离子)、紫外分光光度计(分析二氧化硅)和台式钠浓度计。

3 试验分析

3.1 混床出水某项指标失效(主要是氢电导率)情况分析

在此情况下,对于混床出水某项指标失效(主要是氢电导率或钠离子)继续运行的问题,运行人员需立即留存水样供化验班分析,同时撤出该混床进行再生。8台机组混床失效点(氢电导率为0.15 μS/cm)试验分析结果见表2。

表2 混床失效点试验分析结果

(1)在试验期间,一期工程2台机组混床没有能够在指标失效点(氢电导率为0.15μS/cm)进行分析,就提前因其他试验情况而撤出进行再生。其他机组混床共取样分析29次,其中钠、铁、铜离子一般有2项超标,有的超标2~3倍,说明了在总阴离子浓度升高时(氢电导率主要反映阴离子多少),出水总阳离子增加较多。

(2)在混床出水氢电导率达0.15μS/cm(国标)时,分析该阶段混床出水水质,其他5项指标同时均不在合格范围内。因此,若以运行人员最方便监督的指标——氢电导率来控制混床失效点时,国家推荐标准不适合指导邹县电厂机组凝结水精处理高速混床运行。

(3)在此阶段,二氧化硅只有2次超过10 μg/L,仅1次出现超标(四期),占3.45%。说明二氧化硅对各机组混床失效点控制影响不大,而且理论上二氧化硅对氢电导率影响也不大。

3.2 原规定运行天数情况分析

多年来的运行经验表明,混床周期曾规定最长运行天数(一期、二期工程)为20 d,三期工程为25 d,四期工程为30 d。到达规定天数后(一般氢电导率未到失效点),由运行人员进行取样后进行分析,如果各监督指标均未超标,则混床继续运行,如果某项指标超标,则随即撤出进行再生。8台机组混床试验分析结果见表3。

(1)在此种情况下,一期工程分析4次,其中2次超标;二期工程分析12次,其中6次超标;三期工程分析14次,其中7次超标;四期工程分析22次,其中11次超标。从超标项目来看,大部分集中在铁、铜离子(四期工程还有氯离子)等;在52次分析中,仅有15次5项指标全部合格,占28.8%。

(2)规定运行天数还受各机组负荷、凝结水水质和混床树脂量等因素影响,从实际经验来看,不是很科学,也不合理,还会出现未失效时就提前停止运行的现象。

(3)如果根据混床周期制水量来进行试验分析,则要比运行天数要合理。因一期、二期、三期工程的机组投产比较早,控制系统目前没有流量累计,所以,此次试验只根据实际运行天数来进行。

3.3 氢电导率为0.10μS/cm 或0.12μS/cm 时情况分析

为了方便运行人员根据在线仪表能够及时、准确判断混床运行情况,上半年和下半年分别按照氢电导率在0.10μS/cm和0.12μS/cm时进行取样分析,进一步了解混床出水水质情况。8台机组混床试验分析结果见表4。

(1)在氢电导率为0.10μS/cm时,共分析14次,其中一期、二期工程分析2次,没有出现超标;三期工程分析7次,有2次超标;四期工程分析4次,只有1次超标;没有出现2项及以上指标同时超标现象且基本都没达到原规定的运行天数。

(2)在氢电导率为0.12μS/cm时,共分析34次,其中一期、二期工程共分析19次,有17次出现指标超标;三期工程分析11次,有7次出现指标超标;四期工程分析4次,仅有1次指标超标。

表3 混床试验分析结果

表4 8台机组混床试验分析结果

(3)通过对比可以看出:氢电导率从 0.10 μS/cm升高至0.12μS/cm时,除四期工程的机组外,其他6台机组混床出水含盐量均开始升高,而且平均运行天数增加不大,这些因素充分说明这是水质明显变差的一个拐点。

(4)另外,氢电导率由0.10μS/cm 到 0.12 μS/cm时,平均运行天数仅增加1.5 d,说明此时混床出水水质变化非常明显,继续运行也没有多大意义。

4 结束语

(1)对试验结果进行了分析且对多年运行数据进行了统计,在各机组混床出水指标中,二氧化硅极少有出现过超标现象(一期、二期工程无在线硅表、三期、四期工程有在线硅表)。因此,导致混床出水氢电导率升高的主要因素是氯离子,如氢电导率从0.10μS/cm 升至 0.12μS/cm 时,氯离子质量浓度平均值上升了2倍多。

(2)混床停用根据运行天数仅凭经验来决定,没有理论依据,而且受热力系统水、汽品质等影响较大,尤其是在凝汽器渗漏、机组负荷变动大时,混床出水指标随运行时间变化明显。

(3)一期、二期、三期工程机组混床出水除氢电导率依靠在线监测外,其他指标均需要人工分析。从试验结果分析来看,应控制混床出水氢电导率达到0.10μS/cm时就停运再生。四期工程的机组混床出水氢电导率、钠、硅均有在线仪表监测。从试验结果分析来看,到达失效点时(氢电导率 0.15 μS/cm或钠 3.0μg/L),铁、铜、钠、氯离子等出现超标,或几项同时超标。在电导率达到0.10μS/cm时,只有1次出现超标。因此,对于超超临界直流炉来说,为确保更加优良的水汽品质,控制氢电导率不高于0.10μS/cm为佳。如果树脂实现氨化方式运行,氨化后在氢电导率出现上升趋势时就停用混床再生树脂,对热力系统会更加有利。

(4)氢电导率是作为最可靠、最方便运行人员判断树脂失效的依据,GB/T 12145—2008《火力发电机组及中期动力设备水汽质量》中标准值仅作为参考数据,为了保证水汽品质,尤其是超超临界直流炉机组给水采用加氧处理方式(OT)时混床出水氢电导率应控制更低一点。

(5)根据混床树脂量及阴阳树脂比例,需要及时进行补加或调整,再根据运行情况对再生工艺参数进行优化调整,确保混床最佳运行工艺,既能延长混床运行周期、又能保证比较优良的出水水质,实现经济、安全生产。

[1]李培元.火力发电厂水处理及水质控制[M].北京:中国电力出版,2008.

[2]GB/T 12145—2008,火力发电机组及中期动力设备水汽质量[S].

[3]沈建永,王正平,胡建国.离子交换设备在核电站凝结水精处理系统中的应用[J].华电技术,2008,30(8):73-74.

[4]范晔晖.凝结水精处理系统改造[J].华电技术,2010,32(1):8-9.

[5]韩买良,沈明忠.火力发电厂水处理与节水技术及工程实例[M].北京:化学工业出版社,2010.

[6]巩耀武,管炳军.火力发电厂化学水处理实用技术[M].北京:中国电力出版社,2011.

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