合九线双柱式桥墩横向振幅超限原因分析及整治
2011-06-20上海铁路局合肥工务段
朱 兵 上海铁路局合肥工务段
随着合九线运行速度的提升,重载货物列车的开行,且行车密度逐年增大,双柱式桥墩出现不同程度的振幅超限,严重区段只有采取限速运行措施来确保安全。限速运行严重制约了运输效率的提高,桥墩横向振幅超限长期存在,严重影响桥梁结构安全和使用寿命,必须加固整治。
1 病害概况
合九线共有桥梁119座,其中丰乐河特大桥、梅林中桥、井屋大桥、战岗大桥等10座桥共有双柱式桥墩392个,桥跨式样为8 m低高度钢筋混凝土梁和16 m先张预应力混凝土梁两种。2007年10月工务段检测发现,位于丰乐至舒城间4座桥的横向振幅超限,尤其是丰乐河特大桥第155#~167#墩(8 m低高度钢筋混凝土梁跨度)有明显晃车现象。路局桥检队对该4座桥部分桥墩进行横向振幅测试,实测各墩横向振幅均不能满足《铁路桥梁检定规范》的要求。为确保行车安全,该区段客车限速100 km/h、货车限速50 km/h运行。
2 原因分析
桥梁的振动是由桥上运行列车引起的外激振动,其振动响应的大小与外界激励的大小和桥梁本身抵抗变形的能力即桥梁的刚度有关。
2.1 外界激励因素
主要是列车车辆转向架在较高速度运行时出现周期性横向持续摆振以及轮轨间的蛇形运动。速度越高,列车车辆转向架的周期性横向持续摆振越大,外界激励的影响也就越大,而它是客观存在的。
2.2 桥梁结构因素
2.2.1 桥墩横向刚度不足
双园柱桥墩,两园柱顶部靠盖梁连接,底部与承台固结,中间部位不作任何连接,因此其横向刚度较园端形桥墩要弱得多,列车过桥时会使桥墩顶部产生较大的横向位移,而墩顶的横向位移会加剧桥梁的横向振动。
2.2.2 同跨的两片梁未形成整体受力结构
8 m低高度钢筋混凝土梁未设横膈板,16 m先张预应力混凝土梁虽设有普通横膈板,但部分横膈板的钢板焊接处有不同程度的裂缝,造成同跨的两片梁未形成真正的整体受力结构,每片梁受力的大小不同,产生的横向位移值也不同。
2.2.3 橡胶支座存在病害
检查发现,8 m跨度的每片梁下设计为2块小橡胶支座(专桥(88)1024),16 m跨度的每片梁下设计为1块大橡胶支座(叁标桥 2017),部分橡胶支座有变形、开裂和吊空、串动等病害。在列车过桥时,同一跨的两片梁以及相临跨的两片梁由于支座病害的存在,会产生不同的位移值,造成不同梁跨的横向振幅值也不同。
2.2.4 横向限位装置缺少和部分失效
8 m跨度的梁体在墩顶上均未设置横向限位装置,梁体的横向位移没有任何约束;16 m跨度的梁体虽然在梁端处设置了"L"型钢质横向限位装置,但部分限位装置与梁体之间存在间隙,间隙呈上大下小形状,填塞的胶垫片或木片无法长久保持,对梁体的横向约束作用极易失效。
2.3 桥上线路不平顺
该区段的桥上枕底道床平均只有14 cm左右,厚度明显不足,加之多年落后的人工捣镐作业手段,枕底道碴呈现碎末状,形成板结,道床缺乏弹性,极易产生空吊、轨道不平顺等病害。列车过桥时对梁体的冲击力增大,加剧桥梁的横向振动。
3 加固整治
3.1 确定整治方案
2008年先对丰乐河特大桥158#~167#墩10个双圆柱形桥墩墩身及其上11孔8 m并置梁进行实验性加固,加固后的桥墩在客车通过时的横向最大振幅均未超过《检规》规定的通常值,个别桥墩在货车通过时的横向最大振幅略超过《检规》规定的通常值;各墩横向自振频率较加固前约提高30%,已接近《检规》规定的最低限值。加固后的桥墩刚度虽然有明显提高,但仍不能满足常速运行条件下的安全要求。
2009年又对该桥155#~157#墩基础、墩身以及并置梁进行同步实验性加固,对158#~160#墩基础再次加固,同时采取了增设横向限位装置、支座吊空处理等辅助措施。2010年4月的振动测试结果显示:155#~160#墩横向最大振幅和横向自振频率均满足《检规》规定的通常值。
因此,确定采用基础、墩身和并置梁同步加固方案,同时采取整修支座吊空病害、增设横向限位装置等辅助措施,整治同类桥墩病害。
3.2 基础加固
在原承台两侧各加1根直径1 m的钻孔桩后,将原正方形(380 cm×380 cm)承台改成长方形承台(长880 cm、宽380 cm)。通过施加4根垂直于桥梁方向的φ28预应力钢筋,使之形成一个整体。
施工流程:清洗、凿毛原承台侧面砼-锚固牵钉(采用FH~E131化学植筋胶)-钻孔-绑扎新增承台钢筋、穿波纹管-涂刷砼界面剂-立模浇灌承台砼-养护-拆模-张拉(每根张拉力为300 kN)-压浆。
3.3 墩身加固
采用在桥墩两圆柱之间先增设钢筋混凝土板,再整体包箍成矩形断面桥墩。施工流程:凿毛桥墩(露出主筋)-锚固牵钉(采用FH~E131化学植筋胶)-绑扎中间联结钢筋-涂刷砼界面剂-立模-浇灌无收缩微膨胀HY~J45型砼-拆模-绑扎外层钢筋-浇筑C30包箍砼-养护-拆模。
3.4 并置梁加固
参照铁道部科学研究院建筑研究所HJ01图,8 m低高度钢筋混凝土梁,每孔增设2档横隔板,板内设4根预应力钢绞线,每束张拉力为110 kN;16m预应力T梁,每孔增设3档横隔板,板内设4根预应力钢绞线,每束张拉力为180 kN。
施工流程:梁体布置孔眼(探测器探明梁体主筋位置,防止钻断钢筋)-空心钻钻孔-梁间绑扎钢筋-埋设波纹管-立模-浇筑砼-穿钢绞线-预应力张拉、压浆-混凝土封端。
3.5 支座病害处理
并置梁加固结束后,仔细检查每个支座,采取捣垫半干性砂浆进行整平,消灭支座吊空和串动病害,更换变形严重、开裂的橡胶支座,确保支座与支撑垫石和梁底密贴,均衡受力。
3.6 增设横向限位装置
在墩顶上距梁体外侧适当位置处钻孔,埋设槽钢框架横向限位装置。框架与梁端外侧腹板之间用整块短木板塞紧,有效约束梁体横向位移。
3.7 桥上道床清筛及抬道
对桥上道床进行全断面清筛,同时按照道床厚度不低于20 cm标准抬道,彻底改善道床弹性。加强线路的日常养护,有效控制桥上线路空吊、轨道的不平顺等病害,确保轨道平顺,减轻列车过桥时对梁体的冲击力。
4 施工要点
(1)基础、桥墩和并置梁加固应在限速45 km/h及以下条件下进行。
(2)凿埋牵钉时,应做到成孔1个,立即埋设1个,减少对桥墩断面的削弱。加固钢筋与原桥墩钢筋、牵钉绑扎牢固,以形成整体骨架。
(3)混凝土灌注宜利用较长的列车间隔时段进行,并添加早强剂,防止混凝土产生离析。
(4)桥墩、承台加固范围内旧砼面应凿毛洗净,均匀涂刷界面剂,以保证新旧砼结合良好。
5 加固后振动测试效果
每次加固结束后,路局桥检队都对部分桥墩进行了振动测试,以检验其加固效果。检测数值详见表1。
分析表1检测的数据,加固效果明显。
(1)未加固的 153#、154#墩:实测横向最大振幅均大于《桥检规》墩顶横向振幅通常值,墩顶横向自振频率均远小于《桥检规》横向自振频率通常值,表明该两桥墩横向刚度不足。
表1 检测数值
(2)155#~157#墩基础、墩身以及并置梁加固后:实测墩顶横向最大振幅均小于《桥检规》墩顶横向振幅通常值,较加固前大幅降低;墩顶横向自振频率较加固前均有所提高,表明采用基础、墩身以及并置梁同步加固,有效提高了桥墩的整体横向刚度。
(3)158#、159# 墩桩基加固后:实测墩顶横向最大振幅较仅对墩身加固实测值大幅减小,墩顶横向自振频率较仅对墩身加固有所提高,表明在墩身加固的同时进行基础加固,更加有效地提高桥墩整体横向刚度。
6 结论
(1)采用基础加桩、墩身整体包箍以及梁体增设预应力横膈板加固的方案,同时采取增设横向限位装置、处理支座吊空、桥上线路整治等辅助措施,能有效解决双柱式桥墩横向振幅超限问题。
(2)该加固方法具有施工技术简便、工程造价低、运输干扰小等优点,对整治同类型桥梁横向振幅超限具有一定的借鉴作用。