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宽幅有梭织机送经机构的改造

2011-04-14张清珍刘振玲6607运城制版有限公司6607

山东纺织科技 2011年5期
关键词:疵点经量经纱

董 燕,张清珍,刘振玲(., 6607; .运城制版有限公司, 6607)

1 1515-54″织机送经机构的不足

我厂使用的国产1515-54″织机,原送经机构存在送经不匀,维修不方便,易出油污横档等织疵。主要表现在张力感应系统不完善,使经纱动态张力波动大约50%左右,易造成长片段不匀。而且传动系统不理想,调节杆在马槽中作无规则的跳动易产生运动疵点横档,特别是传动路线中机构的失效概率大,摩擦制动系统自锁作用差,打纬时布口出现“倒拖”现象,影响送经均匀。

2 改造措施

由于1515-54″织机原送经机构存在的不足,严重制约着我厂棉布质量和生产效率的提高,我们从改善有梭织机的送经机构,提高其使用性能和产品质量方面,做了技术性尝试,将机内送经改为双移送经机构。

2.1 改造措施

2.1.1增加了织轴的直径及纱线张力感应的自动检测装置,保证了送经量的自动调节,减少张力差异。在温湿度正常的情况下,从满经轴纱至了机,不需人工调节而达到布幅稳定。

2.1.2改造送经棘轮机构:五撑头蜗轮蜗杆改用钢杆,使微调送经量较改前精细,提高送经精度,大大减少了横档疵点的产生。

2.2 改造后使用情况

从1515-54″织机的送经机构改造后的使用情况看,增加了织轴直径及纱张力感应的检测装置,送经量随经纱张力的变化而自动综合平衡调节。采用抱闸式送经竖轴阻尼器,控制开车时送经竖轴多余回转或慢性回转而引起的送经不匀,使经纱张力稳定,减少了云织、稀密路等疵点。同时也便于安装维修,设备发生故障时,维修技工可不需抬开织轴和在经纱层下方进行维修操作,可减少停台维修现象,从而大大提高了生产效率和产品的质量。

3 结论

1515-54″有梭织机的送经机构由机内送经改为外移送经,可充分利用原有的大部分配件,新制的配件只相当于原送经配件成本的1/3左右,这样每台设备的改造费用可大大降低。我厂改造后的1515-54″织机,跟踪调研织造装饰布、色织布生产的一年时间内,仅因减少停台修车一项就提高生产效率0.5%,并且减少云织横档0.35%。这样织布质量提高了,企业效率提高了,也方便了工人的操作,证明对有梭织机送经装置的技术改造的必要性和可行性,值得在有梭织机企业推广和应用。

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