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二甲醚精馏塔的改造

2011-03-05隋成国

化工设计通讯 2011年6期
关键词:二甲醚精馏塔传质

隋成国

(新疆广汇新能源有限公司,新疆伊吾 839300)

新疆广汇新能源有限公司年产1200kt甲醇/800kt二甲醚项目中的二甲醚采用丹麦托普索公司的工艺技术,设备安装过程中二甲醚精馏塔部分塔板受液盘及降液位置出现错误,施工图纸也存在一些问题,下面就解决这些问题介绍我们的改造措施。

1 二甲醚精馏塔安装及施工图纸存在的问题

1.1 二甲醚精馏塔作用

二甲醚合成工艺主要由二甲醚合成、二甲醚精馏及甲醇水分离三部分组成。来自罐区2.2MPa、20℃的精甲醇经过换热后进入二甲醚合成塔反应,生成含有甲醇、水和二甲醚的气体混合物,进入二甲醚精馏塔,将其中的二甲醚分离出来,得到产品,余下的甲醇水进入废水塔继续精馏,使甲醇和水进行分离。其中,二甲醚精馏塔的作用就是通过精馏分离得到二甲醚产品。

1.2 二甲醚精馏塔结构

二甲醚精馏塔由46层塔盘组成,溢流形式为单溢流。为了减少轻组分对二甲醚产品的影响,在40和41层塔盘之间设置了产品液相采出口B3,二甲醚精馏塔筒体自下而上分别为Q345R、16MnR+0Cr18Ni9、Q345R三种材质,塔盘材质均为06Cr19Ni10,见图1。

图1 精馏塔结构及材质示意

1.3 安装中出现的失误及对工艺的影响

由管口方位图(图2)可以看出,奇数层塔盘降液位置在90°,偶数层塔盘降液位置在270°。但是在安装过程中,由于安装单位的失误,导致1~24层塔盘降液位置发生了颠倒,致使奇数层降液位置在270°,偶数层降液位置在90°,而25~46层塔盘降液位置与施工图纸一致,这样,24与25层塔盘降液位置相同,使25层液体直接落至23层塔盘,从而使24层塔盘无法进行气液接触传质,直接影响塔的传质和操作弹性(图3)。

图2 精馏塔管口方位示意

1.4 施工图纸存在的问题及对工艺的影响

由塔内件施工零件图可以看出,第40和41层塔盘之间的二甲醚产品集液收集装置位于270°,而产品液相采出口B3在管口方位图上显示在60°位置,位于41层塔盘降液区域,这就导致在工艺操作中,二甲醚产品集液收集装置内的产品根本无法通过B3管口采出,使工艺设计中为了减少轻组分对二甲醚产品的影响而设置的采出口B3(图3上部云线标注)彻底失去作用。

2 二甲醚精馏塔改造可供选择方案

方案一 改变管口B3位置,取消第24层塔盘

图3 精馏塔塔板示意图

当时该塔已经吊装完毕,整个塔盘安装都是在空中进行的。本着改动最小的原则,我们技术人员考虑将B3采出口移至二甲醚产品集液收集装置所在区域,即180~360°范围内,同时将24层塔盘拆除,保证25层塔盘降液到23层,从而避免1~24层塔盘重新调整降液位置。

方案二 改变B3位置,1~24层塔盘调整到施工图纸要求位置

该方案B3采出口位置调整与方案一一致。为了保证每层塔盘的气液传质作用和不降低塔的操作弹性,将1~24层塔盘恢复到施工图纸要求的位置。

3 改造方案可行性分析

我们当时对2种方案从设备安全,施工难易和工艺角度三方面进行了认真分析,发现均存在不理想的地方,下面逐一解析。

(1)方案一分析

该方案虽然改动最小,但是从设备安全考虑,将B3接口移至另一区域,要在设备上重新开DN300的口,该塔设计压力为1.5MPa,直径为φ2 300mm,这样会降低设备强度。另外,重新开口后,B3接管材质为Q345,还需进行热处理,这些操作均需在空中作业,施工难度比较大。从工艺角度考虑,取消24层塔盘,会使塔的操作弹性受到影响,也不利于产品质量的保证,故不可取。

(2)方案二分析

该方案将1~24层塔盘降液位置恢复到施工图纸要求位置,保证每层塔盘的气液传质作用和效率,使塔的整体操作弹性不受影响,但是从设备安全和施工难度方面考虑,对于B3管口位置移动的可行性均与方案一分析相同,故也不可取。

4 最终改造方案的确定

由前面两种改造方案综合分析,可以看出在设备上重新开口移动B3接管位置是不可行的,取消第24层塔盘影响塔操作弹性也是不允许和不科学的,基于这两方面的考虑,我们技术人员经过研究分析,采取了如下改造措施。

(1)将40和41层塔盘之间的二甲醚产品集液收集装置改到B3侧,那么,41层塔盘降液位置也就相应调整到原二甲醚产品集液收集装置位置,即二甲醚产品集液收集装置调整到90°位置,41层塔盘降液调整到270°位置。

(2)由于两者位置调整导致25~46层塔板的降液溢流操作无法正常进行,故保留安装失误造成的1~24层塔盘位置不动,相应调整25~46层塔板降液位置,使奇数层位于270°,偶数层位于90°,从而保证整个塔的降液溢流和操作弹性。

(3)由于整个塔的塔板降液位置都发生了改变,塔顶回流液的落点也要改变,我们将A4在塔内壁处焊接管线引至变更后的46层塔盘受液盘区域。

5 改造后二甲醚精馏塔的工艺性能分析

经过前面所做的三项改造,塔的结构示意见图3,我们从是否影响塔体强度与能否达到原塔的工艺性能要求等方面进行了分析,如下。

(1)塔体未重新开孔,保证了塔体强度。

(2)塔盘的溢流方向由原来的从塔顶46层塔盘自左向右开始折流变为现在的自右向左开始折流,不影响每层塔板的气液接触传质效果,使所有46层塔盘均能正常发挥传质作用,完全保证了塔板效率和整塔操作弹性。

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