小型棒材生产线控制系统改造
2010-08-25房新亮
房新亮
作者通联:莱钢股份有限公司棒材厂 山东莱芜市钢城区新兴路 271126
E-mail:fxl1974521@126.com
一、概述
莱钢棒材厂小型车间是一条以生产Φ10、Φ12棒材产品为主的半连轧生产线。中轧机组 K11、K12轧机由西门子SIMOREG DC MASTER系列6RA24装置各驱动1台直流电机,K7~K10轧机由高压交流电机恒速集中拖动,精轧机组6架轧机均由6RA70装置单独驱动直流电机。轧机控制系统为操作台集中控制(直流电机速度给定、分合等信号直接接入直流传动装置CUD1 I/O口),轧制调整难度大,电磁、温度等干扰较强,造成模拟信号偏移,严重时损坏CUD1,影响钢材产量和成材率。为此,2007年改造了轧机控制系统。
二、轧机控制系统
控制系统基于PROFIBUS-DP网络,由高性能工业微机、PLC和全数字交、直流传动控制装置构成,辅以全分布式网络(图1)。该系统成本适中、结构简单、扩展应用灵活,为减少故障点,尽量少用现场仪表。
图1
1.控制网络
(1)人机接口(HMI)。HMI图形软件采用 WinCC 6.0SP2。主操作室1个操作站主要用于存储在线轧制表、生产报表、故障报警,显示和打印,预设定和修改工艺参数,显示主轧线模拟图及轧线跟踪画面等。另1个操作站主要用于动态显示轧线各参数。
(2)基础自动化系统。考虑系统先进性、可靠性及满足工艺控制要求前提下,结合性价比。基础自动化系统采用1台S7-416 PLC,主要配置CPU416-2DP和以太网卡各1块,远程I/O站采用ET200M。系统快速性将直接影响控制精度、可靠稳定运行和产品质量,为此将远程I/O站和调速传动系统连接至2段独立的ProfiBus-DP网。6RA24、6RA70、轧机操作台I/O站通过一段Profibus网络连至PLC;冷床高速输入辊道交流传动变频器6SE70、冷床上卸钢及齿条步进控制I/O站、液压站S7-200PLC及冷床操作台I/O站通过另一段Profibus网络连至PLC。
为保证主轧线系统控制快速性,尽量编制规范程序块,并合理安排程序块的调用和执行,在轧制过程中不调用执行和轧制过程控制无关的程序块(如换辊程序、辊缝调整或用于机械本身的调整程序),最大限度减小程序周期。
2.通信网络
(1)第一层。人机接口与PLC之间联成工业以太网,实现信息交换。
(2)第二层。PLC、远程I/O站以及调速传动系统之间采用ProfiBus-DP通信网络,PLC将设定参数和控制指令传送至调速传动系统,采集调速传动系统状态和电气参数送至人机接口。
三、主要轧制控制功能
1.轧线速度级联调节
出现套量偏差或速度修正信号时,以级联方式调节相应的相邻轧机速度,不影响其他轧机现有速度关系。根据上游轧机线速度增加量,轧机间延伸系数和减速机速比关系,计算出轧机电机速度给定量,确保相邻轧机间金属秒流量相等。由于中轧机组K7~K10轧机为1台交流电机集中传动且不可调速,因此将联调系统分为两部分,以K7~K10轧机为中心向两端进行速度调节,K11、K12轧机采用逆方向调节,K11轧机进行加减速时,K12轧机进行加减速,K1~K6轧机采用顺方向调节,从K6轧机向下游级联。
2.轧线速度设定自适应
由于储存在轧制程序表的辊径、速比、计算速度等初始设定参数存在误差,在轧制过程中,这些误差会通过活套控制以速度修正信号的形式作用于相应轧机,形成真实速度配合关系。轧线速度设定自适应功能根据速度修正信号先调节相应轧机延伸率,进而修正速度设定值,使下一个轧件轧制时,各轧机间处于最佳配合状态。为将操作人员经验融入到自动化系统中,主操作台设有轧机速度微调按钮,用于人工调节轧机间速度协调关系。经人工确认,系统自动存储此时轧机速度,作为该轧制程序的级联速度设定。
3.轧线速度冲击补偿
当轧机咬钢或运行中产生冲击负荷,速度会瞬间降低,轧机间正常速度关系被破坏,易形成轧件堆积。速度冲击补偿功能是在轧件进入轧机之前提高此轧机速度,帮助轧件顺利咬入轧机,减小和消除速度波动。以精轧机组速降补偿为例,当第一架轧机6RA70直流传动装置发出负荷信号,表明该轧机已经咬钢,而当前轧机尚无负荷信号,后续当前轧机在原给定转速基础上叠加一速降补偿系数(通过画面设定速度百分比),作为当前速度给定量。当本轧机收到6RA70装置负荷信号后,叠加速度消除,以当前设定速度运行。
4.轧件跟踪控制
微张力控制、活套及活套起套控制、飞剪控制、夹送辊、冷床及轧件运输顺序控制等需要了解轧件头、尾位置。通过轧件跟踪信号,实时监控轧件头、尾位置,判断轧制过程中堆钢等故障。可利用直流传动装置检测电流实现轧件跟踪信号监测(较之热金属检测仪,可大幅降低投资成本),如通过装置S00选项中B138自由功能块的限幅值监控器,当监测到实际电流高于设定的电流百分比C1时,认为该轧机已经咬钢,当实际电流数高于设定的电流百分比C2时,认为该轧机已经抛钢。运行中电流波动范围受C1~C2控制。
5.轧制及成品支数统计
利用各轧机间负荷信号及钢坯长度计算轧制支数,统计成品支数。以提高准确性,支数统计可通过人机界面进行增减干涉。另外,开机时部分轧机启动电流过大,易造成统计失误,因此启动信号发出后,一般需要经过一段时间延时,方可进行支数统计。
控制系统改造后,棒材生产线运行稳定,停机时间减少,效果良好。
1 新疆八一钢铁(集团)公司“小型连轧机工艺与电气控制”编写组.小型连轧机工艺与电气控制.冶金工业出版社,2003.6